试论不加热冷输集输技术的应用

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1、试论不加热冷输集输技术的应用【论文关键词】冷输低温集输管理【论文摘要】分析了影响冷输井的主要因素,即受原油凝固点、原油中杂质含量、管线粗糙程度、管线长度及综合含水等因素影响,根据实际生产情况对关键参数进行分析。开展冷输集输不加热集油技术,摸索出适合采油队冷输集输的条件,指出了科学操作方法及存在问题,有利于生产管理。所谓冷输即掺常温水不加热集油,是在转油站自放水温度连续稳定在350C左右,计量间掺水压力高于,单井回压不高于的情况下,可采用掺常温水不加热集油方式,可停运站内全部加热炉。1.存在问题(1)回压升高。从正常生产的80口油井抽查对比来看,根据产量降低值和电

2、流的变化(在油压达到时进行量油),油压达到时冲洗干线。便于生产管理,我们把冲洗干线周期定在7天以上,推算出41%的油井(33口)可继续冷输观查,24%的井(19口)冷输时从生产管理上考虑基本上放弃了冷输。(2)环境因素制约冷输生产。在冷输过程中对于出现异常情况(回压大于)应立即恢复掺水,避免管线堵。由于113站掺水泵泵效低,平时运行掺水压力只能达到MPa。必须将掺水量控制在最小范围内,以保证整个系统的掺水压力。例如西21-S504井产液100t,含水%,该井四天内油压由上升到,液量由100t下降到72t,从产液和含水分析该井压力不应上升这样快,从该井与情况相近的

3、西2-丙02井(油压14天由MPa上升到,液量由101t下降到95t)对比,该井处于低洼地带,低洼地带里水把干线淹没,春季温度低,造成的油压上升较快。(3)电流变化明显。有部分井因产量降低电流明显变化。北1-52-532冷输前电流51/49,回压,冷输第8天电流变化55/47,回压。高121-23冷输前电流38/35,回压,冷输第8天电流变化42/33,回压。(4)热洗周期缩短。因为热洗周期与含水,井口油压增大,电流变化等因素有关。在较长时间冷输的情况下热洗周期一定会缩短。(5)产量下降。高117-检23井冷输前产液量39t,电流49/43,回压,冷输第8天产液

4、量20t,电流51/42,回压,这样井占全队的%。这种情况下因冲洗干线不及时,增加悬点最大载荷,结蜡点上部的抽油杆柱产生弯曲。因而检泵率较高。在四月末五月初共出现异常井12井次,其中功图反映断脫1井次,1口卡泵,7口负荷大,造成功图稍发胖,载荷变化大,产量降低,3口井为漏失。B1-D7-126,冷输前/KN,冷输后/。非正常时与正常时的光杆上下载荷有非常明显的变化,尤其是断脱井的载荷变化特别大,如高109-27井正常时光杆上下载荷为/,其见聚浓度为/I,问题时该井液面在井口,光杆上下载荷为/。判断其断脱,作业中发现第30根杆断,上次作业日期是XX年5月17日,热

5、洗周期80天,冷输过程中,该井热洗与下次热洗周期时间差35天,XX年4月28日该井抽油杆断脱。分析有两种原因:一是上次作业时杆没有检测,有疲劳点。二是冷输实验中蜡的作用,导致抽油杆载荷加大。高121-25井4月28日上午发现该井不同步后没来得及热洗造成卡泵,后测油压,套压,初步判断因管线回压高,制约原油流速,蜡从油中析出凝结在管壁上,造成卡泵。下午热洗车热洗三小时后抽油机正常生产,测油压。2.影响因素(1)凝固点。原油由液体变成固体,或相反从固体变成液体都不象单一化合物那样在一定的温度点完成,而是逐渐完成的。随温度降低,变得越来越稠。大庆油田含蜡量在20%-30

6、%,原油凝固点在25—30°C之间,这一温度正是大庆原油在规定条件下冷却到停止运移时的最高温度。从我们现场对回油温度监测来看,除电泵井外,绝大部分回油温度均在32°C左右,单井最低达到28°C。冷输时,一些单井回油温度低,接近于凝固点,可以看出凝固点滞留了流速,原油失去了流动性,慢慢凝固,缩小了油线孔径,增加了油流阻力。(2)原油中杂质、泥、砂。原油中的水粒及砂粒都是结晶核聚集的良好晶核,在原油结蜡时,甚至会使原油凝固。从高111-26井分析看,该井在回压达到时,产液量降低,油管线不通。从后期泵漏失作业检泵来看,活塞卡死在泵筒内,泵筒内有大量砂粒,从该井现场观察

7、,原油中杂质、泥、砂等都影响冷输生产。(2)管线严重老化,粗糙。北1-60-528井与西丁2-1井对比,我们看到产液、含水、回油温度、管线长度、泵况等大致相同下进行对比。两口井冷输时冲洗干线周期确大不相同,在管线内部进行分析,通过管线打眼进行解剖观察,北1-60-528井是新更换管线,而西丁2-1井是严重老化管线,管线粗糙。原因基本是由管线内部粗糙引起的,管线内部粗糙使来油油流速度变小,引发结蜡快。(3)单井管线长度。选取了不同管线长度,但产液量、含水、油压接近的6口井,对其压力变化见表1。由表1可知,压力升至所用的时间分别为4天、6天、8天、10天、12天,需

8、要冲洗地面管线。对于管线

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