江东水厂水泵节能技术应用

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1、江东水厂水泵节能技术应用苏功建 伍红艳【摘 要】 目前,大多数水厂水泵配置不尽合理,不仅水泵特性曲线不吻合,而且水泵的扬程偏高,水泵难以发挥较高的效率,从实际运行情况看,不但出水量难以达到要求,而且能耗也较高。通过对宁波江东水厂水泵的改造,可以达到提高出水量,降低能耗的目的。【关键词】 水泵特性曲线 扬程 流量 能耗一、概述宁波市江东水厂制水能力为35万吨/日,目前该厂二泵房配置有二大四小六台水泵,大泵由兰州水泵厂1994年生产的产品,型号为800S-51A,主要技术性能参数如下:流量Q=5070m3/h,

2、扬程H=40m,效率η=86%,轴功力P=642KW,配套电机型号:Y560-10,额定功率为710KW,转速为600r/min;小泵由长沙水泵厂1986年生产的产品,型号为24SA-10A,主要技术性能参数如下:流量Q=2700m3/h,扬程H=39m,效率η=89%,轴功力P=322.2KW,配套电机型号:JSI158-8,额定功率为380KW,转速为730r/min;。从江东水厂实际运行情况看,出厂水压力控制在0.30~0.35Mpa之间,水泵一般在约36米的扬程工况下运行,按照厂家提供两种型号水泵的

3、特性曲线图计算,兰州水泵厂生产的水泵在偏离工况点运行时,其运行效率下降较大,大约在75%左右,达不到经济运行效果,而长沙水泵厂生产的水泵运行效率从89%下降至87%,还是比较经济,并且由于两种型号的水泵特性曲线不很吻合,水泵的扬程偏高,运行工况扬程偏低,水泵在运行过程中存在相互制约的作用,难以发挥较高的效率,不但出水量难以达到要求,而且能耗也较高。基于以上分析的原因,在目前配置的水泵中存在着额定扬程偏大,两台800S-51A水泵效率低下的问题,另外两种型号水泵特性曲线吻合不好,存在相互制约,因此在实际运行中

4、水泵运行效能降低,两台800S-51A水泵的实际出水量大约在5300m/h左右。改造前水泵特性曲线见图1。图1 改造前水泵特性曲线二、改造方案的确定1、改造思路四台24SA-10A小泵在经常运行工况条件下效率可达到87%,运行比较经济,但存在轴承体漏或溢油现象,只对其进行油封改造,将轴承的稀油润滑形式改为油脂润滑,更换轴承体部件及轴承衬套,即可达到要求。二台800S-51A水泵在实际运行中效率低下,水量也难以达到要求,由于实际运行的工况扬程为35米时,达不到运行经济效果,对其进行改造,降低扬程,提高运行效率

5、,增大出水量,达到节能和提升供水能力的方案在理论上是可行的。我们的思路是为了减小改造投资,只对叶轮进行改造,而保留水泵泵壳,将叶轮外径切小,加大叶轮流道,采用长沙水泵厂生产的高效叶轮,使改造后的水泵提高效率,增大出水量,叶轮与外壳匹配较好,并且与其它水的特性曲线比较相吻合,从而达到改造目的。通过对水泵进出口隔舌的处理,以达到增加过水面积和满足泵设计出水量的目的,并且消除原来存在的气蚀现象。2、改造后水泵参数及性能曲线800S51A型水泵经改造后的水泵参数为:流量Q=6000m3/h,扬程H=35m,效率η=

6、86%,轴功力P=642KW,配套电机型号:Y560-10,额定功率为710KW,转速为600r/min。能耗下降8%。800S51A型泵改造时,设计人员选用了最优化经济的改造方案。对原型泵的叶轮、密封环、轴套、轴做了更换,并且对轴套做了结构上的改进,把原来一个整轴套分成叶轮挡套、填料轴套、轴套螺母三个部分,只有填料轴套为易损件,更换备件时只要更换填料轴套即可。这种结构改变了原来更换整个轴套的状况,方便了检修,节约了运行成本。该型泵叶轮采用的是长沙水泵厂高效中开泵叶轮模型,原型泵测试效率达89%,经过叶轮切

7、割之后效率为86%左右。但由于800S51A型泵泵体出口口径为500mm(按水力要求应为600mm),按6000m3/h的流量来计算,水泵出口流速达8.49m/s,流速偏大,水力损失大大增加。由于出口口径过小无法满足大流量要求,所以导致在实际运行中水泵效率较理论计算值偏低,因此在改造中将泵出口的隔舌磨去一点,使泵体出口口径达到600mm。另外因原水泵一直存在气蚀现象,而且一般发生在叶轮根部,为了解决气蚀现象,应增大叶轮进水过水面积,因此对叶轮进水处的水泵外壳隔舌进行处理,使进水过水面积增大,从而达到消除气蚀

8、的目的。改造后的水泵特性曲线见图2。三、实际运行效果自7月份运行以来,从运行数据看,改造后的水泵出水量增加到5800吨/时左右,水泵的配水电耗有所下降。下面将从两个方面来分析本次改造的效果,一方面与去年同期运行配水电耗对比,见表1及图3;另一方面改造前与改造后的配水电耗对比,见表2。表1 2004、05年度7、8月份二泵房配水电耗数据对比         单位:度∕千吨·兆帕日期04年7月配水电耗05年7月配水电

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