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时间:2018-10-17
《关于磨机端盖产生裂纹原因的分析报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、关于2#、5#球磨机进出料端盖产生裂纹的分析报告2016年3月份-5月份,2#球磨机、5#磨机进出料端盖中空轴根部、大R区连续出现裂纹,原因分析情况如下:一、磨机端盖产生裂纹主要有6个原因:1、端盖在铸造时,大R区壁厚最厚、散热最差,是最后凝固的铸造热点,极易发生缩孔、缩松、夹渣、夹砂、微裂纹等铸造缺陷,在承受扭转力矩的条件下其受到的内应力较大,轴线弯曲程度加大,很容易形成裂纹。2、端盖铸造后没有采取有效的措施消除残余应力导致残余应力过大,这种情况经常发生。3、设计问题,大R区直径超过120mm才能有效的避免应力集中。4、大小齿轮啮合不良,会加快端盖裂纹的发展速度。5、在静态下
2、,磨机内的钢球、物料集于下方,长时间容易形成整体块状,此时直接启动磨机,瞬间扭矩较大,对磨机两端中空轴会产生强烈的破坏作用。6、加球量超过了规定要求。二、裂纹产生原因排查情况:1、端盖的残余应力巾于没有检测工具无法进行检验。2、端盖的出厂检测有二个标准。一个是超声波检测(GB/T7233.1-2009)达到II级,一个是磁粉探伤(GB/T9444-2007)达到II级。不合理使用磨机形成的新裂纹主要在端盖表面,因为端盖表面是交变应力最大的地方,端盖内部的裂纹基本是铸造时形成的。端盖内部不合格裂纹在发展的过程中,端盖内部其它裂纹继续发展的概率很低,因为应力通常是集中释放,其它裂纹
3、的尺寸如果超出了超声波或者磁粉检测的II级标准,是端盖质量问题的概率非常高。在5#球磨机出料端盖第一道裂纹坡口内南侧发现了了一道长20mm*宽14mm的周向裂纹(同磨机转动方向),超过丫磁粉的II级、III标准。(缺陷检测记录及参考标准见附件1)3、经过测量沈阳博众、中信重工磨机R区直径均超过120mm的标准。4、磨机在静态下物料充满磨机的情况下启动,这种情况时有发生,但不是常态。5、某个时间段可能追求产景而使加球量超过规定值,但总体磨机的产能是充足的,不可能长期持续,目前加球量在规定范围以内(加球量见附件4)。三、裂纹原因鉴定:1、2#磨机进料端盖使用时间超过9年,磨机端盖本
4、身可能存在一定的质量问题是产生裂纹的主要原因。从2012年4月起到进料端中空轴断裂,期间多次出现大齿圈震动、小齿轮打齿的现象(检修记录见附件3),大齿圈、小齿轮震动是加速裂纹发展的主要原因(小齿轮轴承振动值见附件2)。2、5#球磨机进出料端盖使用时间不到6年,出料端盖中空轴表面裂纹是修复铸造缺陷后产生的,在端盖大R区打裂纹坡口过程中发现多处气孔,存一处超过了磁粉检测标准。扔外该磨机从2012年起至今未发现大齿圈、小齿轮震动的现象(检修记录见附件3),综合分析该磨机进出料端盖存在明显的质量问题。四、防范措施1、定期用PT方法检查进出料端盖裂纹,检查中空轴及轴瓦,及时消除缺陷。2、
5、停机8个小时以上必须顶磨,建立相应的顶磨、翻磨制度。3、定期清洗大齿圈、小齿轮、小齿轮轴承、测量间隙,及时消除缺陷。4、定期对磨机电机、减速机、中空轴轴瓦进行状态监测。5、加球量严格控制在规定范围以内。6、在使用新端盖前对其进行超声波检测。2016年6月26日附件1:5#球磨机磨机端盖缺陷检测记录序号检测部位超声波n标(面积<1000腿2)磁粉n级标准(单个长度<10mm,累税<20mm)磁粉in级标准(单个长度<15mm,累积<30mm)1外层(端盖表而以下30m为外层)28(hiim2(20mm*14mm)//2表面/20mm20mm缺陷部位为第一道裂纹坡口南侧,与原裂纹不
6、相连,该缺陷尺、r是在打磨过程中测量的。附件2:2#、球磨机中空轴轴瓦、小齿轮轴承振动值记录部位项目2#球磨机(mm/s)2#球磨机(um)5#球磨机(mm/s)5#球磨机(um)相关标准中空垂直/10—15检修中检修中IS02372规定:轴南轴向/8—12检修中检修中振动速度小于1.8mm/s轴瓦水平/30—45检修中检修中为优良,1.8-4.5腿/s为中空垂直/10—12检修屮检修中合格,4.5-11.2mm/s为轴北轴向/41—55检修中检修中预弊,禁止超过轴瓦水平/31—45检修屮检修屮11.2mm/so小齿垂直2.5-3.2/检修中检修中IS07919规定:轮南轴向7
7、.6-10.5/检修屮检修屮振动位移小十lOOuni为轴承水平3.2-3.8/检修屮检修中优良,100-200um为合小齿垂直3.8-4.5/检修中检修中格,200-300um为预繁,轮北轴向4.3-5.0/检修中检修中禁止超过300umc轴承水平5.0-6.5/检修中检修中附件3:2#、5#球磨机检修记录序号名称检修内容12#球磨机2012年4月23日,大齿圈、小齿轮震动大,对齿面进行打磨;2012年10月15日,小齿轮断齿,更换小齿轮组;2015年8月4日,小齿轮开裂,更换小齿轮;201
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