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时间:2018-12-04
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1、“示功图”技术用于油井产量计量实用性研究[摘要]针对“示功图”技术在胜利油田应用存在的问题,通过开展准确性调研和适用性调研,对“示功图”计量技术使用效果进行现场测试,分析得出计量误差来源和影响误差的主要因素,提出使用维护和软件应用建议。[关键词]油井计量:示功图:误差中图分类号:D147文献标识码:A文章编号:1009-914X(2016)28-0024-01一、“示功图”技术存在的问题经过几十年的发展,伴随着数字化油田建设要求的不断深化,“示功图”技术在胜利油田油井产量计量领域得到了大面积的推广应用。通过对油m“示功图”计量技术的使
2、用情况进行调研,目前油m生产一线对该计量方式的使用仍存在一些困惑:(1)准确性存在争议胜利汕田“示功图”计量技术现已应用近6000口,因该技术作为软件计量手段,主要是根据地妞示功图推算油井产液量,数学模型中影响因素很多,其数据准确性存在一定异议。(2)使用和维护没有统一的规范,稳定性有待检验“示功图”计量技术系统由硬件和软件相结合来实现计量功能,硬件主要包括负荷、位移传感器,由于该方式在国内应用时间较短,针对硬件设施的校准和维护没有明确的技术要求,设备使用的稳定性尚不能确定,如何保证其数据的稳定性和可靠性还需进一步斟酌。二、“示功图”
3、计量技术调研(1)准确性调研1.误差因素理论分析影响产液量计算结果的因素主要有粘度、冲程,生产气液比、冲程,冲次,泵径、电压、三相电流、功率因数、杆柱组合、功图数据等。2.测试数据误差分析2013年,对东辛的“示功图”计量技术的使用效果进行了现场测试。现场测试共计132井次,84门抽油机井安装了“示功图”计量技术装置,63口单井的功图和数据完整。3.按液量范围统计统计可看出,功图计量对日产液量低于10吨的低产液油井计量误差较大,对日产液量超过50吨的油井计量准确度较高,能够满足生产的需要。4.按功图诊断结果统计由表可看出,在“示功图”
4、计量技术装置诊断油井为正常运行状态时,平均误差为15.4%;对于功图诊断为运行不正常的油井,平均误差为13.5%。根据示功图的诊断结果,本次测试功图不正常的33井次,共有12种油井运行非正常状态,详见下表,其屮固定凡尔漏失所占的比例最高。(1)计量误差来源分析1.系统误差系统误差主要受硬件及元器件影响。在使用过程中负荷传感器易发生损坏及漂移,造成采集功图失真,影响计量精度。其次是由于超载荷功图的剔除,功图量减少,不能真实反映该油井一天的产量;若负荷传感器漂移载荷偏小,可通过标定修正误差。2.随机误差随机误差主要由油井工况导致而成。在本
5、次测试中,功图正常的油井中有汕管漏失,油井自喷、液量波动大等3种特殊工况的油井误差较人,由于油井产量变化无法从功图体现出来,必须结合动液谢、泵效等其他生产参数进行判断,因此功图计量存在较大误差。测试中33口油井功图诊断为非正常功图,共计12种非正常状态,其误差情况统计如下。从上图可以看出,在12种非正常状态中,气体影响对“示功图”计量技术的计量误差影响最大,平均误差为32.5%。(1)气体影响。当受到气体影响时,上冲程过程屮,因气体的膨胀使吸入阀(B点)打开滞后到(B?点)。下冲程过程中,由于气体压缩,排出阀(D点)滞后打开到(D?点
6、),进入泵的气量越多,DD?线越长,由于气体影响,油井真实产量会降低,功图计量的误差为正向误差。(2)供液不足。当沉没度过小及供液不足使液体不能充满工作筒时,下冲程中悬点载荷不能立即减小,所以示功图卸载线会变得陡而直。从上述测试数据及功图的分析可以看出,油井工况的变化对功图计量的计量误差有一定的影响,影响程度较大的计量误差也相对较大。1.误差调研结论调研小组抽取84口汕井进行了准确性测试,成功录取63口油井。采用同一时间段内标准装置测试的日产液量与“示功图”计量技术装置测试的曰产液量进行对比的方法,确定“示功图”计量技术的计量误差。通
7、过对数据的分析认为:(1)功图计量对円产液量低于10吨的低产液油井计量误差较大,平均44%;对日产液量超过50吨的汕井计量准确度较高,平均7.9%,能够满足生产的需要。(2)仅通过功图诊断不能完全体现油井产量的变化;对于功图诊断为运行不正常的油井,计量误差较大,平均13.5%。井筒漏失汕井最人误差高达91.1%。(3)油井工况变化对示功图计量的误差有直接影响,工况问题较大,计量误差也较大。(4)适用性调研从功图诊断运行正常的油井屮,筛选了误差>±15%的油井进行分析,去除特殊工况的油井,误差较大的油井均为稠油井,粘度超过lOOO
8、mpa.s的比例为83.3%,含水率较低,小于70%的比例为83.3%,温度较低,低于401的比例为83.3%,因此初步判断:功图计量不适川于粘度大,含水低,温度低的油井。同时,“示功图”计量技术装置对日产液量<1
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