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1、学兔兔www.xuetutu.com炼油与化工2013年第2期REFININGANDCHEMICALINDUsTRY31截止阀盘根泄漏起火原因分析王树术(大庆石化公司炼油厂,黑龙江大庆163714)摘要:某企业的新建6000kt/a常减压装置开工时,加热炉入炉原料线控制阀(截止阀)盘根泄漏起火,导致装置停工。对该截止阀解体分析,发现阀杆轴与密封座孔配合间隙不当。针对该装置同类的截止阀进行了结构改造,实现了装置的顺利开工。关键词:截止阀门;配合间隙;泄漏;起火中图分类号:TH138.52文献标识码:B文章编号:1671—4962(2013)02—0031—02截止阀在开闭过程中密封面的
2、摩察力比闸阀表1阀门的技术参数小,耐磨,密封性好,密封面间摩察力小,寿命较项目内容长,开启高度小,结构简单,制造和维修比较方便,阀门型号J41Y300LbDN100设计压力/MPa1.25工作行程小,启闭时间短,常应用于控制阀的副线操作压力/MPa1.2O阀门。介质初底油2012年lO月6日,某炼油厂6000kt/a常减压阀门材质C一5开工过程中,仪表校验常压炉人炉原料线控制阀设计温度/℃3o9FV一4008B,介质切换为副线,关闭控制阀前后阀操作温度/~C3oo位置常压炉进料门,打开副线截止阀。当仪表校验控制阀完成后,介质切换为原流程,开启控制阀前后阀门,关闭副1.2阀门结构见图1
3、线阀门,在关闭副线阀的过程中,原料油从盘根处2泄漏原因分析漏出起火,经各方努力,将火扑灭。切断进料,更2.1阀门解体检查情况换事故阀门,对该截止阀进行了解体分析。起火事故发生后,对阀门进行了解体检查,阀1泄漏的阀门门解体后发现阀门上密封座大部分已经旋出(密1.1阀门技术参数见表1封座是螺纹连接),盘根失去了密封预紧力,盘根高于90%,必要时可暂时关闭再生滑阀以保证反[2]于达荣,宫超.催化裂化装置待生斜管震动的处理及分析[J].安庆石化,1998,20(3):12—14.应料位不超并切断进料。反吹时间为30s左右。[3]蓝星英,高金森,徐春明.重油催化裂化沉降器结焦历程分析[J].6
4、结束语现代化工,2007,27(4):35—38.用待生斜管反吹技术虽然不能从根本上解决[4]卞凤鸣,李志军,梁先耀.重油催化裂化装置沉降器结焦原因分析流化异常问题,但几年来实际证明它是处理待生及对策[J].石油与天然气化工,2002,31(5):42—45.斜管流化问题行之有效的方法。目前该装置采取[5]谢海峰,梁晓华.浅析重油催化裂化装置结焦原因及防止对策[J].广州化工,2006,34(6):23—28.多种措施减少沉降器结焦,最大程度上避免大量[5]钮根林,杨朝合,王瑜.重油催化裂化装置结焦原因分析及抑制措焦块脱落的发生。通过加强对设备的维护管理和施[J].石油大学学报,20
5、02,26(1):22—26.工艺的优化操作,该重催装置已经达到3a的连续[6]石占君,武利春,沈兴.重油催化裂化装置沉降器结焦原因运行时间。分析EJ].中国新技术新产品,2012(10):148—149.参考文献:收稿日期:2013—01—31[1]罗强,赵字鹏,高生,等.沉降器结焦原因及对策¨].当代化工,作者简介:王恒,男,助理工程师,2008年毕业于辽宁石油化工大学,2004.33(4):24—26.现从事重油催化裂化装置操作工作。学兔兔www.xuetutu.com学兔兔www.xuetutu.com炼油与化工2013年第2期REFININGANDCHEMICALINDUS
6、TRY33重整装置冷却器内漏原因分析及防护措施鞠琳莉(大庆石化公司炼油厂,黑龙江大庆163714)摘要:在重整装置开工过程中,重整冷却器发生内漏。文中结合腐蚀介质的化验结果,分析了该冷却器发生内漏原因。确认为冷凝器的内漏是由于设备受HC1一HS—H:O体系腐蚀及停工期间的连多硫酸腐蚀所致,并提出了相应的防腐措施,收到良好的效果。关键词:冷却器;内漏;电化学;腐蚀中图分类号:TE965文献标识码:B文章编号:1671—4962(2013)02—0033—02大庆石化公司催化重整装置建于1965年,由泄漏,用风将换热管吹干,经反复检查,发现个别预处理、重整、芳烃抽提3部分组成,主要产品有
7、石管子有阴湿,经过多次长时间试压检查,发现有渗油苯和高辛烷值汽油调和组分。重整冷却器H205漏的换热管l6根(换205/1堵管9根,冷却器H205/为重整段关键设备,2002年9月投用。型号为:2堵管7根,见图1,2。BJS800—2.5—170—6/25—211,管束材质为10钢,壳程介质为汽油,管程介质为水,操作参数见表1。表1重整冷却器操作参数冷却器H205/1.2.4.5最近1次检修时间为2007年8月,抽芯子检查,为轻度腐蚀,试压未发现泄漏,芯子
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