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时间:2019-02-03
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1、南钢LF炉轻处理工艺实践吴国平曹余良(中厚板卷厂)摘要:采用铁水倒罐→铁水预处理→BOF→LF轻处理(处理时间≤20分钟)→CCM流程,通过转炉高温出钢,炉后脱氧合金化工艺改进,精炼炉合金化、加热升温和底吹氩气工艺的优化,生产组织优化,控制钢水在LF工位时间在20分钟以内,钢水终点温度成分控制稳定,铸坯表面和内部质量优良,钢板探伤合格率在98.5%以上,吨钢降本30元以上,成功解决了普通钢冶炼成本较高的突出问题。关键词:LF炉轻处理降本PracticeofLightTreatmentProcessofLadleFurnaceWuGuopingCaoYuliang(W
2、idePlate/CoilPlant)Abstract:Theflowisadopted:moltenironpouring→hotmetalpretreatment→BOF→LFlighttreatment(processingtime≤20min.)→CCM.Byhightemperaturetappingofconverter,improvingdeoxidationalloyingprocess,refiningfurnacealloying,increasingtemperatureandoptimizingbottomblowingargonproces
3、s.ControlLFstationtimeofhotmetalwithin20min.,endpointtemperatureaccuratecontrol,theinternalandsurfacequalityofbilletimprovedrateofflawdetectionisabove98.5%andthecostofsteelpertoncanreduceover30yuan.Keywords:ladlefurnace;lighttreatment;costreducing前言盾,为了突破这个限制性环节,通过大量现场数据统计,充分利用转炉出钢良好的热
4、力学和动力学条件,钢铁冶炼过程LF精炼炉是生产优质钢的关键优化普通钢生产工艺,减少或取消LF炉下电极,经工序,LF炉作为炼钢过程中的最常用的钢水二次精过反复的现场试验,成功开发LF炉轻处理板坯连铸炼设备,被广泛应用在各大炼钢厂。但由于客户对冶炼工艺,LF炉处理时间控制在20分钟以内。板卷钢种需求不同和工艺制度不完善,LF炉处理普通钢厂经过近半年的扩大生产,在不影响铸坯质量的前过程时间长,导致电耗、辅原料和耐材消耗较大,使提下,吨钢降本30元以上,成功解决了普通钢冶炼生产成本增加,降低了钢铁厂家的经济效益。随着成本较高的突出问题。钢铁市场的波动,降低生产成本成为各家钢
5、铁公司效益增长点的主要途径,特别是降低普通钢生产过程成本,可以作为挖潜增益降本的一个亮点,效益可1工艺控制观。然而钢种成分要求和取消LF炉工序出现了矛中厚板卷厂LF炉轻处理工艺采用铁水倒罐→铁水预处理→BOF→LF轻处理(处理时间≤20分1.2.2转炉出钢[S]大于钢种硫要求时精炼工艺钟)→CCM流程,通过转炉高温出钢,炉后脱氧合金当转炉出钢[S]不符合钢种硫要求时,钢水吊包化工艺改进,精炼炉合金化、加热升温和底吹氩气工至LF工位调整底吹破渣,下电极化渣,加入石灰、萤艺的优化,生产组织优化,控制钢水在LF工位时间石造渣料,调大钢包底吹氩气流量,每炉底吹Ar流在20分
6、钟以内,钢水终点温度成分控制稳定。通过量增加至400~600Nl/min,石灰每批次加入量≤对铸坯表面的检验和钢板探伤跟踪,铸坯表面和内4kg/t钢,萤石每批次加入量≤1kg/t钢,进行快速脱部质量稳定,满足客户要求。硫。脱硫结束后,调小底吹流量,防止钢水裸露;视1.1转炉冶炼工艺连铸生产节奏以及钢包温降情况进行温度成分微调;成分、温度合格后吊包。(1)终点操作。提高一次拉碳命中率,避免点吹,防止钢水过氧化。通过对转炉终点碳的控制来控制钢中的氧,在满足LF增碳量的条件下尽可能地2现场工艺实践提高转炉出钢碳。终点C含量控制在0.06%~LF炉轻处理工艺要求转炉终点C含
7、量控制在0.12%,出钢温度大于1670℃,[O]≤0.0600%,避0.06%~0.12%,[O]≤0.0600%,出钢温度大于免钢水过氧和精炼炉长时间加热升温。1670℃,转炉出钢下渣量≤4kg/t,精炼炉微合金化和(2)挡渣操作。严格控制出钢过程中的下渣量,钢包底吹氩气控制,钢水在LF工位时间在20分钟控制下渣量≤4kg/t。以内。(3)脱氧合金化操作。本实施例选择Q235B钢种,其化学成分见表1,出钢过程采用铝脱氧,根据转炉吹炼终点氧含整个冶炼过程控制如下:量(副枪TSO值)加入铝。按15kg铝平衡钢水中(1)转炉吹炼。吹炼终点成分和温度控制见0.010
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