燃气电厂余热锅炉的化学清洗

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1、燃气电厂余热锅炉的化学清洗  摘要:上海某燃气电厂余热锅炉为三压、再热、无补燃、卧式、自然循环燃机余热锅炉。文章介绍了上海某燃气电厂2号余热锅炉采用双氧水除油清洗+EDTA低温清洗+二甲基酮肟钝化工艺的整个化学清洗过程、清洗结果及评价、过程中发现的问题及建议。  关键词:余热锅炉;化学清洗;EDTA;双氧水;腐蚀速率;燃气电厂文献标识码:A  中图分类号:TM621文章编号:1009-2374(2016)33-0067-03DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.33.035

2、  1概述  1.1简介  上海某燃气电厂一期工程装机容量为4套400MW级蒸汽-燃气联合循环机组,建设4套SGT5-4000F型号高效单轴联合循环发电机组,余热锅炉为三压、再热、无补燃、卧式、自然循环燃机余热锅炉。主要由进口烟道、锅炉本体(受热面模块和钢架护板)、出口烟道及烟囱、高中低压锅筒、除氧器、管道、平台扶梯等部件以及给水泵、再循环泵、排污扩容器等辅机组成。7  高压锅筒筒体材料为BHW35,封头材料为SA-516Gr70,中、低锅筒筒体和封头的材料均为SA-516Gr70。高、中压蒸发器管子材料

3、均为SA210-A1,低压蒸发器管子材料前3排为SA213-T11,其余为SA210-A1,高、中压省煤器及给水加热器管子材料均为SA210-A1。  2号余热锅炉化学清洗采用双氧水除油清洗+EDTA低温清洗+二甲基酮肟钝化工艺。化学清洗工作分两个阶段进行:第一阶段凝汽器碱洗从2011年1月8日至1月9日结束;第二阶段从2011年2月9日启动一台清洗泵进行高、中、低压系统水冲洗开始至2月13日化学清洗工作全部结束。按2月10日12∶15锅炉进双氧水清洗开始至2月13日14∶00停清洗泵,清洗结束为止,累计

4、耗时74小时左右。清洗时进行了化学分析,同时用监视管段和腐蚀指示片,来监测整个化学清洗过程。化学清洗总共用除盐水量约2800吨(包括凝汽器碱洗),天然气总共用2.974万立方。  1.2清洗范围、清洗介质及流程  1.2.1清洗范围。凝汽器汽侧,凝结水系统,旁路除氧器,锅炉低压、中压、高压系统的省煤器、蒸发器、汽包及其联络管道。  1.2.2清洗介质。凝汽器采用双氧水除油清洗。凝结水系统,旁路除氧器,锅炉低压、中压、高压系统的省煤器、蒸发系统、汽包及管道采用双氧水除油清洗+EDTA清洗+二甲基酮肟钝化。 

5、 1.2.3清洗流程。  第一,凝汽器双氧水清洗流程如图1所示:  第二,系统清洗流程如图2所示:  1.3被清洗系统的水容积与化学清洗用设备  1.3.1被清洗系统的水容积如表1所示。  1.3.2主要化学清洗用的设备如表2所示。  2化学清洗过程7  2.1凝汽器双氧水清洗  2011年1月8日:  13∶03启动一台凝泵循环,系统检查;14∶10凝汽器水冲洗;13∶53取样水质目测清,无杂物;14:00停凝泵,冲洗结束。  2011年1月9日:  10∶19凝汽器本体进药,至11∶10进药结束,共用

6、双氧水量220kg;H2O2浓度:0.1%;温度40℃,进行浸泡清洗。  15∶05清洗结束。15∶15排放双氧水清洗液至废水系统。  16∶40凝汽器经3次上水-放水水冲洗后,取样水质目测清,无杂物,冲洗结束,停凝泵。  凝汽器双氧水清洗阶段共用水量约450吨。清洗后进行了凝汽器人工清理工作。  2.2凝结水/锅炉的低压、中压、高压部分冷态水冲洗  2011年2月9日:  10∶45启动清洗泵,锅炉上水,冲洗高压系统。  12∶10~14∶05高压系统经2次上水-放水,取样水质目测清,无杂物。  14∶

7、05清洗泵打自循环,切换阀门,冲洗中压  系统。  14∶05~15∶05中压系统经2次冲洗,取样水质目测清,无杂物。  15∶55~18∶35低压系统经3次冲洗,取样水质目测清,无杂物。  18∶43停清洗泵。7  冲洗高、中、低压系统共用除盐水量约1000吨。  19∶05启动配药泵,高、中压过热器分别进保护液,21∶10过热器排空门均出水,保护液充满。  配保护液共用除盐水约70吨,联氨70kg。  2.3凝结水/锅炉的低压、中压、高压部分双氧水清洗  2011年2月10日:  8∶30启动清洗泵,

8、锅炉开始上水。  9∶40投蒸汽开始升温。  12∶15上满水,建立循环。  13∶40~14∶20加双氧水,双氧水量800kg,H2O2浓度:0.1%。  15∶15回液温度32℃,停辅汽。  15∶20停泵进行浸泡清洗。共用水量450吨。  18∶00双氧水清洗结束  18∶35排废结束,锅炉上水冲洗。  20∶40冲洗结束。共用水量300吨。  2.4EDTA清洗  2011年2月11日:  8∶20启动清洗泵,锅炉上水

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