对自动化生产线“干扰”故障的分析与探讨论文

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时间:2018-11-12

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1、对自动化生产线“干扰”故障的分析与探讨论文干扰是生产控制过程中无法避免的,而干扰形式的多样性又会造成控制系统故障的多样性、反复性。因而,自动化生产线故障查找与处理相当困难。接下来小编为你带来对自动化生产线“干扰”故障的分析与探讨,希望对你有帮助。  1、前言  首先将自动系统的辅助设备按产品的生产顺序组合,然后以一定的节拍完成生产。物品由一端不断送入,生产材料在相应工位加工,经过各操作单元的加工后,产品从末端输出,这种生产设备的组合系统称为自动化生产线[1]。自动化生产线的运用可以提高生产效率、保证产品质量和减轻操作人员工作量,

2、因而被广泛采用。但是,因为自动化生产线组成复杂,用于信号指令传输的电器元件较多,需判断的数据较多,所以很容易受到外界的干扰。  2、几种自控系统的故障分析  现将工作过程中遇到的几例不同干扰对自动化生产线影响及其故障分析进行总结。  2.1膜过滤系统异常停机  现场控制系统情况:控制系统硬件使用西门子S7-400系列CPU及硬件,编程软件为西门子STEP7V5.2,组态软件为INTOUCH8.0。  原因查找:在故障停机后,对所有设备进行检查测试,无异常;对开机条件信号进行测试,无异常;观测生产数据,无异常;对控制程序进行静态检

3、查,无异常。试开机故障依旧。对相关开机参数安排进行观测,均无异常,开机前其开机中均满足条件,因电机功率较大,不能频繁开启,故障查找较慢。  进一步判断,此信号报警引起设备停机,而实际水位满足使用要求。热水罐位于一楼罐区,膜过滤控制室为六楼,信号线约100米,经分析,因信号线路长,虽用屏蔽电缆仍受到干扰,干扰一般时间很短,约100ms左右,人肉眼无法观测到,但程序已补捉到,引起设备停机。  采取措施:根据以上判断,干扰源不易查找且无其他影响,将程序中故障信号进行延时500ms左右,避免干扰误判断。程序修改后,系统使用正常。  2.

4、2浓缩系统硬件频繁损坏,信号线带强电  现场控制系统情况:控制系统硬件使用西门子S7-300系列CPU及硬件,编程软件为西门子STEP7V5.2,组态软件为A信号电缆上出现瞬时脉冲高压信号,导致模块内部元件击穿损坏。  采取措施:在信号进入模块前加隔离模块,将现场信号与模块隔开,加隔离后,使用正常。  2.3烘干系统蒸汽控制不稳定  现场控制系统情况:控制系统硬件使用西门子S7-300系列CPU及硬件,编程软件为西门子STEP7V5.2,组态软件为WINCC6.02。  故障现象:烘干一级蒸汽流量不稳定,波动明显,导致无法控制,

5、影响产品质量。  原因查找:经现场信号测试,判断为现场蒸汽流量计本身输出信号不稳定。进一步查看,流量计测量不稳定。现场蒸汽流量计为横河YF-100系列分体式流量计,现场安装及其使用条件均符合要求,无振动、强电、工频信号等干扰源。进一步确定传感器本身正常,变送器输入异常,而变送器在其他地点测试使用正常。最终经多次现场实验,确定为分体式专用电缆YF011的蓝色接地线带来干扰。YF011为双层屏蔽电缆,有黑色、蓝色接地线,正常状况下较好保证了传输信号的稳定和准确,但在个别情况下,亦可能带来由地线引起的干扰。  采取措施:将YF011电

6、缆蓝色接地线悬空,流量测量稳定。将YF011接地线悬空符合横河技术培训要求,允许在有干扰情况下悬空接地线,而不会影响测量值的准确性。

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