《设备检修记录》word版

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1、设备技术说明设备名称汽轮机编号型号、规范N(C)100—90/535额定容量100MW额定电流额定电压安装地点9米安装日期92年5月制造厂北京重型电机厂出厂日期92.1(#1)、92.11(#2)出厂编号N15-4(#1)、N15-5(#2)简要说明事故备品:序号配件名称图号代号在装量储备定额单位产地1工作推力瓦N07.08.04.13-11010块北京2非工作推力瓦N07.08.04.16-11010块北京3Ф300推力支持轴承N07.08.04-1(1)11件北京4Ф325轴承N07.08.21-1(1)11件北京5Ф350轴承N07.08.05-1(1)11

2、件北京6Ф325后轴承N07.08.02-1(1)11件北京7Ф360轴承N07.08.22-111件北京53设备检修记录主要技术规范和保证条件一、主要技术规范:型号:N(C)100—90/535形式:双缸、冲动、抽汽供暖、凝汽式容量:经济功率=额定功率=100MW转速:3000rpm旋转方向(面对机头)顺时针额定参数;额定功率时的设计热耗:2210.5kcar/kw.h=9239.89kj/kwh1、新蒸汽压力90绝对大气压(ata),8.826MPa2、新蒸汽温度535℃3、背压0.0049MPa(0.05ata)4、冷却水温度:20℃5、给水温度227℃额定

3、功率时蒸汽耗量:370T/H额定功率时凝汽量:257T/H汽轮机内效率:86.1%调节方式:喷嘴调节排汽口面积及排汽方式:2X2.25X5.3=24.6平方米,分流向下级数:1、高压缸1个双列调节级和14个压力级2、低压缸2X5个压力级末级:1、平均直径:20002、叶片长度:6653、排汽面积;2X4.18平方米4、余速损失:5.33kcar/kg轴承形式及数目:1—5瓦是椭圆瓦,6—8瓦是圆筒瓦临界转速:1、高压转子:2060rpm2、低压转子:1814rpm3、发电机转子:1500/4450rpm4、轴系:2000—2100rpm转子长度:1、高压转子:5.

4、236米2、低压转子:5.870米汽轮机总长:约为13.608米(包括发电机为27.588米)汽轮机总重:约为445吨(主机256吨,辅机189吨)抽汽工况工作参数:抽汽压力:0.204MPa(2.088ata)最大抽汽量:230T/H背压:3.432KPa(0.035ata)53二、保证条件:各监视段压力调整段一段二段三段四段五段六段七段额定MPa4.412.81.60.8310.3260.1040.025—0.061Kg/cm24.528.516.368.473.321.060.25—0.61极限MPa4.953.111.810.960.3770.1280.3

5、9—0.56Kg/cm250.531.718.59.83.841.30.4—0.57253检修记录一、2005年9月26日—10月27日#1机组大修,主机及油系统完成以下检修项目:1、高压缸螺栓更换:M100的3条,具体位置:炉侧前数#3、电侧前数#2、#3。M42的2条,导汽管更换螺栓19条M42。2、高低对轮销子:金相检查2条不合格,后更换M36。3、其余辅助设备全部接替检查,没有发现重大缺陷。4、高压缸上下缸发现裂纹,后厂家来人处理。5、水挡内环将轴磨损,发电机轴汽机侧磨痕有3处,具体磨损情况为:宽70mm,深度0.7mm,该处轴的周长为1.37m。因大修时

6、工期不够,后对水挡进行处理,启动后不漏。6、前轴承箱油动机活塞下油压表管接头断裂,更换接头;保安操纵箱喷油管接头有裂纹,加工更换;调整同步器齿轮,减小指针的空行程;前轴承箱因膨胀不畅,在大修期间由哈尔滨畅维公司将底部修理后,加装自润滑柱,启动时暖机膨胀正常。7、#2调门与下缸结合焊口开裂,约为全周长的3/4,打磨后裂纹长度约360mm,材质为ZG20CrMoV,壁厚30mm。焊条选用R317,规格为Ф3.2和Ф4.0,焊丝TIG-R31,规格为Ф2.0,焊前将焊条烘干,采用DS或Ds/Ws焊接方法。坡口选用单U型。焊接前将调门固定好,并测量了相对位置。焊接前预热到

7、250℃,温升不大于100℃,每层焊道厚度小于5mm,在整个焊缝焊接完成后,立即进行焊接后高温回火,加热温度为270℃,恒温3小时,升降温度速度53不大于100℃/h,焊接后进行外观检查和超声波检验及硬度和金相分析。启动后调门活动自如,各项指标均达到了要求。8、#1调门门芯密封线上有损伤,加工接触面,底座损伤部分暂时无法处理。9、更换了主油箱溢油阀。10、对#1机末级叶片的汽蚀进行了处理,镶了司太立合金片,修复后未做动平衡试验。11、更换了#2、#6、#7、#8瓦油挡。(改造项目)12、#1机组在启动时#3、#4、#5、#7瓦振动偏高,#3瓦垂直3丝、水平4丝,#

8、4瓦垂直4

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