《顾客投诉与抱怨》word版

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1、顾客投诉与抱怨Doc.No.:20130319来自双工项目名称昆山正新接收时间2013-3-19返回时间2013-3-22序号问题点原因分析及对策防止再发生责任部门时间节点备注一1、大部分DN250螺旋入口部分U形槽下面外部油漆划伤特别厉害。产生的原因:①运输前后的装卸操作;在进行吊装作业时,关注吊带与产品的擦刮、车辆中产品之间的擦碰,都要加以检查。同时要求运输方在产品卸货时要关注的事项。②喷涂到装配之间的移动;对于喷涂后的产品,在移动时要采取必要的防护措施,防止发生擦刮。③装配过程的操作。在装配时特别关注,操作员和使用的工具在不当

2、的操作时发生的碰击和擦刮。横向展开,对于日储斗上破拱装置与通气环管的连接。在锁紧活接头时使用的管子钳易造成表面漆的刮伤。改善为制作专用的扳手,防止工具的原因造成的不良。(生产技术部曹工设计)①制定相应的产品搬运和操作要求规范,书面化并给予相关员工教育。②品保部将易发生不良的操作,转化为检查要点。加强核查。生产技术部车间品保部2013-4-12013-3-222、轴承用石棉橡胶垫感觉不止3mm,但图纸3mm,请核实是否会造成轴头短的问题。该问题的核心是制造的螺旋轴是否符合尺寸要求。l在制造螺旋轴时,加强过程控制,轴机加后和与叶片焊接前

3、,对相关尺寸进行确认是否合格;委外加工时,也要关注过程检查和来件检查,确认是否合格;l制造工艺的问题,在螺旋机壳体加工完毕后,对壳体相关尺寸进行检查,然后再加工螺旋轴,这样可以消除铆焊件的配合误差。l加强对外购品的管控,使之符合技术要求。①在过程检验时,特别关注此项尺寸要求。②在制造该产品时,先壳体后螺旋轴的加工方法,车间应采用。品保部车间开始制造时第4页共4页3、链轮罩使用编织网,没有钢板网平整。链轮罩图纸设计不方便链条涂抹黄油。 产品图纸上规定为编织网。l后续采用钢板网,确保链轮罩壳平整、美观;l关于方便链条涂抹黄油的问题,对于

4、大型罩壳可考虑开加油孔,小型的罩壳确保易拆卸。在对新产品审核时,此类问题给予关注并及时变更图纸。生产技术部开始制造时二4、炭黑秤内衬粘接不牢,缝合线跨度大,估计后续使用会有问题。产生的原因:①制定缝合线径及线距尺寸的规定;②合理粘接表面积和适度增加表面粗糙度;③选择合适的粘接剂及保存方法;④注意施加合理的压力及压合时间;⑤在冬季注意环境的影响;⑥产品粘合后对橡胶的撕裂拉伸试验实施。(此试验在调查后确定是否实施)①制定秤斗内衬粘接的工艺规范;②对上述要求进行检查;暂时采用人工的拉伸确认。生产技术部品保部车间2013-4-1开始制造时5

5、、上部法兰渗炭黑,打玻璃胶根本解决不了实际问题,现在正发愁 现场不停机,还要整改。产生的原因:角钢法兰的平面度差,特别是法兰表面产生波纹状变形,及密封条选用不适。特别检查角钢法兰的平面度,装配时在秤斗内衬上下面加密封胶条,能够消除泄漏。同时选择合适的密封条。对角钢法兰平面度检查;品保部车间2013-3-22三6、所有针刺毡的软接口没有覆膜。渗炭黑。以后正新软接口请按照滤袋的标准订货。按照图纸和零部件清单要求实施。如有特殊要求,必须在提供采购清单时,对特殊要求要加以注明。严格执行采购部生产技术部2013-3-22四7、氧化锌螺旋链条太

6、松,组装没有调整合适。双螺旋设备,链条、链轮与罩壳的空间小,制造的零部件存在误差,张紧链轮在配焊接时,操作人员对链条张紧程度和焊接位置的空间进行考虑后,作出的选择。设计时考虑足够的调整距离。生产技术部2013-3-228、氧化锌螺旋靠近电机端轴承处漏料严重。目前生产不能停车,现场正等待整改。请核实毛毡安装是否到位。并请核实,集美后续项目是否是两道毛毡密封。按照图纸进行制造,肯定为两道毛毡密封槽。问题存在于毛毡的密封状况。该产品为外协加工,但由我公司安排专人去装配毛毡与密封槽及轴的配合。可能为外协商在后续的产品调整过程中造成密封不良。

7、加强外协品的质量管控。关注最后一次装配的状况。品保部2013-3-22第4页共4页9、另外:江苏通用现场打电话给高思维反馈:氧化锌螺旋超差严重,当初调试时就这样,估计现在大规模使用氧化锌,要求我们整改。请查实当初是否存在螺距和叶片尺寸不符情况。目前该问题待处理!如果现场有我司人员,请帮助确认。如暂时没有,我司将派人前往了解、处理。对于今后制造,品保部根据螺旋机产品图纸和技术要求,提出检查的重要参数,并加以严格检查。在过程检验时,将该重要参数列为必查的项目加以实施。品保部2013-3-22五10、油料秤内部挥发油气凝结后直接漏到泵头上

8、,请查实到底哪个焊缝没焊整改后仍然漏油,目前安装队仍等待整改。检查时发现时秤储斗的法兰处漏油。原因是该法兰标准为四孔连接,实物为八孔连接法兰。现场将其余光孔焊实,不良问题消除。必须按图纸要求采购四孔标准法兰。采购部执行品保部检查201

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