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时间:2018-12-03
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1、PCCP管成型自动喂料技术的应用及改进谢蜀我公司2013年为河南南水北调受水区生产的PCCP预应力钢筒混泥土管,建厂初期要求生产PCCP管时,PCCP管成型采用自动投料的方式成型。公司此前生产PCCP管成型投料方式是利用一台10T小门机提着料斗进行投料成型,这种投料成型方式比较落后、生产效率偏低、下料不均匀、操作不方便。与公司现阶段的生产及公司的发展不相适宜,应淘汰退出。对于管+成型自动投料技术在公司是第一次使用,此技术使用的效果、投料的方式及运行结构没有资料可了解。怎样实现自动成型投料也没有一个初步的方案,国内同行业也没有这方面的技术应用,
2、也无任何资料可参考情况下,通过行业间的相互了解与交流,方案确定为采用双主梁门机的结构形式来实现A动成型投料。其结构是利用双主梁门机的大车实现布料车在成型坑上来回行走,双主梁的小车托着一个布料斗实现每个工位进行布料成型,结构图见图一。阁一其要求大车行走自如,布料小车行走平稳,遥控操作+控制台(控制台是预防遥控操作失灵时,另时使用),料斗储料满足一次投料3.5m3,投料斗料门自动开启(采用气缸控制料门开启),料斗与小车能分离,为防止混凝土料淤积,料斗椎体部装两台气动振动器振动下料。方案确定设计山自动喂料机结构,按此结构进行定制加工。喂料机加工完在
3、河南南水北调项目屮13年初南昭青龙公司及安阳青龙公司安装完毕后,在试生产过程中又暴露出一些设计上的缺陷,缺陷原因如下;1、PCCP管成型投料应是渐进式的,投料口开启的大小、快慢应能控制。而现喂料斗料门开们是气动控制,料门开们瞬间完成。混凝土料下落快、多,达不到均匀布料,不利于管子成型。影响管子的质量。2、喂料斗每次吊进、吊出,料门控制气缸、振动器的气管都必须分离断开。气管分离接头容易碰伤损坏,每次分离操作不方便,存在安全隐患。影响投料吋间,不利于生产。3、喂料斗下部锥段部分的锥度过大,出现积料,生产中出现用铁棍往下捣料,不利于下料。影响投料时
4、间,费工、费时。4、操作人员在喂料机顶部操作,操作人员在观察投料时、布料斗小车行走出现视线盲区。不利于操作人员观察投料,操作人员来回行走也存在安全隐患。5、空压机及临时控制台(当遥控手柄出现问题时,临时控制台启动使用)置于喂料机顶部,保养、维修不方便。临时控制台在喂料门机顶部的端部,操作人员控制布料小车时,小车行走过远,不利于观察,同时也存在安全隐患。6、操作人员操作习惯与以前的大不相同,操作模式发生变化,与固有操作形成对立有很大的反差,料斗下料也不太流畅操作觉得不方便、不顺手,思想上出现了抵触。对于生产过程中喂料斗出现的上述问题,技术部门积
5、极响应。与生产操作人员及设备维修人员一起讨论会诊,提出不同的改进意见,对不同的修改意见优化改进,改进方案确定如下。1、喂料斗料门开启气动控制,改为电动推杆控制料门。优点;料门开启比较缓慢,料门的开启大小可以控制。可根据布料情况不同需要,任意调控料门。做到布料均匀,不浪费料,避免了气动控制料门的缺陷、弊端。2、喂料斗下部椎体部分锥度过大,现改为(如图所示)。改造后,喂料斗下部锥度比原来的减少一半,在辅已振动器振动,落料流畅,积料现象得到改善。3、增加一个提料斗(料斗示意图如下,减小了下部锥体的角度,料口增大,便于落料),这样原喂料斗就可以固定在
6、布料小车上,再不用来回吊进、吊出,再不会出现气管路接头来回拔插的现象。喂料斗下部的气动振动器改换成电动振动机,料门控制和振动器控制改造到遥控手柄上,有利于操作控制。增加的提料斗料门开启和振动器还是采用气动控制,控制开关为手动,从喂料机顶部移到支腿下横梁处,毎次往喂料斗放料吋,就讨以在底面进行操作。提料斗讨提前准备好料,随时可以往喂料斗里进行投料,减少中间环节,缩短成型时间,提高生产效率,保证产品质量。卿04、操作控制人员改到成型平台上进行操作、布料,这样操作视野开阔,便于观察布料情况,有利于操作,同时消除了高空作业的安全隐患。空压机同时也从喂
7、料行车顶部移到下横梁支腿上,便利维修、保养,同吋也消除安全隐患。通过上述改进,很好地解决了喂料斗布料过程中存在的上述不足,通过设备技术人员现场指导讲解,使操作人员了解A动喂料的优点及安全性,纠正操作人员的操作方法及操作规范,河南安阳公司经过一年的使用,完全满足生产需要,满足工艺要求,保证了工艺质量,为当年的生产任务的提前完场提供了坚实的保障。13年新建设保定公司,乌兰浩特公司按改进后的喂料机进行采购,在使用过程中达到预期的冃的,满足了生产需要、保证了产品质量、提高了生产效率。通过应用此项技术值得大力推广。通过四家分公司的使用,投料斗料门电动推
8、杆容易损坏,电动推杆使用一段时间后,出现不同步现象。料门与落料口结合处密封不严,出现漏浆现象。其原因是推杆限位设置不合理,两推杆行程出现不一致,出现了不同步。这样一
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