现场不良产生原因及改善方法课件

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1、QC各工序培训教材制程管制课备料现场不良产生原因及改善方法一、硬度偏差:E造成原因:a:硅胶原料因批次不同而相应变化,即相同原料不同批次硬度会不同;b:未按标准配方比例进行原料配比作业引起硬度偏差;E改善方法:a:IQC检验每批材料的硬度后,及时提供给备料现场或QC进行首件检验,以便备料配比作业;b:要求操作人员熟读标准卡再作业,QC监督标准卡执行情况并不时抽测硬度状况,以便及早发现不良;二、污点、污迹:E造成原因:a:过片胶纸脏污染到胶料;b:色膏未研磨到要求规范内,色粉中有色点;c:机台挡板有异色未擦洗干净;E改善方法:a:上下班前彻底进行“5S”并做好产品与材料的防护工作;b:监督

2、色膏研磨作业并要求操作员自检,如色粉受污染须清除干净或更换色粉,减少产品受污染机会;c:要求操作人员每不同颜色操作须将机台彻底擦干净方可再作业;三、料重偏差:E造成原因:a:过片时卷料力度把握不当造成时厚时薄,另机台尺寸不规则;b:裁料不均匀造成轻重不一;E改善方法:a:过机台尺寸应按标准设定,卷料力度要适中,保持厚薄一致;b:必须按标准尺寸进行裁料,QC监督操作做到每片每包称重;四、色差:E造成原因:a:色膏用量太多或太少,或者加错色膏;b:代用色膏,或者更改色膏种类造成着色偏差;E改善方法:a:严格按标准卡经天平称重添加色膏用量,各类色膏必须分类并标识摆放,以免粗心大意用错色膏QC不

3、时检查产品状况;b:色膏严禁代用,如特殊情况需代用必须首检OK后方可,更改色膏种类需相关人员确认并首检后再使用;五、油压麻木、气迹、发软(体现在油压后)E造成原因:a:硫化剂(架桥剂)添加量过多或过少,过多引起麻木,过少则引起气迹等不良;b:操作员粗心大意用错架桥剂,或更换型号时末能及时发觉;;E改善方法:a:QC监督架桥剂量添加操作,务必按标准用量经天平称重作业,并确保天平的精确性;b:架桥剂不可混放,应分类按规定摆放防止粗心用错督导员工认真操作,操作失误追究相关责任以增强其责任感;油压现场不良产生原因及改善方法:一、黑粒倾斜、跑黑粒1、造成原因:a:操作不当造成,在操作中黑粒没有完全

4、地压入黑粒洞里,造成黑粒倾斜;b:机台排气行程太长,造成模具张开,黑粒易斜;c:黑粒厚薄相差太大(例0.7mm的黑粒有达0.9mm以上的)或黑粒不规则造成;d:模具本身设计和操作等原因——合页变形,黑粒洞太浅、太深或太大;e:生产中原料上有喷离型剂造成;f:原料生产条件不合理,没有将下在黑粒洞中的黑粒全部盖住;g:模垫使用时间久,退座进有粘上加热板造成。2.解决方法a:置具下完黑粒后,用辅助用具——压板,将黑粒全部压入黑粒洞内;b:调小排气行程,避免模具张开,在真空机台也可采用缩短抽气时间,或不排气生产;c:如发现黑粒本身不规则造成,可上报领班对黑粒进行更换;d:模具本身合页变形,或螺丝

5、松动,可通知模管技术人员,对模具进行维修,更换合页;e:在原料上喷离型剂,如造成黑粒斜,应停止在原料上喷离型剂,上报组长解决;f:原料生产条件不合理造成,应上报组长或技术员解决。将原料过片过薄,能将黑粒洞中的黑粒全部盖住;g:如发现模垫粘机台加热板现象,应上报组长对模垫重新制作。二、双黑粒1、造成原因a:使用真空置具时,铜嘴上吸有两个黑粒,生产下一模后造成;b:生产中由于其他因素造成某KEY缺料,黑粒仍留在黑粒洞中,无清除继续生产下一模时造成;c:由于温度不够或硫时不足,导致黑粒没有同胶料粘合,黑粒仍留在黑粒洞中,继续生产下一模时造成。2、解决方法a:真空置具吸完黑粒后,应将置具上板轻压

6、几次,并检查在一个铜嘴上是否有两个黑粒;b:发现某一KEY缺料或黑粒没有同胶料粘合,黑粒仍留在黑粒洞中,应清除后,方可生产下一模;c:黑粒洞深在1.2mm~1.7mm的,可用厚度1mm的黑粒生产。三、黑粒破裂1、造成原因a:置具盘变形造成下黑粒时用力太大使黑粒破裂;b:由于模具设计要求,黑粒洞口较为锋利,油压工作用压板压黑粒时因方法不正确而将黑粒压破;c:黑粒本身破或缺角。2、解决方法a:如黑粒盘变形,在下黑粒时用力不可太重,以黑粒下至黑粒洞不破为原则,并上报组长解决。视订单情况,重新制作黑粒盘;b:由于黑粒洞口较为锋利,在下黑粒时,用力不可太大,可重复多压几次,使黑粒完全下入黑粒洞中,

7、如无法全部压进黑粒洞,需使用压板时,应根据黑粒斜出的反方向轻压,使黑粒完全下入黑粒洞;c:由于黑粒本身原因造成,应上报组长解决,进行黑粒更换。四、黑粒脱落1、造成原因a:硫化时间不足或温度太低或太高造成;b:原料因促进剂用量放置不足或原料存放太久;c:机台的压力在加压后会自动下降造成(油压称之为“掉磅”);d:油压员工在原料上喷太多或太浓的离型剂而造成;e:黑粒太脏乱,表层粘有异物而造成;f:黑粒下完后,黑粒表面比黑洞表面高出而造成

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