某输油管道刺漏调查分析

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1、2010正管技水5设备2010第1期PipelineTechniqueandEquipmentNO.1某输油管道刺漏调查分析吕拴录,康延军,乐法国,余冬青,徐继承,杨春,王清平(1.中国石油大学,北京102249;2.塔里木油田,新疆库尔勒841000;3.胜利石油管理局塔里木钻井公司,新疆库尔勒841000)摘要:某输油管道在5天之内发生了2次泄漏事故,造成了巨大的经济损失。对两次泄漏事故和抢修过程进行了深入调查,对导致输油管道泄漏的各种原因进行了分析。依据管道刺漏形貌及位置,认为内壁腐蚀导致管道穿孔。

2、对管道铺设轨迹进一步调查,研究结果表明管道两次刺漏位置均发生在低谷位置。认为密度较大的水等腐蚀介质容易在管道低谷位置积聚,其液面位置容易腐蚀。根据调查分析结果,对防止输油管道穿孔提出了建议。关键词:调查;输油管道;刺漏;腐蚀中图分类号:TE988文献标识码:A文章编号:1004—9614(2010)0l一0048—02InvestigationandAnalysisoftheWashingoutofaCrudeOilPipelineL0Shuan.1u,。,KANGYan—jun,YUEFa—guo,YU

3、Dong.qing,XUji—cheng,YANGChun。,WANGQing.ping2(1.ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249,China;2.TarimOilField,Korla841000,China;3.ShengliPetroleumAdministrativeBureauTarimDrillingCompany,Korla841000,China)Abstract:Twoleakageaccidentshappenedin5daysinacru

4、deoilpipeline.resultinginagreateconomicloss.Thispapermakesathoroughinvestigationofthetwowashing—outaccidentsandtherepairprocessofthecrudeoi1pipeline.andanalyzesthefactorscausingthewashingout.Itisconsideredthatcorrosionontheinnersurfaceledtothewashingoutof

5、thecrudeoilpipelineaccordingtothemorphologyandpositionofthewashingout.Thepositionsofwashingouttwicearealllocatedatlowsectionsinaccordancewiththelayingtraceofthecrudeoilpipeline.Waterandothercorosivemediaofalargerdensityeasilycumulateatlowsections,andcorro

6、sionoccurseasilyatitsliquidsurface.Somesuggestionsaregivenaccordingtotheresultofourinvestiga—tionsandanalyes.Keywords:investigation;crudeoilpipeline;washout;corosion1管道刺漏情况态。首站出口管底设计海拔标高1102.9m,末站入口2008年1月16日20:10,某输油管道在距首站约海拔高度927.2m,高差为175.7m.22.3km处漏油。

7、对漏油地点开沟检查发现,管道在8两条输油、气管道同沟敷设,中心距2.5m.从东点位置刺漏,刺漏口直径约10mm.刺漏口远离环焊缝向西依次布置8芯光缆、输油管道、输气管道。油、气和螺旋焊缝。刺漏口周围管道管外壁没有腐蚀迹象。管道均采用螺旋缝埋弧焊钢管,钢管直径为426mm,刺漏时压力3.7MPa.经过抢修,于1月17日13:40钢级为API5L—X52,壁厚分别为7mm和8mm.首站恢复正常外输。2008年1月20日15:51,该输油管道出站油气管道各5km、末站进站前气线1km和穿越又发生一起原油刺漏事故

8、,刺漏位置距首站约13.5管段壁厚为8mm,其他均为7mm.管道设计压力为km,刺口大约在5点钟位置。刺漏口远离环焊缝和螺6.27MPa.旋焊缝。刺漏口周围管道管外壁没有腐蚀迹象。经强度试验中,油管道严密性试验压力为6.27过抢修,于1月21日0:40恢复正常外输。MPa,稳压时间为24h.2管道设计及使用概况该输油、气管道均采用煤焦油磁漆外防腐与阴极2.1设计概况保护相结合构成管道的防护系统,补口采用热烤缠带该输油管道总长3

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