针对液压泵气蚀等故障的分析与整改

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1、使用与维护第3O卷2012年第6期(总第162期)液压泵气蚀等故障的分析与整改陈立科史锐(本溪北营轧钢厂设备科本溪117017)【摘要】高速线材推钢式加热炉采用的液压泵存在气蚀损坏等故障,制约了生产,并造成成本增加,经改造泵气蚀等故障得以解决,并降低了电耗及备件成本。[关键词】液压泵气蚀故障分析与整改FaultAnalysisandCorrectiveMeasuresofHydraulicPumpCavitationCHENLi—ke,SHIRui(EquipmentSectionofBenxiBeiyingSteelRollingPlant,Benxi117017)【

2、Abstract】ThehydraulicpumpoftenOCCURSthefaultanddamagecausedbycavitation,whichisusedforpushertypereheatingfurnaceforthehigh-speedwirerodmil1.Itrestrictstheproductandresultsinthecostincrease.Afterthetechnicalmodification,thepumpcavitationfaultiseliminated,boththeenergyandsparepartconsumpti

3、onarereduced.【Keywords]Hydraulicpump,cavitation,faultanalysisandcorrectivemeasusres本溪北营轧钢厂的高速线材生产线,采用液要求泵吸口处的绝对压力不得低于0.08MPa;泵壳压推钢式加热炉,由并联两个油缸将炉内红坯推腔压力与吸油腔压差不得大于0.05MPa;泄油管无到出炉位置。为了节能降耗,由原来四台液压泵背压回油箱;且回到油箱吸油侧。驱动改为两台,但出现了泵经常因气蚀而损坏。因为泵壳腔油是高压腔向低压腔泄漏油,根而随着轧制节奏的加快,两台泵运转,压力由据伯努利方程,高压油在泄漏中呈负压状态

4、,会分14MPa降至9MPa,使推钢速度减慢,制约了高产要离出游离气泡悬浮于油表面,因此,泵壳腔内的油求,生产一度陷入被动。而泵的频繁损坏也加大含有大量气泡,客观上造成了泵气蚀的可能性。了成本。这种情况下,如果泵腔压力高,超出了泵的相关技引起液压泵研损的原因多而复杂,往往被忽术要求,气泡很容易被泵吸人,吸人后在泵的高压略的是对气蚀原因的探究,因此泵研损等故障迟区气泡爆炸,爆炸能冲击泵配油盘等表面,最终造迟解决不了。同时,利用蓄能器代替泵做功达到成表面麻点、凹坑。这种结果的出现,进一步加剧节电的目的是液压传动系统一个发展方向。通过泵内泄,而内泄的加剧又使得泵壳腔压力进一步

5、对实际工况的研究、分析,并采取有效的整改措增高,又加大了气泡被泵吸入的可能,如此形成恶施,有效解决了液压泵研损和节电问题。性循环,直到泵的容积效率降至最低点至使泵报废。因此,降低壳腔压力是解决泵气蚀的措施之一1泵泄油管分析及整改措施。液压系统主要参数:两台液压泵每台排量q=真空表实测泵吸口真空度为0.03MPa(图1中140mL/rev,n=1480r/min;为双作用活塞式液压缸测压点1处测得),即绝对压力为0.07MPa,检测泵280/~220×1400(即D=0.28m,d=0.22m)。壳腔压力为0.04MPa,壳腔与泵吸油腔压差达分解每台下线的泵可见同一现象,

6、即配油盘0.07MPa。超出了产品技术要求。实际泵壳腔泄可见较多麻点、回程盘碎裂、滑靴断裂;观察现场油口径为西27;接头体口径仅为8。所以可用加泵在变量时伴有刺耳噪音,由以上两个现象推断大泄油口径的办法来降低壳腔压力,泄油管及接泵损坏是气蚀原因造成。头体口径均改为西27,且从泵体泄油El一直无变泵结构为斜盘式轴向柱塞恒压变量泵,技术径到油箱,与油箱的节点由原来吸油侧改为回油一21—第3O卷2012年第6期(总第162期)使用与维护s0s、甄、%如0譬函、、熬啦0s、2分86、%、8岳8电G、%0s8sG0§趣6曩尊鬯s电8s曩6、gs∞、8s图1推钢机液压原理示意侧,这

7、样气泡逸散充分,避免泄油中的气泡直接进该处真空度不大于0.02MPa。吸油总管[j径小是入泵吸油管。泄油管改造后,检测壳腔压力仅为造成泵气蚀的另一原因,加大吸油管径是解决泵0.O1MPa,与泵吸油侧的压差为0.04MPa。满足技气蚀的另一措施。术要求,泵在变量时的噪音明显减弱。气蚀原理是在负压低于一定值时(低于空气d管:1.·13√:~0.133m分离压),溶解于油中的空气将呈过饱和状态而分式中:吸油管口径/m;离成游离气泡(在一个大气压下,一般溶解于油中r吸油管流速,取v--0。5m/s;空气的体积比为6%~12%,并呈饱和状态),泵吸

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