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时间:2018-11-24
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1、细纱机吸棉风机节能改进设计论文.freel,高190him,密闭连接,侧面开口,通过连接管与吸棉笛管相连,分几段延伸到车头部位,构成整体吸棉风道。同风箱连接成一体。风箱内部安装吸棉风机,功率2.2km和410mm。一般细纱锭数超过480锭以上,采用后者大直径风扇。当细纱机开车运转时,吸棉风机运转,风叶从车头方向看,顺时针方向高速旋转,向下排风,风箱内产生负压,形成负压腔,与风箱连接的风管相应也有负压产生。细纱运转中的断头通过吸棉竹符、连接管被吸到风管内,最后集中到滤网上,等待挡车工定时清理。2细纱机
2、吸棉风机节能改进方案细纱机在运转生产中,要求每个班(8h)清理一次滤网积花,在这个过程中。吸棉风道中滤网的堵花分3种情况:干净、正常积花、堵花。干净的状态是指棉花刚刚被清理后的几小时,这个时候,风道很通畅,吸棉也很顺畅。正常积花:是指生产过程中,滤网上有部分积花,但并没有堵塞,风道依然顺畅,这个状态是生产中的正常状态。堵花:滤网上积花非常严重,并且积花厚度大于8mm,影响风道的通畅。吸棉效果主要是看细纱机在堵花状态下,风道末端的负压能否达到5mbar以上。负压低于5mbar,断头吸棉效果差,罗拉容易
3、缠花。2.1变截面风管的采用效果传统细纱机一般采用风筒尺寸为宽200,高190,整个风道均采用这样统—截面尺寸的风管,车头、车尾负压在滤网处于干净状态下经过测量分别为8mhar、15mbar,可以看出负压差比较大,车头距离风箱远,风量衰减大,发生堵花情况时,车头负压有可能达不到5mbar的指标要求,从而出现罗拉缠花的情况。经过精确的风量和流量计算,现在采用变截面风管设计方案,风管采用3种尺寸,分别是:靠近车尾段:宽200,高128;中间:宽200,高128~188斜面过渡,靠近车头段:宽200,高1
4、88。采用这样的变截面风管后,车头、车尾负压在滤网处于干净状态下经过测量分别为:10mbar、12mbar。因为车尾的负压高于车头,变截面后,压差减小,车头负压下降,车尾负压上升,负压分配合理,保证了细纱生产中的吸棉效果,避免罗拉缠花现象的发生。2.21.5kbar以上,就可以达到吸棉效果而不影响生产,把吸棉风机功率由2.2降到1.5后,负压一样能满足使用要求,但实际消耗功率大大降低。从以上测试可以看出,吸棉风机采用1.5kbar以上,远远大于生产要求的堵花状态5mbar的指标,完全可以满足生产使用
5、要求,但功耗降低0.7kbar提高到8mbar,大约提高10%左右。所以说,1.5kW吸棉风机和变截面风管的联合使用,降低了电耗,保证了生产所需负压的稳定。棉纺厂的规模是以万锭(细纱锭数)作为标志的,中小规模的棉纺厂要在1万锭以上,细纱机的数量大概在20~24台,全天24h不停运转,全年合计运行320天左右,可以计算出万锭细纱全年节电大约为0.7×20×24×320=107520°。工业用电以江苏为例:高峰和峰谷用电经平均后为0.7元/度,这样,万锭细纱每年可节约0.7×107520=75264元。
6、2.4实施效果和注意事项1.5kW吸棉风机和变截面风管的联合使用,已经开始逐步为客户所接受,节电效果明显,但在使用过程中,要注意车间管理到位,吸棉积花要及时清理,做到每班都保持风道的畅通。同时,纺纱品种、支数、原料的不同,对吸风要求也有很大的不同。一般来讲:纺纯棉比纺化纤和混纺对吸风的要求要高,所以。纺纯棉时更要加强清理工作,一般做两次积花清洁,并要注意风筒连接处的密闭性,经常检查。3结束语通过以上设计,1.5kW吸棉风机和变截面风管两种方式的联合使用,降低了细纱车间的电耗,风筒负压均衡稳定,但这些
7、仅限于480锭(含480锭)以下的细纱机,对于492锭以上的细纱机和1008锭以上的细纱长车,则要在风机的配备和风管截面的选择上,做另外的考虑。
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