炼钢厂3号连铸机红外定尺系统快速改进项目建议书

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1、广东韶钢松山股份有限公司快速改进项目建议书项目名称:炼钢厂3号连铸机红外定尺系统改造项目负责人:童兵联系电话:项目单位主管领导签字:项目单位盖章2015年10月16日(一式三份)一、现状分析及技术改造的必要性炼钢厂3号板坯连铸机为5机5流方坯连铸机,具有年产板坯约100万吨的生产能力,产品包括普碳钢、低合金钢、管线钢等品种。3#方坯连铸机生产:160断面钢坯,定尺在9~12米,月产钢坯3至4万支;月钢坯8万吨以上。受制于方坯定尺设备现状,定尺精度如下(数据来源炼钢厂):误差在0~30mm约占70%;误差在30~60mm约占20%;短定尺和大于60mm约占10%;现状分析:1、定尺误差过

2、大,约半数钢坯定尺精度会产生过长的切头切尾,浪费严重。2、造成炼钢厂成本浪费严重,轧管厂在部分误差大(较长的)钢坯中得利,在公司成本考核中受益,不利于轧管厂的技术提升和有效的成本控制管理。2004年12月开始使用红外定尺控制系统,目前已经使用十多年,进入更老化期,已出现设备稳定性降低、定尺精度波动大等问题,无定尺备件,已经多次出现故障,导致现场人工定尺造成浪费,因此建议升级改造成数字式红外定尺系统,保证设备可靠使用,提高定尺精度。由于目前炼钢连铸工序生产任务紧,产量指标高,而3号连铸机定尺系统已成为制约3号连铸机稳产高产的瓶颈,故亟需进行改造。有鉴于此,炼钢厂建议通过借鉴昆钢和汉中钢铁

3、连铸机的红外定尺系统改造升级的成功经验,对3号连铸机红外定尺系统进行改造。二、项目主要内容1、改造内容与范围概述炼钢厂3号方坯坯红外定尺改造升级工程,主要是对现有的工控机、图像采集卡、红外镜头进行升级更换。本项目的规模不大,不影响炼钢厂的正常生产。本工程项目没有土建等特殊性施工,所以在项目施工过程中,不影响周围环境。在项目投产后,设备只消耗电源,也不会影响周边环境。目前类似改造项目已经在昆钢、湘钢、衡钢、沙钢、汉中钢铁钢等30家钢铁企业应用,技术成熟可靠。2、改造技术方案详述(要求尽量具体和量化,有关改造原理、工艺流程和工艺技术参数尽量用图、表描述)3号连铸机自动定尺主要由机柜、工控机

4、(内装图像采集卡、数据采集卡)、视频隔离器、调焦板、PLC接口板、摄像器等组成。单套系统结构图如下(数字相机):系统方案说明采用数字式高精度红外镜头替换现有的模拟量红外镜头,并配置高性能数字式图像采集卡及工控机,优化软件。数字摄像器分辨率为1600×1200,模拟摄像器的分辨率为768×576。根据定尺精度要求不同,每个摄像器可以用于检测的切割规格范围为1.5米~2米,推荐摄像器检测的流间距方向的宽度建议小于4米,最大不超过5米。如上图所示,W建议小于4米,L建议为1.5米~2米(上图中相机数量不代表实际镜头数量,只作为示意用)。数字相机与模拟相机的主要区别在于分辨率,数字相机可以提供

5、更高的分辨率,从而为定尺带来更精确的切割精度。因此,数字相机有更好的性能。l3#方坯切割范围为9~12m,每台铸机5个流,流间距1.2m,要求精度为0~20mm。l现有火切机的回位精度经过确认无需改进,不能影响定尺精度。但若使用过程中出现不精确情况,需要及时改进修正。l定尺系统的关键是通过摄像器对坯头进行检测和识别,因此需要保证摄像器视野内的钢坯没有被遮挡,并有足够的成像大小,需要提供图纸,由我方计算钢坯的成像大小。机械部分说明主要机械装置保护筒安装支架:用来安装镜头,它包括卡环套、保护套筒和定位套。系统电气连接示意图机柜标准说明卖方标准机柜配置:1台仪表柜2000*800*800(毫

6、米),前后开门,前后接线,要求现场后门离墙壁不少于800毫米;安装效果示意图改造设备清单详细如下表:设备名称组成型号备注数量费用(万元)信号运算分系统工控机RXEL-00A-XJQ1台15000定尺软件RamonDC1套15000信号接收分系统定尺镜头(含保护筒)RXRN-02D-XXU3个60000信号接收分系统4口网卡RXRO-20A-XCH1块3000控制分系统PLC控制板RXIS-12A-XXB1块7000信号调节分系统调焦板RXIS-06A-XXC1块7500信号控制分系统1数据采集卡RXRO-06H-XXB1块12000采集分系统1网线六类网线100米500运算控制分系统3

7、控制电缆RVVP6*0.5100米2000控制柜控制柜2000*800*800(标准)1个8000KVM切换器RXRP-08A-XXC(线缆3米2L-5203P)1个8000合计1380003、改造定位和目标(1、改造定位首先要求界定项目性质:在品种调整、增加产能、质量改善、节能、降本增效、环保、消防安全、装备措施、配套设施、信息化、非生产性改造、提高劳动生产率等类别中选择改造对应的属性;2、改造目标要求定量化)改造定位:定尺优化,提高定尺精度

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