循环流化床锅炉石灰石脱硫工艺探讨论文

循环流化床锅炉石灰石脱硫工艺探讨论文

ID:25841677

大小:50.50 KB

页数:4页

时间:2018-11-23

循环流化床锅炉石灰石脱硫工艺探讨论文_第1页
循环流化床锅炉石灰石脱硫工艺探讨论文_第2页
循环流化床锅炉石灰石脱硫工艺探讨论文_第3页
循环流化床锅炉石灰石脱硫工艺探讨论文_第4页
资源描述:

《循环流化床锅炉石灰石脱硫工艺探讨论文》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、循环流化床锅炉石灰石脱硫工艺探讨论文摘要:简要介绍公司热电厂循环流化床锅炉运行现状,针对电石渣脱硫工艺进行了试验与分析,论证了电石渣应用于流化床锅炉脱硫的可行性。关键词:循环流化床锅炉;脱硫;电石渣山东恒通化工股份有限公司是集化肥、化工、热电联产于一体的大型化工企业集团,目前化工厂产生的乙炔的副产品电石废渣每天可达近1000t。电石渣的主要成分是Ca(OH)2,易溶于水。电石废渣长期露天堆放会污染土壤和浅层地下水,使土壤盐渍化和盐碱化。热电厂现有240t/h循环流化床锅炉五台,型号为YG-240/9.8-M1,并配有石灰石脱硫系统一套。石灰石经振磨

2、机磨成粒度适当的石灰石粉.freelm,平均100~500μm的脱硫剂粒度为宜。(4)循环倍率的影响。循环倍率越大,飞灰的再循环延长了脱硫剂在床内的停留时间,提高了脱硫剂的利用率,脱硫效率高。二、电石渣脱硫工艺热电厂经过论证,认为利用电石渣作为锅炉脱硫剂是可行的,决定对脱硫系统进行改造。改造后的脱硫系统,不再运用石灰石磨成粉末进行脱硫,而是利用化工厂产生的电石渣直接加入炉膛进行脱硫。具体方案是,新上一套电石渣输送系统,电石渣经料斗、给料机、输送带、卸料器输送到给煤皮带,和煤一起进入炉内实现脱硫,采用变频器来控制电石渣量。另外,在输送带上部装有电子皮

3、带秤,用来计量物料。1.利用电石渣脱硫的理论计算用量按照给煤含硫量2%,Ca、S摩尔比2.5计算,电石渣中含水、杂质比例35%(其中含水30%,杂质5%),其余成分Ca(OH)2,按照全年总耗煤100万t量计算,需要消耗电石渣17.8万t。2.脱硫试验为了验证脱硫效果,对四台正在运行的锅炉同时加电石渣进行脱硫试验,并选择了煤质和工况相对稳定的3天时间作为考核对象,以便于分析比较。其中11日未加电石渣,12日与13日则按照一定的比例加入了电石渣。脱硫试验的有关数据统计见表1。800){makesmallpic(this,.freelg/m3以下。(2

4、)锅炉效率与风机耗电量没有明显变化。(3)锅炉的除尘器灰量、返料器放灰量、炉渣量都有所增加,三种灰渣的增加比例约为1:1:1,其中返料器放灰量增加幅度较大。4.存在问题(1)由于电石渣中含水量较大,需加入大量的电石渣,造成锅炉返料器放灰量增多,炉膛差压较高,床温下降,负荷调整困难。(2)电石渣的含水量较高,黏性较大,造成了锅炉给煤系统落料斗篷煤,易产生堵塞。振动筛的筛分效率下降,环锤式破碎机的出力增加。5.建议(1)控制进厂煤的含硫量进厂煤的含硫量要控制在1.5%以下,加入的电石渣与入炉煤的比例可控制在15%以下。(2)控制电石渣的含水量若电石渣中

5、的水分控制在20%以下,电石渣的加入量相对减少20%,电石渣与入炉煤的比例可控制15%以内。三、结论1.电石渣脱硫的方法是可行的,脱硫效果能够达到国家环保要求。2.按照每年用煤炭100万t计算,可消耗近20万t电石废渣。开发对废电石渣的综合利用,减少了环境污染,并为以废治废开辟了新的途径。3.电石渣脱硫工艺简单,只需一套给料和输送设备,投资小,技术可靠,便于调控。降低了热电厂的生产成本。4.恒通化工热电厂电石渣作为脱硫剂运用于循环流化床锅炉脱硫工艺是经济、可行的,具有一定的推广意义。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。