修井工艺技术在co2气井的应用

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1、修井工艺技术在C02气井的应用杨怀成1,2刘兆跃1,2邵百喜21.中国石油大学(平东)石油工程学院2665552.中国石油化工股份有限公司华东分公司采油厂225300摘要1982年以来,先后在黄桥及周围地区钻探多个CO2气井,目前该气田生产井6口,初期无阻流量20-600方/天,木文分析了主要修井工艺:带压开孔、套管补接、套管补贴、落鱼打捞、内衬套管固井、井筒清理等,同时对工艺技术进行评价,得出了只有指导性的结论和建议。关键词修井工艺CO2气井结论黄桥二氧化碳气FH目前生产的6口卯,由于幵采时间长,前期完井水泥返高、完井套管、采气树及生产管柱不防腐,造成了诸多安全隐患及生产

2、问题,如:套漏、套管变形、套管断脱、表套外围地面溢气、井口采气树套管闸门法兰腐蚀泄漏、生产管柱腐蚀穿孔及断脱落井、打捞落井油管遇卡、压井过程中地层漏失严重、气浸容易造成井控风险等,为了消除各种隐患,确保证气井安全及正常生产,多项修井工艺得到了应用,为黄桥气田正常开发提供了工艺技术保证。1.工艺技术实施情况1.1防CO2腐蚀的工艺。黄桥二氧化碳气田突岀的问题是CO2的腐蚀,也是修井的主要原因,主要表现在井口、井下套管、生产管柱及其工具的腐蚀,针对套管及并下工具的防腐问题,我们通过对现场作业情况分析及室内试验结果为依据,优选防腐油管,在湿CO2环境中生产管柱材质采用含Cr的不锈

3、钢有较好的抗蚀能力。在较低温度下抗蚀性能随Cr含量增加而加大,温度升高到一定程度,含Cr不锈钢也不能保持其抗蚀优势;其临界点对9Cr一IMo钢约为100°C,13Cr钢约为150°C。防CO2腐蚀的工艺目前主要有:(1)生产管柱采用13031/2"防腐气密扣油管;(2)采油树井口更换为KYS21-65FF型防腐采气树;(3)采用二次固井及内衬管固井工艺提高水泥返高,加强固井质量;(4)定期修井检查生产管柱腐蚀情况,总结管柱腐蚀规律。1.2压井工艺。压井是气井修井的前提,黄桥二氧化碳气田属于裂缝、溶洞型气藏,冇的气藏压力系数高于1,压井过程中压力高;冇的气藏压力系数小于1,压

4、井吋地层漏失严重,压井过程中压力低;压井工艺根据井眼及地层特征的不同而不同,常用的压井方法有灌注法、循环法(正循环压井反循环法压井)、挤注法三种。黄桥二氧化碳气田压井工艺主要综合考虑以下四点:(1)压井液的密度:密度选择应按比气层压力系数高0.08-0.12确定,不可盲0加大,对于地层漏失量大的气层,使用暂堵剂。HY1井、N13井,HT3井栖霞组压力系数0.9-0.95均采用清水进行压井,能够进行安全作业,HT3井龙潭组压力系数1.1,用甲酸钠进行压井。(2)压井液的数量:常规压井液用量应大于井简容积的1.5倍,性能稳定。结合黄桥二氧化碳气井多年修井作业,实际压井液体积为大

5、于井筒容积的3.5倍效果较好,在S174修井吋用盐水压井吋用量为井简容积的3.5倍,在HY1井、N13井,HT3栖霞组修井时,最高压井液用量2.01万方。(3)压井液性质:采气初期由于地层压力相对较高压井液主要采用盐水、甲酸钠或泥浆,随着地层压力系数降低,地层漏失严重,盐水、甲酸钠或泥浆压井无法满足连续施工需要,0前主要选用清水作为压井液。(4)压井方式:采气初期主要采用盐水、甲酸钠或泥浆压井正循环压井;B前主要采用清水大排量油、套混压压井,将套管和油管内的气体挤入地层深处,然后采用定排量套管补液。1.3带压开孔工艺。带压开孔是通过人力摇动把直接驱动钻杆带动开孔刀来进行切削

6、开孔。它采用机壳上的螺纹与深孔螺母套连接,旋动花纹套来实行进给,机壳上标冇刻度,直接指示进给深度。机子头部配有一插销,当插销对正轴孔插入后,钻杆螺母套连成一体,这时摇动手把可作快速下刀和提起刀子,也可作用与安装或提取法兰上的堵塞之用途。带压开孔工艺在黄桥二氧化碳气田修井施工中共进行了两次:2000年7月HY1井因表层套管外围地面有溢气现象。对HY1井表层套管进行了带压开孔作业,孔径φ60mm,压力7.4Mpa,外接250型采油树闸门,保证了压井及固井施工的顺利进行。N13井2009年3月压井吋,采油树主闸板脱落,采用带压穿孔技术,成功打通通道从而避免了井控风险,保证

7、了施工安全顺利进行。1.4套管补接工艺。S174井51/2″套管发生了脱落,上下断点深度为816.2m、817.04m。用“双向喇叭口”的41/2″套管进行补接成功。N13井通井洗井后试压吋发现井筒内存在漏点,下封隔器找出漏失点及井段为903.01〜904.11m;1915.67m。7月下套管及补贴工具至井内预定深度,投球打压,在液压作用下,密封管完全固定在套管壁上,实现套管补贴,补贴井段为902.23-907.01m,井简试压14Mpa,30min压力不降合格。1.6落鱼打捞工艺HY1井落

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