35crmo阀芯材料以车代磨

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划35crmo阀芯材料以车代磨  锭杆车代磨实验报告  一、实验目的:  对锭杆高频淬火部分,通过以车削方式替代原有的磨削加工方式,提高生产效率,降低加工成本、设备及人员占用,突破生产瓶颈。  二、实验步骤及具体内容:  1)根据零件材料确定刀具:  锭杆材料为40Cr,热处理后图纸要求硬度HRC35-45,工艺要求HRC45-50,实测HRC50-55,计划加工工件数量:300件,实际加工数量:2

2、10件,因此确定刀片可以选用陶瓷刀片和CBN刀片。为减小切削时的振动、保证表面粗糙度,确定刀杆使用93°或97°主偏角。  2)确定工装:  整个过程先后试验了三种装夹方式,在装夹前修磨夹位保证跳动在以内。第一次采用夹顶方式,卡盘夹Φ30转子位外圆、顶另一端中心孔,但振动太大,表面光洁度差。第二次采用顶两端、带机芯夹方式,振动仍很大,陶瓷刀片崩损。第三次采用夹Φ30转子位外圆、顶另一端中心孔、80长螺纹处架中心架方式加工,没有明显振动、光洁度,能够达到试验要求。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并

3、感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  由于转子位精度要求高,不能直接磨到尺寸,最后将夹位改在Φ外圆处,仍采用一夹一顶、架中心架方式进行批量加工。  3)零件试验工序:  改用以车代磨后,相关试验步骤如下:  1.粗车外形;  2.热处理;  3.研中心孔;  4.校直以内;  5.磨夹位和中心架架位,跳动全检,以内;  6.精车热处理部位,跳动全检,以

4、内,陶瓷刀片从第6件开始刀片就有明显磨损,可加工15件,CBN刀片从75件开始有明显  磨损,可加工80件;  7.掉头夹Φ33外圆,中心架架Φ30转子位外圆处,精车Φ25外圆留磨量、精车Φ和Φ42外圆到尺寸;  8.车两处M35螺纹,跳动全检,以内;  9.检测三处Φ33外圆跳动,挑出大于的备修磨,用卡板检查Φ19外圆直径,挑出大于Φ  -的备修磨;  10.修磨上一步挑出工件的Φ33、Φ19外圆,跳动全检,以内;目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业

5、水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  11.磨两端面,备电镀。  剩余工序与原工艺一致。  4)不同品牌刀片比较实验  为了能最大限度的降低加工成本,结合第一次实验的结果,本次采用山特品牌陶瓷刀片试加工100件硬度为HRC40-45锭杆,同时采用住友品牌CBN刀片加工100件硬度为HRC50-55锭杆进行对比试验。  首先试验山特陶瓷刀片,加工10件以内产品尺寸稳定,10件以后刀片磨损严重,平均每

6、加工两件需要进行误差补偿,在加工15件以后刀片出现崩刃的现象。同时发现在使用陶瓷刀片进行加工时,表面粗糙度达不到设计要求,因此排除了大规模生产过程中使用陶瓷刀片的可能性。  所以确定采用京瓷CBN与住友CBN刀片进行比较试验。  1.刀片使用寿命对比:  京瓷CBN刀片,总加工数量为80件/刃,稳定加工为70-75件/刃。  住友CBN刀片,总加工数量为100件/刃,稳定加工为90-95件/刃。  2.刀片断屑情况对比:  京瓷CBN刀片,使用93°正刀,断屑情况良好。  住友CBN刀片,使用93°反刀,断

7、屑情况良好。  3.产品光洁度情况对比:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  两种品牌CBN刀片加工的产品,光洁度均良好,优于设计要求的  的标准。  4.产品形位公差情况对比:  采用两种品牌CBN刀片加工,经过每件检查,85%产品跳动控制在  以内,剩余产品跳动在以内,这主要是机床及  附具老化磨损所致

8、,跳动超差的需要再进行一次修磨。  三、重点难点:  1)精车淬火部位前对卡爪的精修要求  精车淬火部位前,需要对软爪进行精镗,精镗后用标准检测棒检查跳动,要求跳动控制在以内。在试验过程中发现,卡爪放松状态下进行精镗,跳动超差,因此需要在卡爪夹紧状态下进行精镗以保证跳动。  2)对热处理工艺的要求  改用以车代磨后,要求工件热处理后硬度严格控制在HRC50-55内。否则,若硬度过低,光洁度不合格、易出现粘刀不断屑

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