新290―29侏罗系油藏稳产技术研究

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1、新290-29侏罗系油藏稳产技术研究摘要本文针对新290-29侏罗系油藏在开发中面临的问题,结合油藏地质资料,不断完善开发技术政策和精细注采调整,缓解平面和剖面矛盾,有效提高了油藏开发效果,为油藏稳产、高效开发奠定了基础。关键词新290-29;侏罗系;稳产技术分类号:TE357文献标识码:A文章编号:1671-7597(2014)17-0033-01新290-29侏罗系油藏位于陕西省吴起县,主力开发层系延9层,属于典型的河流相沉积、构造-岩性油藏,平面、剖面非均质性强。随开发时间的延长,油藏稳产技术政策的研究显得尤为重要,本文对近年来的开发技术政策进行了

2、总结分析,有效提高了该油藏的开发效果,并为同类油藏的稳产提供可借鉴的依据。1油藏概况1.1地质概况1.1.1构造、沉积特征新290-29侏罗系油藏位于鄂尔多斯盆地地级构造单元陕北斜坡中段,构造上呈向西倾斜的大型平缓单斜,地层倾角约0.5°;分流河道砂体是该油藏主要油气储集区,砂体厚度5-8m,呈北东-西南方向分布,油藏中部储层物性较好,延9在西北部与底水直接接触,其他部位隔夹层较发育。1.1.2储层特征1)储层岩性及物性。新290-29侏罗系油藏储层岩性以中-细粒长石砂岩为主。砂岩颗粒分选中等,粒度均匀,储油物性较好,平均含油饱和度47.2%,平均有效孔

3、隙度17.5%,平均渗透率21.lmDo储层砂体规模较小,纵向上多呈透镜状,平面上呈条带状延伸。2)油藏类型及驱动能量。新290-29侏罗系油藏的形成受差异压实、构造、砂体展布的共同作用,上倾方向由于相变或物性变化形成岩性遮挡,下倾方向受构造控制,油藏类型属构造一岩性油藏,原始驱动类型为弹性弱水压力驱动。1.2开发形势1.2.1开发现状截止2014年6月,油井开井数22口,日产液82t,日产油56.4t,综合含水32.2%,平均动液面1067m,水井开井数6口,日注水平165m3,月注采比1.53。1.2.2单井产能月度递减情况新290-29油藏经过自然

4、能量开发、初期温和注水开发、强化注水开发3个阶段,油藏月度递减由7.7%I0.91%I-2.31%,累计注采比由0t0.2t0.66,随着累计注入量的增大,油藏能量得到补充,递减趋势减缓,油藏开发形势趋于稳定。2油藏稳产面临的主要问题2.1初期依靠自然能量开发,油藏递减大新290-29油藏驱动类型为弹性弱水压力驱动,随开采时间延长地层能量逐步减弱,油藏递减加大,该油藏2013年8月份老井月度递减迗到2.03%;湾平1井测试压力4MPa,压力保持水平仅为41.7%,2013年三季度流压急剧下降(由3.87I2.96Mpa),液量由95.5m3/dI71.8

5、m3/d。2.2平面采液状况受油层非均质性控制油藏平面上非均质性较强,渗透率级差大,单井最大渗透率57.88mD,最小渗透率10.86mD。受渗透率差异大影响,单井产液量变化较大,渗透率较好地区油井产量高(如湾82-55),渗透率较差地区油井产量低(如湾83-58)。2.3油层水饱高,投产初期含水高新290-29延9油藏投产初期含水率(48.9%)较高,主要受油藏储层含水饱和度较高影响,从油藏原始含水饱和度分布图与投产初期含水分布图对比看,含水饱和度与投产初期含水率呈正比例关系。1新290-29油藏原始含水饱和度分布图与投产初期含水分布3新290-29侏

6、罗系油藏稳产技术3.1合理生产压差,有效遏制油藏递减趋势针对2013年三季度油藏递减大,8月中旬实施加深泵挂9井次(平均泵挂由1118m加深至1189m),增大油井生产压差。对比加深前:单井产液由1.89t4.91m3,单井产能由1.34丨2.83t,月度递减由2.03I0.46%,递减趋势得到有效遏制。3.2完善注采井网,补充地层能量针对油藏井网不完善,2013年上半年为完善注采井网转注5井次,对应油井16口,见效5口,见效周期102天,单井产能由0.46f1.77t/d,累计增油2699.5t。另外,为及时补充油藏地层能量,2013年三季度实施强化注

7、水4井次,配注由105f150m3/d,注采比由0.39t1.51,实施后第一个月流压由3.22t3.49MPa,随后因地层采出量增大,流压又呈现逐步下降趋势,2014年初,再次强化注水2井次,配注由150t165m3/d,目前流压恢复至3.31MPa。3.3加强低产井治理,提高单井产能针对因近井地带堵塞造成的油井低产低效,实施酸化、小型压裂解堵措施,改善地层渗流状态,可有效提高油井产液量,2013-2014年计实施3井次,单井增油2.9t/d,累计增油1757t,有效的提高了油井产能。4结论与认识1)通过加深油井泵挂,合理增大生产压差,提高油井产量,可

8、有效遏制油藏递减趋势。2)对于弹性弱水压力驱动油藏,通过注水及时补充地层能量,可

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