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时间:2018-12-31
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1、TH5660C型加工中心故障的分析与排除 摘要:某民营企业10多年前购买了两台加工中心TH5660C,经过近多年的使用,该加工中心发生了几起因油路进气、油污染、润滑元件损坏引起的润滑液压系统故障。本文分析了该加工中心在生产过程中故障产生的原因及排除方法。 关键词:加工中心设备故障排除方法 一、概述 加工中心一般是具有快速换刀功能,能进行铣、钻、镗、攻螺纹等加工,一次装夹工件后能自动完成关键的大部或全部加工的数控机床。TH5660C加工中心可加工中小型、板件、盘类、壳体类件精密零件;零件一次装夹后可完成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序加工;特
2、别适合中小批量或单件加工。 当设备发生故障时,为了更快地恢复机床,首先应正确地把握故障情况,进行仔细妥善处理,了解故障发生时设备是否在正常运转?是否是接通电源时发生的?故障发生的频率?发生故障时CNC是何种方式?发生故障时,程序执行到什么位置?只有详细了解设备的这些状况,才能正确分析故障产生的原因,才能正确排除故障。 二、TH5660C加工中心故障原因分析及排除 在图纸、资料不全的情况下,对该设备进行了故障分析和排除。 1.主油泵不出油4 (1)故障现象:TH5660C加工中心自动换刀、主轴变速必须间隔四、五个小时以上才执行一个动作,如果
3、连续两个动作或一个动作连续两次,即出现1001液压报警,机床断电。考虑到供油系统的故障,但原系统未安装压力表,无法从外观判断供油情况。 (2)故障分析:在未提供液压原理图的情况下,从供油系统元件的布置分析,该加工中心供油系统有三大特点:其一,油泵位于油箱面液下,有一根5m长的油管连接,图一所示。其二,油泵向系统供油,油压达到压力继电器4的调定值,将信号反馈给控制系统,油泵停止工作。其三,油泵受PLC计时控制,超过设定范围,系统报警机床断电。根据系统特点和故障现象,空气浸入是问题的关键,如果管路、油泵密封不严,系统内油液的连续性就会受到破坏,此时启
4、动油泵,即不能正常供油,但几小时后,部分空气从油标口、油箱口排出,油液的连续性好转,启动油泵可正常供油,而后空气再次浸入,故障重现。 (3)故障处理:用黄油涂于油管接头、油泵密封面进行检查,最后确定油泵的进油口接头密封不严。更换密封圈,拧紧接头,故障排除。 图1图2 1.空气滤清器2.油标1.橡胶薄膜2.金属片 3.油管4.压力继电器3.弹簧4.终点开关 2.润滑报警 (1)故障现象:启动主轴即出现润滑报警。检查油箱油位、泵站压力、各润滑点油量均为正常。4 (2)故障分析:该设备主轴箱润滑对主轴电机进行连锁保护,由膜片式传感器实现,见
5、图2。一定压力的润滑油压向橡胶膜片,使金属片接近终点开关,从而把信号反馈给计算机,启动主轴电机,才可以正常工作。如果计算机未得到信号,启动主轴就会主轴出现润滑报警,而引起金属片动作不到位的原因,除了油压不足还可能是膜片传感器损坏。 (3)故障处理:检查膜片传感器,发现终点开关处有油流出,确定膜片密封性被破坏。用1mm耐油橡胶板自制橡胶膜片,更换后,系统故障被排除。 3.X轴进给时有轻微抖动 (1)故障现象:TH5660C加工中心的X轴进给时,工作台有轻微的抖动。检查X轴伺服电机、滚珠丝杠副未见异常,检查滚动支承,滚柱有污染物、润滑不良。 (
6、2)故障分析:该加工中心X、Y、Z导轨,均有8个滚动支承组成矩形、平面导轨副。正常情况下,由于滚动支承的滚柱滚动,摩擦阻力很小,工作台进给平稳可靠。由于该加工中心长期加工机械零件,防护罩不够严密及滚动支承润滑分配阀的油分配不均,甚至有的不来油,造成个别滚动支承内存有异物,滚动受阻,从而引起轻微的抖动。 (3)故障处理:整修防护罩,调整润滑油分配器、清理滚动支承污染物,处理后故障排除。 4.主轴不定向 (1)故障现象:TH5660C加工中心经过长时间的使用后,出现主轴不定向的故障。检查主轴定向单元,发现光脉冲数字式传感器的小箱子沉积一定量的油液
7、,传感器的玻璃刻度尺上充满油雾。4 (2)故障分析:该TH5660C加工中心的主轴定向是由光脉冲数字式传感器发现零点脉冲实现的。由于传感器密封不良,箱内的油进入传感器,形成油雾,遮盖刻度尺,零点脉冲不能发出来,故而无法实现主轴的定向。 该传感器箱位于主轴箱右下侧,通过离合器和主传动轴相连。主轴箱下部有根紫铜回油管,应及时将主轴箱淋下来的润滑油排回油池,但是紫铜管较细,造成排油不畅,主轴箱底的多余油液流到传感器箱内。 (3)故障处理:更换大直径的回油管,擦净传感器箱内的油。拆下光脉冲数字式传感器,清楚油雾,重新密封,安装好,故障排除。 三、结
8、语 对该TH5660C加工中心出现的四个主要故障进行分析、排除后,现场使用一段时间后观察到:主油泵输出油效果很好;设备中
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