600mw亚临界机组锅炉后屏过热器氧化皮集中剥落的原因及处理

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1、600MW亚临界机组锅炉后屏过热器氧化皮集中剥落的原因及处理  【摘要】随着社会经济的稳定发展,在此环境下,电厂获得了有序的发展,在电厂中锅炉扮演着重要的角色,它是重要的生产设施,但在其运行过程中,后屏过热器氧化皮集中剥落的问题得到了广泛的关注,在此背景下,本文主要研究了600MW亚临界机组锅炉后屏过热器氧化皮集中剥落的原因与处理,旨在提高锅炉的运作效率,促进电厂的可持续发展。  【关键词】00MW亚临界机组锅炉后屏过热器氧化皮集中剥落  目前,电厂十分注重对锅炉运作的检修,通过检修发现,600MW亚临界机组锅炉

2、后屏过热器氧化皮问题较为严重,为了明确造成此情况的原因,对滑参数停炉、氧化皮生产与氧化皮集中剥落进行了分析,在原因分析后,提出了几点处理的建议,旨在有效处理锅炉的相关问题,并使其作用得到最大化的发挥。  1600MW亚临界机组锅炉后屏过热器氧化皮的概况  1.1锅炉的概况  本文研究了某电厂的2号锅炉,它的试运行时间为168h,直至停机检修,机组总运行的时间约45000h。2号锅炉是600MW亚临界机组锅炉,其型式主要为亚临界参数、控制循环、一次中间再热、固态排渣与全钢架汽包炉。  1.2后屏过热器氧化皮的概况5

3、  锅炉后屏过热器是由25片屏构成的,每片的组成为并联,是由20根管实现的。通过检修发现,2号锅炉后屏过热器氧化皮问题较为严重,在900多弯头中,有约90个弯头出现了氧化皮,同时,有14到19根管出现了较为严重的氧化皮[1]。  2600MW亚临界机组锅炉后屏过热器氧化皮集中剥落的原因分析  通过对锅炉运行相关数据的分析可知,后屏过热器出现了氧化皮,其中过热器出口壁温度保持在480℃到560℃,此时的温度与锅炉制造厂给出的后屏过热器报警温度基本一致,在相关的规定中指出,管子的抗蒸汽氧化温度在580℃,同时刚的受热

4、面壁温最高值为570℃。  通过对壁温的观测可知,2号锅炉后屏过热器壁温的超温现象具有持续性。但此时的测点位于炉顶大罩内,在锅炉实际运行过程中,大罩内的对流交换较少,同时热电偶用保温棉包裹,并位于后屏过热器出口管,因此,壁温测点的观测值为管子出口气温值。  2.1滑参数停炉分析  在锅炉滑参数停炉时,燃烧器的停运顺序为F、E、D、C、A、B,给煤机停运的时间在11min到13min之间,此时其给煤的速度基本维持在40t/h,此后磨煤机停运。600MW亚临界机组锅炉燃烧器喷口与OFA风门二者的摆动角度为20°,通过

5、二者的摆动实现了对火焰中心位置温度的调节。  在锅炉滑参数停机时,后屏过热器壁温最大值位于13℃/min与18℃/min。在停炉时,后屏过热器的壁温有着较大幅度的波动,最为显著的温度变化出现在20点,此时锅炉负荷达到了240MW,壁温波动的加剧情况较为严重。5  锅炉过热器中含有两级喷水减温器,以此实现了对汽温的调节,其中的一级减温器位于分隔屏入口管道处,二级减温器位于过热器入口管道处,同时每级减温器均有2支,此时的喷水主要源于给水泵出口管道,在此管道进行了电动闸阀与电动调节阀的安装。在锅炉滑参数停机时,为了有效

6、控制过热器的问题,需要借助一级减温水。  2.2氧化皮生成分析  一方面,原理分析。铁素体刚蒸汽侧氧化皮中的氧化物有两层,分别为内层与外层。外层的结构呈缩松多孔,内层的结构为致密少孔,通过能谱分析可知,外层的氧化物主要为Fe2O3与Fe3O4,内层的氧化物主要为(Cr,Fe)3O4,外层和内层二者在厚度方面具有相似性,同时二者的厚度较为均匀。氧化皮增厚的原因主要有两个,分别为温度与时间,通常情况下,温度越高,氧化皮的生长速度越快,随着氧化皮的增厚,其开裂与隆起等形态的剥落越容易出现。同时,时间越长,氧化皮的增厚速

7、度越快。  另一方面,壁温分析。电厂2号锅炉的超温情况虽然时间不长,但在壁温方面,其显示温度在550℃到650℃,此温度与相关规定中的570℃抗蒸汽氧化温度值相比,二者存在一定的差距。与此同时,壁温测点位于炉顶大罩内,此时炉内实际温度与壁温测量值相比,前者明显偏高,而高温会促使氧化皮的生成[2]。  2.3氧化皮集中剥落分析5  关于减温水流量的变化,在滑参数停炉时,后屏过热器的壁温变化和一级减温水的流量变化,二者有着紧密的联系,在后者增大时,前者也会随之加大。因此,减温水的流量变化越大,后屏过热器的壁温波动也会

8、过大。与此同时,一级减温水位于分隔屏入口,如果进入后屏过热器,则要先经过分隔屏联箱混合,在此基础上,一级减温水流量的影响相对较弱。但在20点时,锅炉的负荷有所下降,减温水流量出现了较大的变化,此时后屏过热器的壁温波动有所增加,最终氧化皮出现了集中剥落。  3600MW亚临界机组锅炉后屏过热器氧化皮集中剥落的处理对策  在锅炉启停时,要对高压旁路与低压旁路进行开启,以此实现

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