深基坑支护结构失稳分析及加固处理

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1、深基坑支护结构失稳分析及加固处理第33卷第2期Vo1.33No.2建筑施工BUILDINGC0NSTRUCTION深基坑支护结构失稳分析及加固处理AnalysisofStructuralDestabilizati0n0fDeepFoundationPitSupportandConsequentStrengtheningTreatment口简文华杨婧z(1.中国建筑股份有限公司北京分公司100037;2.中建三局第三建~-r,if_有限责任公司湖北武汉430074)【摘要】通过某玻璃厂熔化工段深基坑支护失稳事故,

2、根据原基坑支护设计情况,分析基坑支护失稳的原因,并提出相应的加固方案.实践证明,经加固后其支护效果良好,保证了基坑的施工质量.【关键词】深基坑支护结构失稳加固措施【中图分类号1TU753/文献标识码B【文章编号】loo4-1oo1(2011)02-0106-031工程概况某玻璃厂一期工程由熔化,成形,退火,切裁成品4个工段组成.地下室在平面上呈不规则长条形,基础形式采用预应力混凝土管桩基础和筏板基础.熔化工段为深基坑,基础底板最厚达1.8m,基础垫层底埋深变化较大,最大埋深为-11.64m,基坑开挖深度南侧,北

3、侧约1Om,东,西侧约9m.场地地貌上属于长江北(左)岸Ⅲ级阶地,场地内发育有一条较大>中沟.与基坑支护工程有关的上部主要地层为:素填土一黏土一黏土,综合分析,本场地对基坑安全影响最大为(2),(3-1)层,根据勘察报告,该两层层底埋深,老黏土层顶埋深分别为:东侧地层分布为:(3—1)层层底埋深为地下6m~7m,老黏土层顶埋深为10m~12m;南侧地层分布为:(3-1)层层底埋深为地下6m~6.8m,老黏土层顶埋深为1Om~12m;西侧地层分布为:(3-1)层层底埋深为地下5.6m~7m,老黏土层顶埋深为

4、10m~13.7m;北侧地层分布为:(3—1)层层底埋深为地下5.6m一7m,老黏土层顶埋深为1O.3m~11.5m.场地地下水的类型为上部滞水,上部滞水主要赋存于素填土及(2)层黏土层中,大气降水和地表水渗入是其主要补给来源.2基坑支护设计根据现场环境条件,土层及实际开挖深度为2.2m~10.3m的情况,本基坑各支护段根据实际不同的开挖深度,采取了不同的解决手段:(1)对于开挖深度小于4.0Ill的地段采用了坡率法的支护形式,局部地段辅助于坡中留平台,以减少土方的开挖量和减少工程造价.【作者简介】简文华(19

5、68-),男,大学本科,高级工程师,联系地址:北京市三里河路15号中建大厦C座3层(100037).【收稿日期】2010—12—25?106?(2)对于开挖深度大于等于5.Om及坑内一,二层基础间高差较大地段,若采用坡率法则放坡空间过大,对后期的建筑物施工将带来很多的难题,且土方开挖,回填及地基处理的工程量也过大.因而本工程采用喷锚网,放坡卸载与坡中留平台相结合的支护形式,以保证基坑边坡的稳定.针对本工程场地周边环境,地层条件及开挖深度的特点,本基坑支护结构采用"放坡卸载+喷锚网+土钉挂网喷面"的支护体系.其中

6、南侧和北侧喷锚支护情况及西侧喷锚支护情况详见图1,图2所示.图1南饲及北侧喷锚支护设计I.5@250×2?迎21==善g_善霉莲寤l3n曼21j图2西侧喷锚支护设计3基坑失稳事故由于基坑施工过程中正处于雨季,因而在东侧尚未开简文华,杨婧:深基坑支护结构失稳分析及加固处理第2期挖,西侧和南北侧开挖初期出现了基坑失稳事故.具体情况是:初期开挖过程中,在西侧开挖深度约3m边坡出现了局部滑坡现象,工程人员采用了杉木桩支护后边坡方才稳定.随着基坑开挖深度的增加,揭露的地层逐渐显示出与勘察报告中的数据有一定出入,基坑南侧出

7、现了一定的变形.工程人员对该段进行了局部卸载处理后边坡趋于稳定.在基坑开挖到近8m时,反映的地层出入更为明显,基坑已开挖至-10m,基坑西侧出现了明显沉降,工程人员随即对该侧采取了坡脚反压措施.与此同时,基坑北侧也出现了明显的滑移,坡脚坑内土出现了明显的隆起现象,坡边3根工程桩出现了明显偏移,工程技术人员随即对该侧坑内土方进行了回填,对破坏的边坡采用了大放坡卸载的处理措施.4基坑失稳事故原因分析针对该基坑失稳事故,对基坑工程设计按《建筑基坑支护技术规程>(JGJ120—99)及现场状况进行分析,计算,认为

8、基坑失稳原因主要有以下几点:4.1地质勘测报告失实根据土方开挖过程土层的分析,发现土层与原勘测单位勘测的土层有明显出入,软土层厚度明显增加且软土层层底埋深发生了较大变化,其中北侧,西侧坡脚以下均存在厚层软土夹层.具体各段勘察结果为:①东侧地层分布为:(3-1)层层底埋深为地下7.7m~9m,与原勘察报告对比,层底最大埋深增加了3m:老黏土层项埋深为1Om~l2m;②南侧地层分布为:(3

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