fcc轻汽油醚化催化精馏工艺的研究

fcc轻汽油醚化催化精馏工艺的研究

ID:33684595

大小:5.20 MB

页数:64页

时间:2019-02-28

fcc轻汽油醚化催化精馏工艺的研究_第1页
fcc轻汽油醚化催化精馏工艺的研究_第2页
fcc轻汽油醚化催化精馏工艺的研究_第3页
fcc轻汽油醚化催化精馏工艺的研究_第4页
fcc轻汽油醚化催化精馏工艺的研究_第5页
资源描述:

《fcc轻汽油醚化催化精馏工艺的研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、兰州交通大学硕士学位论文摘要催化裂化(Fluid—bedcatalyticcracking,英文简称:FCC)汽油是车用燃油的主要来源之一,在我国成品汽油中催化裂化汽油占75%,其特点是烯烃含量和硫含量高、汽油安定性差,汽油质量满足不了新标准要求,也成为汽油质量升级碰到的主要难题。目前,国内炼化企业采用降低FCC汽油中烯烃含量和硫含量的主要方法是加氢处理、催化降烯烃和轻汽油醚化技术等。采用加氢法可有效降低汽油中的烯烃含量和硫含量,但存在着不足之处,耗氢高、辛烷值损失大;采用催化降烯烃可有效降低汽油中的烯烃含量,也存在着汽油产品收率低的问题;而采用轻汽油醚化技:术已成为改进催化汽油质量的有效途径

2、之一。催化汽油醚化技术在国内外都有了很多的研究,催化轻汽油醚化技术的特点在于:轻汽油中叔碳烯烃可与CH30H进行醚化反应!主产相应的醚化物,在降低汽油烯烃含量同时,提高汽油辛烷值,并将约4%的甲醇转化为汽油组分,是一个汽油增量的生产过程,又是一个将低价值甲醇转化为高价值汽油组分的生产过程。轻汽油醚化作为一种催化汽油改质新技术,醚化反应条件缓和,工艺:吐程不很复杂,醚化效果显著,受到世界各国炼化公司的普遍关注,竞相开发出不同工艺的轻汽油醚化新技术。国外著名的CDTECH公司、UOP公司、Neste公司、ARCO公司、IFP、BP公司等开发出催化轻汽油醚化工业技术,并已向国际市场上输出技术。本论文

3、研究了FCC轻汽油醚化催化精馏工艺技术,研究涛催化裂化汽油切割分离成轻汽油组分和重汽油组分,轻汽油中叔碳烯烃可与甲醇进行醚化反应生产相应的醚化物,以降低轻汽油中的烯烃含量和提高汽油辛烷值。重汽油经:9口氢脱硫,降低催化汽油中的硫含量,将轻汽油醚化技术与重汽油加氢脱硫技术有机衔接,形成成套工艺技术,得到清洁汽油。本论文研究的FCC轻汽油醚化工艺包括:一是FCC轻汽油切割,通过多功能精馏塔将FCC汽油切割出沸点小于70℃的轻汽油馏分,沸点大于70。C的重汽油馏分;二是选择性加氢,切割后的轻汽油进入选择性加氢反应二器脱除二烯烃;三是固定床预醚化反应,轻汽油中含有大量的C5、C6叔碳烯烃,可分别与甲醇

4、进行醚化反应生成甲基叔戊基醚(TAME)和甲基叔己基醚(THXME);四是催化精馏塔深度醚化,从固定床反应器出来的物质进入催化精馏塔深度醚化,得到TAME类汽油调和组分,达到降低汽油中的烯烃含量,提高汽油辛烷值的目的。研究了在微型固定床醚化反应器上,以异戊烯为代表组分与甲醇进行醚化反应合成甲基叔戊基醚(TAME)的反应动力学。考察研究了异戊烯与甲醇反应的动力学方程,经过对动力学方程的验证,异戊烯转化率的计算值与实验值的平均相对误差小于5%,证明该方程能够很好地描述异戊烯醚化的反应过程。研究了FCC轻汽油切割工艺,在实验室进料为2L/h规模的多功能精馏塔上进行了轻汽油切割试验,考察了影响轻汽油切

5、割分离效果的几个因素,其中包括:塔板数、进FCC轻汽油醚化催化精馏二[艺研究料位置、操作压力、回流比以及塔顶采出率,在试验的基础上:得出了多功能精馏塔的最佳操作参数为:多功能精馏塔采用16块塔板,进料塔板为第5块,进料温度70V、塔釜温度195℃、塔顶温度67。C、塔顶压力0.118MPa、回流比1.0,此时C5叔碳烯烃的采出率为100%,C6叔碳烯烃的采出率为95.62%,最终将FCC汽油切割成了≤70℃的轻汽油。在实验室微反应装置上进行二烯烃选择性加氢反应,采用LNEH一1催化剂,实验过程中考察了LNEH一1选择性加氢催化剂的除二烯烃性能以及异构化性能,结果表明,LNEH一1催化剂除二烯烃

6、率可达到80%以上,并且其异构化性能也较好,经过加氢处理之后的轻汽油作为醚化原料。在2L/h固定床反应器上,研究了轻汽油固定床预醚化工艺,考察了影响固定床醚化反应条件,其中包括进料空速、反应温度和油醇体积比,研究得出了固定床醚化的最佳反应条件:进料空速选择2h~,反应温度为65。C,油醇体积比为10:l,在该反应条件下,C5活性烯烃的转化率为66.5%,C6活性烯烃的转化率为48.8%。在实验室进料为2L/h规模的催化精馏塔上,研究了轻汽油催化精馏深度醚化工艺,考察了催化精馏过程中进料量、反应温度、醇烯比和回流比对催化精馏反应的影响,通过试验得出催化精馏塔深度醚化时最佳操作参数:进料温度为65

7、。C,回流比为1.0,塔顶温度为60。C,塔顶压力为0.243MPa,塔釜温度为113℃,塔釜压力为0.286MPa,在此工艺操作条件下,C,活性烯烃总的转化率为82.5%,C6活性:烯烃总转化率为71.0%。经过对醚化调和汽油的分析,醚化改质的FCC汽油辛烷值提高了1~1.6个单位,烯烃的含量降低了12.8%,饱和蒸汽压降低了18.8kPa。本论文在试验研究的基础上,假设建设10万t/a的FCC

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。