锅炉尾部烟气余热利用研究

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1、为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用,我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后,中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训,熟悉系统的使用和维护。锅炉尾部烟气余热利用研究  摘要:在科学技术不断发展的背景下,我国不少火电厂取得了一定成效。就像可以将锅炉尾部的烟气余热通过凝结水系统来完成对其加温,在一定程度上降低了由于机组回热抽汽而导致的损失,同时还完成了锅炉排烟温度自动控制,循环系统的工作效率也有了一定的提升,在应用了这些新技术之后,大大的提高了我国的火力发电技术。锅炉尾部烟气余热的利用符合我国节能减排的准则,同时还有效提高了火电厂的生产效率,本文主要就该技

2、术进行简单的介绍。  关键词:锅炉尾部烟气余热利用  中图分类号:TM621文献标识码:A文章编号:1003--0-02  引言为了充分发挥“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备的作用,我们不仅把资源运用于课堂教学,还利用系统的特色栏目开展课外活动,对学生进行安全教育、健康教育、反邪教教育等丰富学生的课余文化生活。为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用,我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后,中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训,熟悉系统的使用和维护。  经济的发展以及科技的进步都在一定程度上加大了人们对电的需求,随之而来的问题还有日益增大的火力发电厂的

3、能源消耗和尾气排放。在我国的总电能当中其中大约有百分之八十左右都是有火力发电厂生产的,但是因为受外界以及设备自身技术所制约,从而造成在具体的生产环节,并没有完全将燃煤的燃值合理利用。在时代不断进步的环境下,对于各种能源的需求是越来越大,从而导致了煤价不断上涨,环境问题的日益严重化使我们面临着很大的挑战,如此以来火电厂要想取得长期可持续发展就必须要积极采用新技术,合理利用燃煤热能。  一、锅炉排烟余热利用的必要性  现阶段大气污染情况十分严重,这在一定程度上和锅炉所排放的尾部烟气有着一定的关系,之所以会这样说其实有两个方面的原因,其中一方面是烟气的直接污染,而另外一个原因就是烟气的温度。  

4、锅炉效率η=100-,其中:q2:排烟热损失――烟气离开锅炉末级受热面时带走的热量,是锅炉最主要的热损失;q3:化学未完全燃烧热损失――燃烧过程中产生的可燃气体未完全燃烧而随烟气排走所造成的热损失;q4:机械不完全燃烧损失――燃料中的可燃碳颗粒未完全燃烧随同灰渣排出炉外所造成热损失;q5:散热损失――锅炉运行中由于处于非理想的完全绝热状态,锅炉产生的热量通过炉本体、烟风道、汽水管道等设备的外表面散发出来的热损失;q6:灰渣物理热损失――炉渣排出炉外带走的热损失。  一般情况下对大、中型锅炉,q3、q4、q5、q6已无过多潜力,但q2不一样,其排烟温度在110℃~180℃,而小型锅炉,燃用高

5、硫分煤时,排烟温度也比较高,在180℃~220℃范围,所以锅炉尾部烟气所产生的余热是一个非常有潜力的资源,排烟温度在对环境造成热污染的同时还造成了大量能源的浪费。现阶段我国对于环保问题十分重视,因此提高锅炉效率、降低尾部烟气的排放就具有很大的必要性。为了充分发挥“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备的作用,我们不仅把资源运用于课堂教学,还利用系统的特色栏目开展课外活动,对学生进行安全教育、健康教育、反邪教教育等丰富学生的课余文化生活。为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用,我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后,中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训,熟悉

6、系统的使用和维护。  二、烟气余热回收难点及措施  1.低温腐蚀及措施  由于锅炉出口的排烟温度较低从而导致金属受热面出现了腐蚀的情况,现阶段解决该问题的主要方法是结合煤种,将烟气的酸露点计算出来,然后再进行排烟温度的选择,而不足之处在于排烟温度高,会造成大量q2的损失。要想有效的避免该情况的产生,现阶段有关技术部门推出了含有氟聚合物的新型材料,经试验表明,该材料可以很好的避免金属腐蚀的情况。  2.换热管的积灰问题  由于现阶段在锅炉当中应用了含有氟聚合物的新型材料-PTFE,其本身不但具有一定的自清洁能力,而且在粘性方面也有一定的优势,烟灰在经过锅炉口的时候不易粘在那里,如此以来,就在

7、一定程度上节省了检修的时间。除此以外,如此能够将锅炉的入风温度再调高上来,就可以使空预器管壁的温度有所减小,进而有效的预防了结露现象的产生。另外在现阶段的发展过程中,换热管积灰的情况一直是阻碍电厂进步的一个重要原因。归于该情况,以往电厂都是将烟速调到合适的速度并确保各个换热管之间的处于适当的距离再配合吹灰装置进行处理。在使用了含有氟聚合物的新型材料以后,在一定程度上能够降低积灰量。  三、锅炉尾部烟气余热回收方案为了充分

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