1000mw超超临界机组降压法蒸汽吹管实践

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1、-1000MW超超临界机组降压法蒸汽吹管实践发布者:胡志宏,郝卫东,孙伟,梁茂春,杨金发  发布时间:2008-1-621:46:00内容摘要介绍邹县电厂四期工程2×1000MW超超临界锅炉在采用或不采用炉水循环泵时不熄火降压吹管的情况。吹管时发现无炉水循环泵时锅炉上部水冷壁存在短时干烧现象,此时应减少燃料量;在有炉水循环泵时增加给水流量达到吹管蒸发量后干烧现象消失。不熄火降压吹管时锅炉水冷壁水动力工况稳定,受热面管壁不超温,其成功经验可为类似锅炉吹管提供参考。1.锅炉概况华电邹县电厂四期工程2×1000MW机组锅炉为DG3000/26.15-II1单炉膛、一次再热、前

2、后墙对冲燃烧的燃煤超超临界本生直流锅炉,BMCR工况主要设计参数:过热蒸汽流量3033t/h,出口压力26.25MPa,出口温度605℃,再热蒸汽流量2469.7t/h,进/出口压力5.1MPa/4.9MPa,进/出口温度354.2℃/603℃,给水温度302.4℃,过热器系统设计压降2.46MPa,再热器蒸汽侧阻力0.2MPa。水冷壁由下部带内螺纹的螺旋环绕管圈和上部垂直水冷壁构成,中间设置混合集箱。垂直水冷壁出口进入水冷壁出口混合集箱,经引入管引入两只汽水分离器,锅炉启动时分离出来的水进入贮水罐,贮水罐水位采用两路联合控制:一路通过锅炉再循环泵(BCP)和再循环流量

3、控制阀(360阀)送回省煤器入口,另一路通过贮水罐水位调节阀(361阀)后引至疏水扩容器,再通过疏水泵排往凝汽器(水质合格时)或系统外(水质不合格时)。蒸汽则依次经顶棚管、后竖井/水平烟道包墙、低温过热器、屏式过热器,至高温过热器。锅炉过热器减温水来自省煤器出口,分两级布置;再热汽温采用烟气挡板调节,再热器事故喷水来自给水泵中间抽头。.---每台锅炉配6台双进双出钢球磨煤机,在炉膛前后墙共布置6层48只HT-NR3低NOx旋流燃烧器,每只燃烧器均配有机械雾化油枪。锅炉最低直流负荷为25%BMCR。机组配置2×50%BMCR调速汽动给水泵和一台30%BMCR启动用电动调速

4、给水泵,采用25%BMCR一级电动大旁路作为启动旁路。2.吹管方法的选择2.1稳压吹管的困难国内外目前主要有两种电站锅炉吹管工艺,即降压蒸汽吹管法和稳压蒸汽吹管法。这两种方法各有优缺点,且在国内目前已经投运的机组上均有实际应用。稳压吹管就是在锅炉的蒸汽压力、蒸汽流量比较稳定的情况下进行的吹管,吹管时吹管控制门全开,给水在锅炉水冷壁中完全蒸发,锅炉为定压直流运行,蒸汽流量和压力由燃料量控制,蒸汽温度由减温水和燃料量共同调节。稳压吹管具有以下优点:(1)每次吹管持续时间长,吹管次数少;(2)锅炉热负荷高,需要投煤,烧油少;(3)对锅炉启动分离器水位、厚壁承压部件的温度交变应

5、力、锅炉启动循环泵的扰动小。另外由于超临界直流锅炉没有汽包,锅炉蓄热小,国内普遍认为稳压吹管是其最佳选择。为了保证蒸汽吹管的有效性,吹管时被吹扫表面所受的作用力必须大于锅炉最大连续出力(BMCR)下蒸汽对管道表面的作用力。吹管系数DF被定义为吹扫工况和BMCR工况下两个作用力之比,它的计算公式为:.---(1)式中W—质量流量,kg/s;V—蒸汽比容,m3/kg;purge—吹扫工况,BMCR—最大连续出力工况。要保证吹管质量,吹管时蒸汽流量必须保证锅炉蒸汽系统各处吹管系数DF大于1,并且DF值越大,吹管效果越好。如果邹县四期工程采用主蒸汽系统和再热蒸汽系统一阶段稳压吹

6、管方式,要保证吹管质量,必须保证锅炉吹管时蒸汽系统各处吹管系数不小于1,而汽水分离器出口导汽管流量最小、温度最低、压力最高,说明此处吹管系数最小,在保证其吹管系数等于1的情况下,根据公式(1)和锅炉的热平衡估算稳压吹管的压力、流量等参数如表1所示。计算时假设给水由老厂辅汽加热到100℃,同时冷再管道(碳钢)入口汽温应小于450℃,临时管道(采用低合金钢)入口汽温应小于500℃。表1稳压吹管计算结果项目数值项目数值BMCR与吹管工况下燃烧率之比,%69BMCR第一级过热器减温水量,t/h91吹管工况下汽水分离器压力,MPa7.0BMCR第二级过热器减温水量,t/h121.

7、3吹管工况下过热器出口汽温,℃322再热器设计减温水量,t/h74吹管工况下再热器出口汽温,℃493吹管工况下过热器总减温水量,t/h387吹管工况下水冷壁流量,t/h1305吹管工况下再热器减温水量,t/h74.---吹管工况下省煤器入口水温,℃100吹管排汽管蒸汽流量,t/h1761从表中可知,实现稳压吹管有以下困难:(1)减温水流量超出BMCR设计流量,再热器和过热器会发生超温。为避免超温,必须在过热器出口增加一路大容量的临时减温水管路。造成减温水流量不够的原因是:在吹管压力下,水的汽化潜热增大,给水在炉膛内蒸发需要更多的热量,而设

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