锅炉专业试运教训

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1、锅炉专业试运教训第一节加强锅炉设计、制造、安装、调试全过程监督,防止锅炉“四管”泄漏锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器管简称为锅炉“四管”。随着锅炉容量的迅速增加,“四管”的传热面积和长度几乎是成比例的增加。由于每根管子出厂时的长度是一定的,所以大容量锅炉不但“四管”的制造焊口数量增加,而且安装焊口也增加,例如600MW机组锅炉安装焊口约3.5万个,1000MW机组锅炉安装焊口约5.5万个。“四管”膨胀设计不当容易引起应力超标;“四管”支吊设计、安装不当引起应力过大;错用原料材质;焊接质量不良;安装时吊装不当造成管材受伤;安装时管道落入异物;安装时强力

2、对口;调试时超温过热。以上这些原因都易引起“四管”泄漏,影响工期。集团公司最进几年来,在试运和试生产过程中机组因“四管”泄漏影响机组正常运行的案例较多,下面进行举例分析,希望在以后的工作中能够吸取教训,避免类似问题重复发生。例1:西塞山一期(2×300MW)1号、2号炉过热器出口联箱管排和联箱焊口泄漏,在试运时停炉。原因是锅炉制造厂在设计中过热器出口联箱管排膨胀量不够,锅炉厂少设计一个膨胀弯,导致焊口承担热应力过大出现裂纹。通过增加一个膨胀弯加以解决。例2:中宁一期(2×330MW)1号炉锅炉厂水冷壁焊口质量差,水冷壁发生泄漏,对高温过热器造成冲刷,导

3、致高温过热器爆管。例3:扬州公司(2×330MW)6号炉低温过热器泄漏(位置在低温过热器入口段),泄漏原因是低温过热器管上产生一条纵向裂纹导致爆管。例4:扬州公司(2×330MW)6号炉水冷壁泄漏(后墙水冷壁拉稀管鳍片处),泄漏原因是水冷壁被鳍片拉裂。例5:池州一期(2×300MW)机组在试运中锅炉墙式再热器管在运行中发生爆管。爆管原因是运行时管材超温,再热器母材存在内伤。例6:大方一期(4×300MW)2号炉分隔屏爆管(过热器从左至右数第4屏30m左右第2、3根)。爆管原因是:管内有杂物堵塞造成汽流不畅而导致局部超温爆管。例7:潍坊二期(2×670M

4、W)3号炉试运期间(2006年10月11日),锅炉高温再热器发生泄漏(高温再热器左数第30排第一圈出口端集箱下第一个焊口,材质SA-213T91,规格Φ76.2×4.5mm;左数第23排第五圈出口端集箱下第一个焊口,材质SA-213T91,规格Φ50.8×4mm)。原因是安装时强力对口导致焊口应力集中,在后续的热处理和试运期间,应力未得到很好的消除产生泄漏。例8:2006年10月18日,潍坊二期(2×670MW)3号机组试运期间,锅炉低温再热器发生泄漏。原因是锅炉厂低温再热器管道存在设计缺陷,引起管子膨胀受阻,拉裂管子产生泄漏。经锅炉厂重新进行应力计算

5、后对低温再热器管排敛迹块进行了部分割除。例9:邹县四期(2×1000MW)7号机组在机组吹管第一阶段水冷壁发生泄漏(D4喷燃器下部水冷壁)。泄漏原因是因鳍片热应力作用而拉开一小孔所致。例10:青岛二期(2×300MW)4号机组投入运行后,2006年2月19日屏式再热器入口底部弯头泄漏。原因是屏式再热器出口管接近出口联箱变径处有一铁块,异物造成蒸汽流量减少,引起屏式再热器短时超温过热爆管。例11:新乡一期(2×660MW)2号机组试运期间,2007年6月12日、22日、29日共三次发现高温过热器管。三次爆管爆口在炉膛内的标高基本相同,是典型的短期超温过热

6、爆管特征。原因是由过热器管内异物堵塞造成的过热爆管。例12:宿州一期(2×660MW)1号机组2007年9月8日,发现高温再热器爆管(高温再热器南数第45排东数第6根管),爆口为喇叭状,并吹损相邻高温再热器管子23根。原因是减温器制造装配工序错误,造成减温器圆柱销与预埋件根部无法满焊,圆柱销在机组运行中脱落进入高温再热器管子,引起高温再热器管子短时高温过热爆管。例13:2007年10月3日,长沙一期(2×600MW)机组在整套试运中锅炉受热面爆管,检查发现确定为高温过热器左侧起第16片、迎火面起第10根管第一个固定卡处母材爆管。锅炉爆管割口检查,在过热

7、器联箱内找到金属异物,为锅炉厂组装减温器工艺用材。10月18日11:15锅炉点火,15:30汽轮机冲转,16:30发电机并网,爆管处理时间为4天。从以上问题可以看出,影响“四管”泄漏的因素较多,“四管”一旦泄漏,处理时间最短也要3天,严重制约试运时间,影响着机组的经济性和安全性,为避免类似问题在今后试运和投产机组上重复出现,防止“四管”泄漏的发生,应重点做好以下几点:1、在工程设计阶段,要组织开展锅炉设计评审工作。为加强对锅炉设计的监督,要组织对锅炉厂的设计进行评审,评审可由项目法人单位组织,参加人员由设计院、监理公司、安装单位及外聘专家等经验丰富的人

8、员组成,对评审发现的问题要及时联系锅炉厂进行处理。评审的重点内容:根据锅炉结构特点,审查影响锅

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