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时间:2019-01-09
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1、大古2井舒善河组测压认识与思考 【摘要】探井地层资料录取可靠性十分重要。对比大古2井舒善河组的地层测试、地破试验和静压测量结果发现,地层压力前后不一致。通过对比压力系数、地层流体和压力恢复速度,认为已经窜层至下部的亚格列木组。从固井质量和水泥塞受力情况分析判断,二者都可能是窜层的通道。舒善河组地层测试资料与亚格列木存在明显区别,可认为舒善河组测试资料可靠。同时建议,以后对类似高压低渗、高地破压力、储层间距小的套管内分层评价,应更重视固井质量和上返封堵工艺。 【关键词】地层测试窜层外推压力 大古2井是部署在二八台北1号圈闭上部的一口探井,
2、该井密度较稀,对比井较远,因此,地层资料录取与油气突破同样重要。但是,对比舒善河组地层测试、地破试验和静压测量结果后发现,地层压力前后存在较大差异。为了落实舒善河组压力数据可靠性,有必要从工艺的角度,分析导致测压结果出现异常的原因。 1前期施工简况 1.1地层测试 大古2井亚格列木组地层测试结束后人工井底为6489.5m。光管柱打水泥塞,塞面6465m,用1.3g/cm3泥浆正循环洗井后,全井筒试压25MPa,稳压30min。 2010年9月20日采用“7RD安全循环阀+井下关井阀+RD循环阀+RTTS封隔器+5″射孔枪”,射开舒善河
3、组6433.5-6441.0m井段进行地层测试,液垫为1.03g/cm3的清水,无淘空。 1.2第一、二次地破试验 第一次地破试验前用管柱硬探井底2T,复探3次,井底6093.19m,比测试时上升470.81m。后用1.29g/cm3泥浆循环冲洗至井深6460.4m后,划眼通井至人工井底6465m,静止发现钻具内溢流24L/hr;洗井时油气侵高峰油面占槽面70%,出口泥浆密度1.25↓1.20g/cm3,循环后逐渐消失。 12月20日进行第一次地破试验,由于封隔器失封未能取得地层破裂压力参数。 关井11hr油压上升至6MPa,第19h
4、r油压7.5MPa,第35hr油压11.5MPa。 12月22日进行第二次地破试验,最高泵压60MPa,最高套压59MPa,排量0.12-0.14m3/min,累计注入1.21g/cm3盐水2.5m3,地层仍未明显破裂,表明储层破裂压力梯度在0.021MPa/m以上。 1.3第三次地破试验 2011年4月6日,更换管柱和140MPa井口后,进行第三次地破试验。井筒内为1.21g/cm3盐水,最高泵压88.9MPa,但地层尚未明显破裂,表明地层破裂压力梯度大于0.0259MPa/m。地破试验后关井,12.6hr后油压即恢复至30MPa。
5、 1.4测静压 2011年6月14日采用防硫钢丝+存储式电子压力,实测压力90.5MPa/5000m,按照梯度1.187MPa/100m,折算储层中部压力107.46MPa/6437.25m,折算压力系数1.70;实测温度139.87℃/5000m,按照梯度2.41℃/100m,折算至储层中部温度174.51℃/6437.25m,折算温度梯度2.71℃/100m。 2资料分析 2.1压力对比 2.1.1舒善河地层测试压力(压力系数1.48-1.58) 一关24hr后压力恢复30.8MPa,二关109hr后压力恢复30MPa,对比两次
6、关井压力恢复,高压低渗特征明显。 关井期间未出现径向流,不能用试井模型外推地层压力。所以,只能根据实测压力靠后端的有限数据点,采用数值逼近的方法,估算实测点之后有限时间内的压力。将恢复压力对时间求导,对求得的导数采用指数式公式进行拟合,得到压力恢复后期压力的变化和时间的关系式,以此外推50hr,计算得地层稳定压力95.4±3MPa,压力系数1.480-1.576。 2.1.2关井估算压力(压力系数1.66-1.69) 第2次地破试验后,井口压力缓慢恢复至最高28.5MPa,井内为1.21g/cm3盐水,折压力系数1.66。 第3次地破
7、试验后,井口压力迅速恢复至最高30MPa,井内为1.21g/cm3盐水,折压力系数1.69。 2.1.3实测静压(压力系数1.70) 实测压力90.5MPa/5000m,按照梯度1.18MPa/100m,折算储层中部压力107.46MPa/6437.25m,折算压力系数1.70。 2.1.4亚格列木组估算压力(压力系数1.74)7 亚格列木组对6479.50-6486.50m进行地层测试,液垫为1.03g/cm3的清水,无掏空。一开井10分钟出液0.38m3;一关井34小时:油压0Mpa-47MPa;3mm油嘴二开井,0.5小时内油压
8、47-0MPa,之后无油嘴自喷间断排液,自喷累计出液7.51m3,含油5-10-20-30%;后连续油管气举,最大举深1500m,累计举出液6.88m3。开井期间累
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