欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:29850439
大小:3.00 MB
页数:13页
时间:2018-12-24
《加工精度作业-答》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、作业1.在外圆磨床上加工(下图),当n1=2n2时,若只考虑主轴回转误差的影响,试分析图示情况下,磨削后工件的外圆是什么形状?请画出.答:因为加工中,砂轮对工件磨削力的方向大体不变,因此工件对砂轮的反作用力的方向也大体不变。在力的作用下,砂轮轴轴颈以不同部位和轴承孔的某一固定部位相接触,,因此,影响砂轮回转精度的主要是砂轮轴颈的圆度和波度,而轴承孔的形状误差影响较小。(a)图,砂轮轴颈是圆形的,因此加工表面也是圆形。(B)图,砂轮轴颈是椭圆形的,那么砂轮每回转一周,其轴线就径向跳动两次,砂轮也径向跳动两次。当工件1转,砂轮2转时,砂轮将径向跳动4次,加工表面成梅花形
2、。2、在卧式镗床上加工箱体零件内孔,采用图示几种方案,若只考虑镗杆受力变形的影响,试画出各方案加工后箱体孔的加工误差。图a)工件进给,镗杆加后支承图b)镗杆进给答:图a)镗杆加后支承,似简支梁,,加工中受力变形让刀,加工孔径比调刀尺寸小;但加工中工件进给,镗杆刚度始终不变,所以加工孔无圆柱度误差。图b)镗杆似悬臂梁,镗杆进给,镗杆刚度逐渐变小,所以加工时镗杆变形逐渐变大,工件孔径逐渐变小,产生圆柱度误差。图c)工件进给答:图c)镗杆似悬臂梁,加工中受力变形让刀,加工孔径比调刀尺寸小;但加工中工件进给,镗杆刚度始终不变,所以加工孔无圆柱度误差。3、铣键槽(图示),经测
3、量发现靠工件两端的深度大于中间、且都比调整的深度尺寸前小,试分析产生这一现象的原因。答:1、工件细长,刚度差。铣槽时在径向切削力的作用下,工件产生变形,且中间变形量大于两端,所以加工后工件的键槽两端的深度大于中间。2、铣削键槽时,刀轴受到始终不变的切削反力的作用,变形,造成的让刀量也不变,所以铣削键槽都比调整的深度尺寸小。3、工作台导轨在垂直面内中凹。4、在车床上用三爪卡盘装夹精镗一批薄壁短套筒的内孔,如图所示,若只考虑工件受力变形的影响,试画出加工后孔横截面的大致形状,并指出其形状误差产生的原因及其改进措施。答:若只考虑工件受力变形的影响,加工后孔横截面的大致形状
4、如图所示:误差产生的原因是:薄壁短套筒径向刚度差,假定薄壁短套筒毛坯外圆是正圆形,三爪卡盘夹紧后坯件外圆呈三棱柱形,虽镗出的孔为正圆形,但松开后,薄壁短套筒弹性恢复,其内孔又变成三棱柱形。为了减少套筒因夹紧变形造成加工误差,可采用开口过渡环或采用圆弧面卡瓜夹紧,使夹紧力均匀分布5、分析在车床上镗孔时,引起被加工孔圆度误差和同轴度误差的原因,并判断误差性质;引起被加工孔圆度误差的原因:1工件的夹紧变形(随机误差)2机床主轴的径向跳动(常值系统性误差)3机床主轴的角度摆动(常值系统性误差)4毛坯的误差复映(随机误差)5引起被加工孔同轴度误差的原因:引起被加工孔圆柱度误差
5、的原因:1、夹具的制造误差(常值系统性误差)1、床身导轨在水平面内不直(常值系统性误差)2、机床主轴的径向跳动(常值系统性误差)2、工件安装刚度变化,受力变形(随机误差)3工件的定位误差(随机误差)3、床身导轨与主轴回转中心线在水平面内不平行(常值系统性误差)4、机床主轴的角度摆动(常值系统性误差)5、机床热变形(系统性误差)(1、3)6、毛坯的误差复映(随机误差)7、床身导轨扭曲6、在车床上用两顶尖装夹工件车细长轴时,出现鼓形误差是什么原因?可采用什么办法来消除或减少?解:出现鼓形误差的主要原因是:1)导轨在水平面内不直;(常值系统性误差)2)工件刚度差,在径向切
6、削力作用下,工件弯曲变形量(让刀量)沿轴向不一(中间最大);(随机误差)1)工件细长,受热变形伸长受阻,产生弯曲变形。(随机误差)消除或减少的措施:1)修导轨,使其在水平面内直线度达标;2)采用一边用三爪卡盘夹持,一边用弹簧顶尖安装工件,减少工件受热弯曲。3)采用跟刀架,提高工件安装刚度;4)用90°偏刀,反向大走刀车削,减少径向切削力,并且变轴向切削压力为拉力,减少工件受力弯曲变形;采用无进给磨削。7、在车床上加工一批小轴,经测量发现实际尺寸小于要求尺寸的工件数占2%,大于要求尺寸的工件数占24%,若小轴的直径公差T=0.16mm,整批工件的尺寸服从正态分布,试求
7、:1)确定该工序的标准偏差σ;2)常值系统性误差是多少?3)画出分布曲线图4)工序能力如何?5)如何提高合格率?解:由于可修复废品为24%,则Q1=0.5-0.24=0.26查表得Z1=0,71由于不可修复废品为2%,则Q2=0.5-0.02=0.48查表得Z2=2.05Z1=(1)Z2=(2)解方程组,得σ=0.06(标准偏差)=0.04(常值系统性误差)工序能力工序能力很差合格率Q=Q1+Q2=0.26+0.48=0.74=74%提高合格率的办法:1消除常值系统性误差,进刀0.02mm2、选择加工精度高的加工方法,使工序能力大于18一批圆柱销直径的设计尺寸为
此文档下载收益归作者所有