理想系列一体机常见故障分析以及排除方法

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1、理想系列一体机常见故障分析以及排除方法2008-06-2810:13:14

2、分类:速印机

3、标签:

4、字号大中小订阅理想(RCRAGRFRORREIFP系列机器故障)一体机常见故障分析以及排除方法:第一章纸路部分一、纸张在第一进纸区A)、纸卡在搓纸轮下1、首先检查纸张是否上潮、规则、是否洗过纸,以及纸张是否适合印刷。2、检查搓纸轮、搓纸垫是否磨损3、上限传感器的位置过低4、进纸离合器不吸合,搓纸轮不转,检查堆进纸开关以及进纸离合器传感器。5、搓纸垫的角度过陡,搓纸压力过大,产生空张或不进纸6、纸每印一张就停下来,上限传感器的位置调得过高,当进纸盘上升时刚好碰到上限位安全开关,但是马上又释

5、放了,不会显示C60,从而造成单张进纸,调整上限传感器即可。B)、纸卡在导纸片下面,检查导纸片是否磨损,有毛剌,更换即可。二、纸卡在第二进纸区1、纸卡在导纸辊与定时辊之间,检查导纸辊单向弹簧和加载簧是否断了,如果断了由于导纸辊两向都可以动,纸送不到滚筒底下造成卡纸,更换即可。2、纸张卡在滚筒底下,检查压力线圈是否接触良好,有时用测试模式(GR为68RC为48)检测正常,实际上在压力线圈上升的时候接触不好,更换压力线圈即可。如压力线圈更换后仍不吸合,检查保险管,如果没有熔断,RC机器有可能驱动板烧坏,GR则有可能主板或电机控制板烧坏,更换试试。3、定时杆的位置不正确,检查定时凸轮与凸轮

6、从动轮的间隙(定时凸轮与定时杆从动轮间隙最大时)是否为3mm。如果间隙太大,导向辊和定时辊的进纸压力太小,以致纸在两个辊之间滑过,这样造成卡纸和印刷定位的无规则。如果定时凸轮和定时杆上的从动轮之间间隙太小,定时辊不能下降到足够低使辊子分离,这样会造成重影或误进纸,或者卡纸。4、由于主皮带松驰造成的进纸时序不对也会引起纸卡在第二进纸部份。5、纸每印十多张就停顿一次,检查进纸传感器(GR为25,RC则没有),是否被灰尘挡住或烧坏,RC检查纸翘起传感器是否良好。6、纸卡在分离爪下,或都分离爪把纸捅破,这种情况是由于分离爪的位置调得离滚筒太远,没能把纸从滚筒上分下来,调整分离爪的位置即可。7

7、、纸在印刷的过程中跑到滚筒上方去了,一般这种情况是由于纸的质量问题引起的。8、压力杆与压力辊托架轴之间的内六角螺丝松开,使得压力辊没有上抬。9、检查压力辊是否从基座上脱出。三、纸卡在出纸区1、纸每印一张或二张就显示纸卡在第二进纸区:检查出纸传感器1(19号)和出纸传感器2(20号)是否弄脏。2、检查出纸皮带是否被卡住。3、出纸组件齿轮(塑料齿轮)是否磨损以及噬合良好。4、检查出纸皮带传动轮(金属齿轮)内六角螺丝是否松动。5、检查出纸组件的插头是否松动或脱开。6、纸在分离区翻卷,慢慢出来。分离风扇风力过,大封闭一点操作边的出风口。四、皱纸1、检查印张皱纸的部位A)纸皱在前面一小部分,检

8、查搓纸垫是否磨损B)整张纸全部皱,检查导纸辊与定时辊之间两边的压力是否平行,如果不平行,按以下方式调整:取两张相同宽度的纸条,插入导纸辊与定时辊之间(注:纸条放到两侧),按下主板上面的点动开关SW1使之慢慢转动,使导纸辊与定时辊噬合,待纸条被压紧之后,双手以相同的拉力平行地拉纸条,如果压力不一样,则调整它们的平衡度,把前门打开松开定时辊的平行调整螺丝和平行调整环调整直至平衡。C)纸皱在尾部压力辊中间磨损导致,更换压力辊。D)压力调得过大,调整压力传感器的位置。E)压力辊从基座上脱出。F)纸张问题,更换纸张。第二章滚筒部分1、出现E04油墨溢出A)取出油墨筒检查里面是否有多余的油墨,如

9、果是:拆开滚筒,取下墨泵装置,拆下油墨检测电路板,清除挤压辊和刮墨辊之间多余的油墨,检查油墨检测传感器和油墨溢出传感器的角度是否正确,GR和RA全为90度,RC的油墨溢出传感器为90度,油墨检测传感器为75度。如果不是,调整到正确的位置。检查均墨辊是否断了。B)滚筒里面油墨球正常,出现E04,检查油墨检测电路板上面是否有水气,如果有清除即可。C)滚筒一切正常,放入滚筒后出现E04,油墨检测电路板烧坏,更换即可。D)放入滚筒的时候出现E04检查滚筒接插件是否接触良好,滚筒到位开关是否正常。E)如果不是上述几种情况,检查油墨检测电路板的接插件是否正常,也有可能主板烧坏,更换主板试试。2、

10、印件上无字或者有些区域印不出来取下油墨筒,检查里面是否有油墨,如果有,按下滚筒到位开关,观察挤压辊是否转动,如果不转,应为挤压皮带断或者是挤压皮带轮磨损、污染,更换清洁即可。3、如果滚筒里面无油墨,挤压辊转动正常,进入测试模式(37)为短叫声,检测到油墨,则为油墨检测电路板污染或烧坏。清洁或更换即可。4、如果滚筒里面无油墨,挤压辊转动正常,进入测试模式(37)为长叫声,没有检测到油墨,油墨泵进了空气,进入测试模式进行保密操作(GR为101)(RC为75)泵

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