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时间:2017-11-16
《石油化工厂安全经验分享1》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第一部分1、三年前,本人因高处作业,当时应该是不到两米,由于思想麻痹大意,没有戴安全带,卸法兰时脚下不稳滑落,造成脚腕扭伤。主要原因:判断力差,抱有侥幸心理,安全意识不强,没系安全带。吸取教训:习惯性违章时有发生,自我保护意识差,没有佩戴防护用具。今后加强安全学习,严格执行规章制度,将安全牢记在心,时时安全,处处安全,安全工作,安全生活。2、我们化验室取样时要走规定路线的。前年夏天我厂C3装置正在建厂期间,我们化验室取样要绕好长路程才能到三套常压取样,为了贪图方便走近路,我常常穿越施工现场去取样。有一天一大堆钢筋堵住了我的路,我就
2、冒险走过去,不想由于太乱的场地使我摔了个大马爬,起来一看,手和脸都划伤了,想想我也真是的,如果我不是图方便,怎么能使自已那么狼狈,自己还要忍受伤痛,花钱不说,给车间请假还不敢说真实的原因。从这件事给我去了个病,我以后干什么都再也不会贪图一时的方便。俗话说得好,夜路走得多了,肯定会碰上鬼,等碰上鬼时再后悔也没有用了。3、在2001年装置大检修时,由于急着用一张过期滤布,应该在两人操作才能清理滤机的情况下,我一人就将滤机打开,这时意外发生了,滤机机头脱落造成了滤机损坏,给车间造成了经济损失。事后我清晰的认识到违章作业就是对个人、对企业
3、、对家庭一种不负责任的行为,只有认真学习安全知识,才能很好地辨别风险、控制风险,只有遵章守纪才能很好地保护自己。4、2005年罐区泵房操作室发生原油泄漏。由于机泵长年使用,管线埋在地下,管线泄漏后油气串入管沟,造成原油损失,通过这次事故,车间采取了在盖板上打孔,加强巡检,吸取事故教训,杜绝违章行为等,此后车间也未发生这类现象。5、白土装置检修作业过程中,由于要在高处更换一根长5米、直径为4寸的管线。3位师傅在竹夹板上抬管线时,竹夹板突然软掉,导致一位师傅的手指被所抬的管子压到墙壁上流血受伤。原因:对竹夹板是否能承载3位师傅和一根5
4、米的4寸管线的重量识别不足,另外竹夹板内没有木条加强筋也是一种原因。教训:在作业过程中加强对各种可能危害的识别,并且要全过程、全方位的进行识别。高处作业时一定要系好安全带。6、在92年,一套常压配电室检修中,由于对现场设备运行状态不够了解,监护人进行停电后,本人未进行落实,对设备运行状态是否断电未进行验电就进行检修工作。在拆卸时,发生线路短路,造成本回路烧灼。虽未造成大的事故,但就此安全事件,使我深深的感到在日常工作中,首先要树立安全意识,加强安全落实,对重要安全措施落实要亲自进行,对不明确的且存在疑问的安全环节,首先要制止,且要
5、加强安全护具,消防设施的使用知识的学习和操作,加强自我保护,不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。7、去年我装置一名同事在生产过程中因粗心大意,工作责任心不够,造成一起跑油事故。具体过程如下:因装置容-2二格液面较低,塔4回收时收到油,因此操作工准备将容8转入容2,转容时发现容8里面没东西,因此他将容14打开,想将容14的醛水混合液压入容8,结果他打开容14的出口开关,改好流程后就去和同事聊天,结果造成容8满了溢出来。这件事故暴露出该员工责任心不强,在一件工作没有干完就去聊天,对工作态度不认真,不要因为是一件简单的工作就轻视,要认
6、识到生产无小事,每一件工作都要重视。8、2001年我油品调合车间装车使用民工,当时有一民工用汽油在洗衣盆内揉衣服时盆内汽油着火,导致民工两臂烧伤。原因:洗衣过程中该民工穿羊毛衫,在搓洗时产生静电,导致静电放电着火。教训:严禁用汽油等有机溶剂擦洗衣物。9、本人在一次日常对消防水管网的巡检中,下开关井检查是否有泄漏时没有检测,也没有办理相应的作业票,只是觉得下去看就上来,在下去的一瞬间,觉得井中浓度特别大,脑子一下子就晕了,没来的及看赶快就上来了。这次教训对自己触动很大,在以后的工作中,再也不能粗心大意,必须严格遵守六大禁令,对自己、
7、对他人负责。10、在设备维修中,有一次在修完蜡油泵后,用封油试密封是否泄漏,在测试过程中,没有发现泵的密封泄漏,但是封油管线滴漏,关闭封油阀门,对封油阀门、管线整改,但是没有泄压,导致封油喷出。严重违反操作规程,危害识别不够。带压修泵,属严重违章。
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