抽油机电机损耗原因与节能增效对策

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1、抽油机电机损耗原因与节能增效对策胜利油田现河采油厂采油三矿维修队武玉昌廉洪波刘波刘晓彬摘要:针对油田游梁式抽油机结构简单,可靠性高,使用维护方便,适应现场工况,是油W的首选设备。随着油W进入幵发中后期,如何打造油井电动机的节能增效是一项重要任务。木文根据工作实践,从现状出发,提出了一套具有实用意义的电机节能增效措施,具有重要的参考意义及推广价值。关键词:游梁式抽油机;节能增效:单相运行;措施前言目前油㈩进常用的三相异步电动机,在理想情况下的效率为90%左右,且大多功率因数小于0.4,所配的电动机装机功率较大,而电动机正常运行时都是轻

2、载运行,造成抽油机负载率低,与电动机不匹配,形成“大马拉小车”的生产状况,浪费电力严重。抽油机使用的电动机工作载荷是带冲击的周期性交变载荷,与按恒定载荷设计制造的通用电动机的工作特征不匹配。通用电动机的机械特征是硬特征,在运行过程中其转速随载荷变化不大,而抽油机的交变载荷增加了电动机的电动损耗,再加上选择的抽油机与实际需要不匹配,降低了整机的地面效率。分析抽油机的用电特征,根据每台抽油机具体的“症结”所在,综合考虑制定山相应的节电措施,实现其经济运行。1电动机带动抽油机存在问题1.1发电现象现有的节电措施大都是针对电机低负荷率下效率

3、低和功率因数低造成的电能浪费的情况,而抽油机浪费电能的另一个重要原因是抽油机拖动电机发电,有实验证明:目前使用的各种类型的电动机都多少存在这种情况。由于抽油机负载波动很大,在抽油机的正常运转中会出现抽油机减速箱输入轴的运转速度大于电机对它的驱动速度的情况,这时,抽油机就拖动电机发电,其发的电不会完全与电网同步和存在线路损耗,可以肯定电机发的电不能完全被电网利用。在整个电能一机械能一电能的转换过程中能有很大的一部分能量被浪费掉。1.2电动机负载低为保证抽油机的启动要求和在运行时有足够的过载能力,通常所配的电动机装机功率较大,而电动机正

4、常运行时都是轻载运行,造成抽汕机负载率低,与电动机不匹配,形成“大马拉小车”的生产状况,使线路、变压器、电动机的功率损耗增人;电动机的运行效率取决于负载率,轻载吋电动机的效率很低,当负载增加到一定值吋,变化则很小,有实验证明:负载率〈0.4吋,效率的变化不大,负载率>0.7吋,效率最高。当电动机负荷很低吋,电动机仍要从电网吸取较大的无功功率,从而降低了功率因数,这就是0前电机功率因数低的主要原因。1.3平衡率低现场使用的抽汕机平衡率低,严重的不平衡造成电力的浪费,造成多数电动机电流变化不均匀,使电动机内耗人人增加,影响整个抽汲

5、系统的效率。2抽汕机节能特点和应用常规型游梁式抽汕机工作特点是承受交变载荷,悬点运动速度和加速度的变化使载荷极不均匀,工作能耗偏高,不平衡现象普遍存在,地面系统效率偏低,用电多。异向型游梁式抽汕机具有峰值扭矩低、所需电动机功率低等特点,运转时平衡效果较好。在相同的情况下,苏系统效率比常规型高2.5-4%。前置式游梁抽汕机具有平衡效果好、光杆最大载荷小、节能效果好等特点。其缺点是悬点载荷低于额定悬点载荷,造成抽油机资源的浪费,工作吋前冲力大,影响机架的稳定性,使它的应用受到制约。现场应用的节能电动机主要有:变级调速、电磁调速电机(滑差

6、电机)、变频调速、高转差率电机、永磁同步电机、双功率电机几种,下面对它们的特性和现场应用情况做一简单陈述。变频调速可以低速轻载启动,抽油机冲次及上下冲程的速比可实现无级调节,可以根据汕井井况进行抽空控制,自动调节抽汲参数,奋电流保护、过电压保护等作用,但由于价格昂贵和维修不方便等的原因,在现场应用极少。滑差电机可实现无极调速,电机转轴与负载之间为软特征连接,可以平滑启动,但低速时损耗大、效率低,由于应用调速电机的油井多为供液能力差、需实现低冲次运行的汕井,此种电机在现场应用不广泛。高转差率电机具奋较高的转差率和软的机械特征,较高的堵

7、转转矩和较小的堵转电流,较高的效率、功率因数,适用于转动飞轮转矩较大和不均匀冲击载荷,特别是抽汕机用冲击载荷。双功率电机是汕田与石汕大学合作研宄生产的,采用改变绕组的接法来改变电机的极数和输出功率,以便与机械负载的负载特征相匹配,可以简化其变速系统,从而实现节能的0的。永磁电机是一种冋步电机,具有体积小、重量轻,结构简单,效率高,功率因数高,运行稳定的特点。特别在抽油机轻载时在一定范围内的效率还要高于额定值的94%,最高可达96%,又可获得任意高的功率因数,最高为0.98左右,还可起到补偿电容器的作用,启动力矩大,过载能力强,从根本

8、上解决了“大马拉小车”的现象,节电效果非常明显解决了“大马拉小车”的现象,节电效果非常明显。3电机节电对策可以根据每一台抽汕机具体的“症结”所在,综合考虑制定出相应的节电措施,实现抽油机的经济运行,下面提几点措施:(1)提高电动机的负

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