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《生石灰制碳化钙实验总结003 —2》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、编号:003-2生石灰制碳化钙实验总结方案编制时间:2011年8月1日方案总结时间:2011年8月3日实验目的:利用生石灰“一步法”制碳化钙。检测在氧化钙充足的情况下,与一氧化碳在高温下反应,能否生成碳化钙。试验方法:通过生石灰中加入煤粉,分解氧化钙,制取碳化钙。试验时间:2011年8月1日—2011年8月3日实验人员:杨步雷、向前勇、项军、刘敏、李泽钢、许再华实验地点:贵州开磷设计研究院建材室实验材料:生石灰、无烟煤。原料如图所示:生石灰煤粉实验步骤:一、原料制备:取一定量的生石灰,和筛取一定量的煤粉,称取300g生
2、石灰送往化验室检测氧化钙(CaO)的含量,300g煤粉送往化验室检测固定碳含量值。二、配料阶段:按煤粉58.3%、生石灰41.7%进行配制,配料总量为4kg,搅拌时间3分钟/次,分两次搅拌,直到混合料均匀混合。将配好的混合料分成3份,其中,称取1kg混合料作留样检测使用,称取550g混合料,做实验计划使用。混合料样品如下图:混合料样品三、造粒阶段:称取混合料重量的36.3%的水放入已称好的混合料中进行均匀混合搅拌2分钟,并做成20mm—30mm球状体,在室外温度为30℃环境下晒过30分钟时间,实验球状体有了初凝状态,在
3、放入电阻炉内烧制。入电阻炉时图片如下:造粒过程照片入炉时照片四、烧制过程:从6℃开始升温计时,时间8月3日早上9:10开始,烧制到当日下午17:50,总时间为8小时零40分钟,平均每分钟2.8℃,最高温度升到1316℃,以恒温为1300℃(±20℃)的温度,恒温烧制1小时,(16:50—17:50)烧制过程中,温度曲线表如下:生石灰制碳化钙记录表(电阻炉)记录日期:2011年8月3日时间温度℃电压V电流A烧制现象备注9:10622.5179:306—11690249:50116—2921002510:10292—368
4、1052510:30368—4511102510:50451—5181202511:10518—5811202511:30581—62512024.811:50625—678120.524.212:10678—728130.52512:30728—7771402512:50777—82514524.613:10825—86915024.813:30869—92415024.813:50924—964155.524.814:10964—10051652514:301005—104916524.814:501049—109
5、41752515:101094—113618024.615:301136—11731902515:501173—1214180.524.816:101214—124820024.416:301248—128120024.816:501281—131120024.6有微弱烟雾现象有刺激性气体17:101311—130818022.417:301308—1309170.52217:501309—1316170.522实验现象:1、配制混合料时,混合料为灰黑色,混合料中带有少许黑色颗粒。2、搅拌时,混合料为黑色,并且搅拌时有
6、一定发热现象,温度大约为40℃。在温度为30℃的阳光下,晒了30分钟,才有一定的强度。3、在烧制过程中,升温过程阶段没有任何烟雾现象产生,但是在1300℃(±20℃)时,有微弱烟雾现象产生和刺激性气味气体产生。如图所示:实验结论:A图B图1、从A图上看到,有少量煤没有完全燃烧,与熟石灰没有发生还原分解反应,还可以看到一些反应后产生的粉末和反应后的颗粒。2、从B图上可以看到,熟石灰与煤粉反应后颗粒状态,有气孔产生,烧制前颗粒颜色呈现黑色,烧制后,呈现颜色有褐色颗粒,灰色粉末,还存在没有完全发生反应的黑色颗粒。实验分析:1
7、、在造粒过程中,加水搅拌后混合料的温度大约为40℃,原因是水与生石灰反映生成Ca(OH)2同时有热量放出。2、灰色的粉末中发现含有煤粉的原因有二种可能:(1)、石灰球中的含煤量过高,在1300℃(±20℃)温度下不能与熟石灰发生充分反应。(2)、烧制恒温时间不够长,导致煤粉与熟石灰反应不充分。
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