崩缺钻咀模拟渗镀孔粗报告

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1、科科惠(佛冈)电路有限公司TECHWISE(FOGANG)CIRCUITSLIMITED流程工程部SUB:内层厚底铜板钻孔品质跟进报告致:刘生由:刘钢审核:梅正中日期:2011/4/20传:编号:5/5一、背景:近期内层铜厚(≥2OZ)板,在打出货切片时发现部分孔,孔粗、钉头、灯心、扯断内层铜皮现象严重,导致部分板无法出货,针对此问题做以下跟进,从而找到合理控制方法,预防此类问题再次发生。(附图1)孔粗图片(附图2)灯心图片(附图3)钉头图片(附图3)基材拉裂图片二、目的:通过摸拟试板,对比不同钻孔参数,不同钻

2、咀磨次,和崩缺钻咀钻孔效果,找到形成孔粗、钉头、灯心、扯断内层铜皮的原因。为后续生产此类厚底铜板,提供合适的钻孔参数,以满足生产品质的需要。三、试板方案:1、选择P25257-5B04做试板(此板以前发生过孔粗、钉头、灯心、扯断内层铜皮问题),内层铜2OZ,外层3OZ,板厚52.5mil,均按照2PNL/叠钻板,钻孔前全检钻咀,确认钻孔参数。2、对比正常钻孔参数(MEI正常参数)和在MEI正常参数的基础上落速降低40%,以及对比不同钻咀磨次(磨二以内和高磨次,磨三以上)5/5四、跟进过程:钻孔参数控制和钻咀质量

3、钻孔对比表:项目 钻咀落速叠数孔粗钉头灯心扯内层铜正常钻孔磨二以内降40%2NL/叠0.60~1.01mil无0.9~2.10MIL无不降参数钻孔磨二以内正常2NL/叠1.06~1.5MIL无0.96~2.23MIL无高磨次钻咀钻孔磨三以上正常2NL/叠1.36~2.53MIL1.24~2.31MIL1.18~2.31MIL无崩缺钻咀钻孔崩缺钻咀正常2NL/叠1.55~2.56MIL1.28~2.78MIL1.30~3.65MIL无小结:1、从试板情况看,使用磨二以内钻咀,落速降低40%钻孔效果较好。孔粗控制在

4、1.10mil以下,未发现扯断铜皮现象。(已出相关通告介定)2、使用磨二以内钻咀,按照正常落速(不降参数),孔粗、钉头、灯心可控制在1.60mil以下,超出了我司品质标准(孔粗≤1.4mil,钉头≤1.5mil,灯心≤3.0mil)。3、高磨次钻咀钻孔和崩缺钻咀钻孔,在不降参数的情况下,孔粗达到2.53mil、钉头达到2.78mil、灯心最大达到3.65mil。摸拟过程中未发现扯内层铜现象。五、批量跟进厚底铜板结果近期跟进厚底铜(≥2OZ)板钻孔情况统计表:项目型号钻孔参数照X-RAY情况钻孔切片沉铜后切片总做

5、板数(PNL)备注P37557按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,2PNL/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK107无孔粗、灯心、钉头、扯内层铜 P36297按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,1PNL/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK86无孔粗、灯心、钉头、扯内层铜 P32657按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,1PNL/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK133无孔粗、灯心、钉头、5/5扯内层铜P40780按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,1PN

6、L/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK37无孔粗、灯心、钉头、扯内层铜 P37558按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,2PNL/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK484无孔粗、灯心、钉头、扯内层铜P32718按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,1PNL/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK90无孔粗、灯心、钉头、扯内层铜 P38441按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,1PNL/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK354无孔粗、灯心、钉头、扯内层

7、铜 P19135按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,1PNL/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK33无孔粗、灯心、钉头、扯内层铜 S41687按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,2PNL/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK33无孔粗、灯心、钉头、扯内层铜 S41697按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,2PNL/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK33无孔粗、灯心、钉头、扯内层铜 P41534按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,2PNL/叠无偏孔与PQA共

8、同确认OK与PQA共同确认OK23无孔粗、灯心、钉头、扯内层铜 P39299按照通告,落速降低40%,磨二以内钻咀,1PNL/叠无偏孔与PQA共同确认OK与PQA共同确认OK  159无孔粗、灯心、钉头、扯内层铜 小结:通过以上数据可以得出,与PQA共同跟进12个型号,按照通告参数批量做板,在钻孔后和沉铜后打切片均未发现孔粗、灯心、钉头、扯内层铜问题。可以满足我司钻孔品质要求。六、相关

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