车间安全生产总结分析

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1、车间安全生产总结分析2011年1月1日至9月30日,我车间共发生各类故障7件,其中信号故障6件,通信故障0.5件。现将分析情况总结如下:一、信号故障情况1、责任故障2件:责任故障全部为道岔故障,1件是陶思浩站3#道岔调整不当造成卡口;1件察素齐站106#道岔检修不良,机内电机2线端子虚接引起道岔定位失去表示。2、非责任故障4件:两件为电缆故障,分别为萨拉齐至公积板站联电缆被中铁六局作业机械挖断,造成区间红光带和萨拉齐III场x4-x8间电缆被神华场内立灯架施工作业时挖伤,造成xL1J、SL2J信号机灭灯;1件是电缆被盗,造成萨拉齐至公积板区间7614G、7602G、7595G、75

2、81G红光带故障;1件施工设计断路器容量小,造成萨拉齐至美岱召区间5个区段红光带。二、通信故障情况:大通道障碍0.5件:中铁电气化局一公司在毕克齐站施工将二干光缆挖断,造成毕克齐站传输网管脱管,西北环中断。三、原因分析:1、施工监管、现场对施工卡控存在差距。一是施工监管人员对施工现场巡视监管不到位,造成施工单位不履行施工配合协议,不送施工配合单,擅自动用机械作业,未能及时发现并制止。二是对施工单位动态不清,心中无数,对施工中各个环节未能做到及时掌握,致使施工卡控出现空白点。三是车间工区对电缆径路走向不清、排干不到位,心中无数,造成施工单位挖断光电缆。四是车间无法控制施工单位的违章蛮

3、干,车间在施工配合、光电缆监管受到各方面的影响和阻力,约束了现场对光电缆的防护力度,无法切实的确保光电缆的安全。2、微机监测的作用没能有效发挥。一是现在道岔检修没有严格按有关标准程序执行,不能及时发现并采取措施加以整治,从而导致职工检修不精细的问题未能有效预防。二是车间干部忙于应付各种日常事务或在施工现场盯控,无法对天窗检修质量进行有效的把关。三是车间干部及工班长的安全压力太大,故障对车间干部及工班长考核太大,但是对职工没有太大压力,因此工区职工在设备检修及巡视方面责任心不强,遗留设备隐患。而且职工在提高自身业务素质方面也是得过且过,所以设备质量全靠车间干部及工班长来保证,俗话说全

4、身是铁,能碾几颗钉,我们的安全生产还是要靠全体干部职工来保证。3、日常巡视、整治不到位。日常设备基础整治工作不到位,表现为设备巡视质量不落实,微机监测调阅分析问题不分析、不处理,天窗检修质量标准不达标,漏检、漏修问题仍然存在,对设备受外界的干扰发生的变化不能引起足够重视,特别是光电缆整治、巡检、测试落实不到位等问题。4、应急处置能力差。应急处置人员业务不熟,程序落实不到位,造成故障误判;车间日常应急演练少,造成故障处理时不能严格执行应急预案和故障处理程序,现场组织无序,人员不能合理利用。四、整改措施:1、加强职工业务培训,熟悉掌握检修标准及程序,使检维修作业不留死角。2、车间工区对

5、重点设备重点人员要进行重点卡控。3、严格落实施工责任制,对施工监管人员不定期检查,发现履职不力问题,加大考核力度;定期与施工单位就施工进度、作业标准等问题进行对接,将存在问题及时进行沟通,日常发现违章施工及时制止,并上报上级部门。4、认真学习段应急处置办法。完善应急预案、人员安排、工具材料等应急处置中的薄弱环节。5、加强与工务部门沟通,结合部作业积极配合并及时检查。萨拉齐车间2011年10月6日

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