600MW直接空冷机组锅炉后屏过热器爆管原因分析

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1、内蒙古电力技术2015年第33卷第2期INNERMONGOLIAELECTRICPOWER27doi:10.3969/j.issn.1008-6218.2015.02.012600MW直接空冷机组锅炉后屏过热器爆管原因分析刘月军,史艳强,王荣,李臣义(内蒙古京隆发电有限责任公司,内蒙古乌兰察布012100)摘要:某电厂2~600MW直接空冷机组在2次启动后均发生锅炉后屏过热器泄漏爆管事故。对爆管特征及管道内部进行检查分析,认为爆管与运行操作、参数控制等有关。过热器u形管内形成水塞,过热器管束内介质停滞,从而导致过热器短期超温爆管。提出在锅炉启动初期利用高、低旁路进行吹扫,利用压差带出受热面

2、积水,适当延长低负荷向高负荷的过渡时间,机组启动过程中加强壁温监视,完善热工逻辑等措施,同时对锅炉启、停操作进行细化,以防止同类爆管事故的发生。关键词:600MW直接空冷机组;后屏过热器;爆管;超温;受热面积水CauseAnalysisonBackScreenSuperheaterPipe-brokenof600MWDirectAir-coolingUnitLIUYuejun,SHIYanqiang,WANGRong,LIChenyiInnerMongoliaJinglongElectricPowerGenerationCo.,Ltd.,Ulanchab012100,China)Abstr

3、aet:Thisarticleresearchedontwoscreensuperheaterleakageincidents,whichhappenedwhenthe600MWsubcriticalcoal-firedboilerrestarted.Basedonanalysisofthetubecharacteristics,testresultsandtheinsideinspectionofthepipes,thepipe-broken0引言爆管事件,均发生在机组停运启动并网后几小时后,总计被迫停运336h,合计减少发电量0.168某电厂1号机组锅炉连续发生2次后屏过热器GWh,对

4、机组安全、经济运行造成严重影响。【收稿日期】2015—03—03【作者简介】刘月军(1970),男,内蒙古人,学士,助理工程师,从事火电厂生产管理工作。内蒙古电力技术2015年第33卷第2期(4)应控制锅炉每次点火启动的燃料量,以最步的完善。低的燃料量逐渐升温,必要时先投油后投粉,使炉(10)针对后屏过热器内U形管选材裕度偏小内受热均匀,同时预留足够的时间,利用烟温烘干(只有45℃),在大、小修期间可进行弯头和迎火面受热面内的积水。管的升级更换。同时从基建到大、小修,每次都应(5)机组点火、冲车、并网时应缓慢升温升压备有金属检查档案和防磨防爆检查记录,以便定期并合理控制接带负荷速度,保证升

5、压速度≤0.06组织进行分析,找出薄弱环节,并采取相应的措施。MPa/min,升温速度≤1.5~C/rain,升负荷速率≤6MW/min。5整改效果(6)锅炉启动初期,应严格控制减温水的投入量,尽量不投或少投;尤其当蒸汽流量较小时,严禁采取以上措施后,优化了启动方案,制订了一投运减温水。同时在机组整体运行调整中应加强套标准化的启动技术措施,在后续的3次机组启动对汽温、壁温的控制,避免超限。中,其中1次进行了水压试验,均未发生爆管现象和(7)机组接带负荷的大小应充分考虑锅炉受后屏超温现象,确保了机组安全稳定运行。热面的应力,并适当延长低负荷向高负荷的过渡时间。待锅炉运行一段时间(12h)后再

6、投入AGC,控参考文献:制升负荷速率≤12MW/min,以防投入AGC后大幅【1】内蒙古京隆发电有限责任公司.内蒙古京隆发电有限责度升负荷造成超温爆管。任公司企业标准集控运行规程[R].乌兰察布:内蒙古京(8)机组正常运行调整时,应注意煤量与负荷隆发电有限责任公司,2010:20—22.的关系,控制给煤量;运行值班人员应掌握锅炉启[2]李健,郭炳诚.锅炉过热器爆管原因分析及预防措施【Jl_动初期易超温、壁温高、汽温偏差大的特性,防止汽内蒙古电力技术,2010,27(S):17—19.温、壁温超限。[3]黄松.670t/h炉过热器爆管事故判断与原因分析[J1.内蒙(9)针对后屏第6、7、18

7、、19屏正对导汽管的结古电力技术,2005,22(5):24—26.构特点,在机组启动过程中应加强对上述屏的壁温[4]肖哲民.锅炉对流过热器水塞的形成与消除[J1.华北电力监i贝4,完善热工逻辑。如机组启动同一类受热面,技术,2001(4):55—58.壁温差≥50℃时发报警并禁止关疏水;后屏出口汽f5]单志栩.2093t/h亚临界压力控制循环锅炉后屏过热器管温>530oC时,发声光报警等。同时联系上海锅炉壁超温控制治理

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