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时间:2018-10-27
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1、优化能源系统管理降低新站油田能耗水平【】新站油田位于黑龙江省肇源县新站镇西南,2001年4月成立作业区,截至目前共有油水井543口,开井168口。2007年至2008年,新站作业区采取优化能源系统管理,获得了较大的成功,使油田的年能耗水平降低到2008年的0.46×104吨标煤,有效地降低了成本消耗,获得了较大的经济效益。 【关键词】系统管理;降低;油耗水平 1.优化能源系统管理的主要做法 1.1优化能源系统管理结构 1.1.1组建能源系统管理监督检查小组 2007年年初,作业区成立了以大队长及工程师、地质师等为主的能源系统管理监督检查小
2、组,监督检查各项节能措施合理有效地运行情况,对各项措施进行效果评价,使油田的节能降耗工作能够顺利开展。 1.1.2组建能源系统管理技术功关小组 2007年年初,作业区成立了能源系统管理技术功关小组,全面负责油田的节能目标的科技功关、组织实施、宣传教育、制定计划、确定定额、效果分析等,做到明确分工、责任到人。并且在基层小队配备有专、兼职节能员,负责能源工作,使节能工作从人员、组织上得到落实。 1.2制定对策 技术功关小组根据所查找的要因,在监督查检小组的指导下,制定了以“开发新工艺和改善老工艺为主,挖掘细节管理为辅,多种灵活多变的方式相结合”的综
3、合治理措施,全面降低油田的能耗水平。 1.3能源系统管理小组依据对策开展工作 1.3.1新一联合站和新二转油站开展降温集输 新一联:实施降温集输前掺水温度72℃,掺水压力2.2MPa,总回油温度为42℃(个别环45℃)。实施后掺水温度58℃,掺水压力2.1MPa,总回油温度为35℃(个别环38℃)。单环平均掺水压力1.0MPa,下降到0.75MPa,计量间单环平均回油压力由0.52MPa,下降到0.46MPa。全年累计节气6.7×104m3。 新二转:实施降温集输前掺水温度68℃,掺水压力2.2MPa,总回油温度为42℃。目前掺水温度45℃,下
4、降了23℃,掺水压力1.6MPa,下降了0.6MPa,总回油温度为35℃,下降了7℃。掺水量稳定。全年累计节气7.1×104m3。 1.3.2新三转油站开展常温集输工作 新三转油站实施降温集输前掺水温度66℃,掺水压力2.0MPa,总回油温度为40℃。实施降温集输后掺水温度34℃,下降了32℃,掺水压力1.5MPa,下降了0.5MPa,总回油温度为28℃,下降了12℃。掺水量稳定。全年累计节气8.6×104m3。 1.3.3新三转油站改造,掺水由新一联提供,简化流程 2008年11月,新三转油站流程改造完成,新三转油站设备停用,由新一联提供掺水
5、,改造前每日总耗气量7630m3,总掺水量1900m3,总耗电量3070k3,新一联掺水量2240m3,新一联耗电量2400k3,全年节电670k3。 二是对收油点加热炉的开关时间进行管理。进入4月份以后,结合生产用热水情况,我们采取白天点炉,晚上关炉的措施,平均每天停炉时间达到8小时,日节气260m3。在保证生产、生活用热水的前提下,全年累计节气3.12×104m3。 1.3.5改变举升工艺,进行抽油机转螺杆泵试验 新站油田受常规举升系统本身的结构因素所限,提高效率的难度较大,节能降耗工作受到局限。2008年,我们从改变抽汲方式入手,对产液较量
6、高的10口抽油机井更换螺杆泵生产,降低生产成本,提高系统效率,从根本上挖掘节能潜力。措施后,单井日节电16.7k,平均单井日耗电下降了9.7k。平均单井日节电11k3,不吸水关井2口、降低无效注水关井1口,阶段注水量合计减少0.4×104m3。 2.优化能源系统管理的效果 2.1有效地降低了能耗水平,节约了生产成本 2008年总耗电1214×104k3,比2006年下降了100×104m3;2008年总能耗为0.46×104吨标煤,比2006年下降了0.16×104吨标煤,有效地降低了油田生产成本。 2.2使节能工作系统化、规范化,加速节能效果
7、 通过两年的优化能源系统管理的实施,使油田在节能工作上形成了一套比较完善的系统,规范了各种制度及操作方法,加速了节能效果。 2.3充分调动员工积极性,提高了全员节能意识 通过优化能源系统管理的推行,调动了员工的积极,为油田的节能降耗工作出谋划策,提高了员工发现问题、解决问题的积极性,提高了全员的节能意识,从而创造更大的经济效益和社会效益。 注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文
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