混床出水电导率超指标原因分析

混床出水电导率超指标原因分析

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1、混床出水电导率超指标原因分析1、处理经过2011年12月7日中午12点左右,化学岗位接中化分析数据报告,运行脱盐B系列阳床钠离子浓度达到523微克/升(现场钠离子浓度计显示为120微克/升)、电导率0.87us/cm、二氧化硅29.9微克/升。11:55分,当班人员立即投运脱盐A系列,停用脱盐B系列,大约13:30分左右运行精制系列AC混床电导率逐渐升高,超出0.2微克/升的工艺指标限制,最高达到0.36us/cm维持稳定不变,立即通知当班人员投运精制B系列,停用精制AC系列,精制B系列进入运行后,电导既逐渐升高并达到0.36us/cm,通知中化加样分析混床出水二氧化硅指标,15:00分,分析

2、指标均显示二氧化硅均合格(混床A二氧化硅1.5微克/升,混床A二氧化硅1.8微克/升,混床A二氧化硅2.8微克/升)。因新投运脱盐A系列钠离子较大,降低脱盐系列运行流量,同时降低供电厂精制水流量,降低运行混床流量。同时通知中化加样分析脱盐水箱钠离子浓度,为159微克/升,低于阳床出水500微克/升的工艺指标要求。16:00分,化学岗位再生班人员开始对电导率超标的精制AC混床进行重新混脂操作,经数次反复操作和不断的清洗,至20:00分精制A系列电导率合格,投入运行;22:00分,精制C系列电导率合格,投入运行。精制B系列因失效严重,加碱浸泡,作再生准备。12月8日4头班,对精制B系列进行再生,混

3、脂后清洗电导率始终较高,无法正常备用,18:00分因中和池液位太高,停止清洗,进行中和处理,19:30分,与调度处、安质环处商议后,将不合格废水直接排放,20:30分,再次进行精制B系列混脂清洗,至23:30分,经过2次重新混脂操作,精制B系列电导率降至0.20us/cm,将精制B系列投入运行,停运精制A系列,精制A系列备用。12月9日0:30分,开始投运脱盐C系列,因上次再生前使用食盐进行处理,电导率下降非常缓慢,至2:00分下降至7.5us/cm。同时,脱盐A系列阳床钠离子逐渐升高,23:00分时为165ug/L,脱盐水箱钠离子也是逐渐升高,23:00分时为92.5ug/cm通知再生班人员

4、做好再生准备,待脱盐C系列电导率降至6us/cm以下时,投入正常运行。2:45分,脱盐C系列电导率降至6us/cm,阳床钠离子为0.6ug/L,阴床二氧化硅为5.4us/cm。将脱盐A系列停运,再生脱盐B系列,再生废水直接排放,7:30分脱盐B系列再生完毕,接着再生脱盐A系列,12:10脱盐A系列再生完毕。2、原因:2.1在线钠离子浓度计显示与中化分析数据差异较大,显示为120微克/升,分析数据为523微克/升,阴床在线电导率为1.51us/cm;可能是因脱盐水箱钠离子较高引起混床电导率超标。因在线电导率显示始终较小,且中化分析的结果均较小,可能存在其他深层次的影响因素。42.2三个混床均出现

5、出水电导率不合格现象,首先是3个混床树脂使用时间较长,最短时间3年,最长时间6年,因回收凝结水水温较高,且凝结水中含有少量的有机物,树脂被有机物污染、氧化降解,树脂的交换容量下降、强度下降,导致水质稍有波动,就会影响出水水质。2.3因混床设备结构的原因,破碎树脂难于反洗出去,且因凝结水水温高导致树脂破碎,均易造成再生时的交叉污染,且混脂时很难混合均匀,导致混床再生困难,这也是混床受到水质波动影响时出现异常的一个原因。3、经验教训:3.1因在线钠表显示120微克/升,数值上下波动,阴床在线电导率为1.51us/cm,中化分析出水电导率为0.87us/cm,根据钠离子含量与出水电导率成正比,认为水

6、质情况无异常。今后需加强对在线仪表和人工分析的对比,在有条件的情况下对水质进行全面分析,以便查找可能存在的更深层次因素;3.2分析频次调整间隙过于大,导致在线仪表指示错误时,无法及时发现;在线仪表正常使用较长时间后,分析频次也应不少于每班1次。3.3因中化分析人员较少,加样分析结果产生慢,无法及时获取进行工艺调整的参考数据;这也是导致工艺调整效果差的一个原因;工艺班组需要及时调整。3.4及时调整工艺操作,根据以往经验进行操作有时会产生意想不到的错误,需要在实际工作中加强工艺管理,根据生产实际做出判断;43.5及时完善水质管理规定,对水质变化处理做出合理的规定,当班人员和技术人员及时查阅在线仪表

7、、中化分析数据,发现问题及时处理。3.6对混床树脂的运行及再生情况进行全面的分析,在现有条件下尽力改善再生状况;因凝结水中存在大量的氨,在交换时会将混床中吸收的钠离子置换出,导致混床出水钠离子漏出,使电导率增大,混床提前失效。建议参照动力站化学装置,增加独立的凝结水专用混床处理系统,使凝结水处理和新水制水系统分开。混床出水电导率超指标原因分析及处理摘要关键词4

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