转炉自动化及传动改造技术方案

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1、转炉自动化及传动改造技术方案13目录1:转炉汽化冷却系统简介41.1为何要采用汽化冷却41.2汽化冷却系统的组成42:转炉汽化冷却系统面临的问题52.1整体问题52.2潜在问题53:转炉汽化冷却系统问题分析53.1蒸汽含水分的问题53.2为何汽包输出带水的蒸汽54:转炉汽化冷却系统解决思路94.1吹氧前汽包水位的设定94.2吹氧后汽包水位的确定104.3供水量的控制105:转炉汽化冷却系统的传动115.1目前的传动配置115.2工频传动的缺点125.2针对工频缺点相应的解决方案136:完善转炉汽化冷却系统的基本条件136.1检测仪表方面的要求136.2执行机构方面的要

2、求146.3传动设备方面的要求146.4PLC方面的要求146.5本体设备方面的要求156.6其它方面的要求157:转炉汽化冷却系统的改造预算157.1PLC改造工期及费用157.2变频柜改造工期及费用15131:转炉汽化冷却系统简介1.1为何要采用汽化冷却冷却技术是利用水汽化吸热,带走被冷却对象热量的一种冷却方式。受水汽化条件的限制,在常规条件下汽化冷却只适用于高温冷却对象。我们知道,对于同一冷却系统,采用液态令缺水温度上升所带走的热量,远远小于液态水汽化所带走的热量。因此采用汽化冷却,可以大大减少冷却水补充水量。另外,汽化冷却所产生的蒸汽还可以利用,或者并网发电,

3、可以为企业节省或再生大量能源。1.2汽化冷却系统的组成通常情况下,转炉汽化冷却系统包括以下几个部分:l转炉汽化冷却烟道l汽包l蓄热器l汽水分离器(归电厂)l冷凝水泵(归电厂)13l除氧器l给水泵l汽化冷却传动系统l汽化冷却PLC及上位系统2:某公司转炉汽化冷却系统面临的问题2.1整体问题1、在实际的运行过程中,转炉汽化冷却系统向电厂汽轮机供送蒸汽的过程中,屡次出现蒸汽含水量偏高。2、给水泵在运行的过程中,给水泵电机出现工艺上的频繁启停,造成机械设备的过度损耗和能源的浪费。2.2潜在问题1、检测仪表和执行元器件不能精准检测和正确执行。2、控制程序不完善。3:某公司转炉汽

4、化冷却系统问题分析3.1蒸汽含水分的问题蒸汽所含的水分,经过我们现场调查与深入分析,可能与以下两个因素有关:1、蒸汽在输送过程中,由于温度的下降,是过热蒸汽变为饱和蒸汽,继而导致冷凝水的出现。2、在汽包的蒸汽输出过程中,直接带入了液态水。从现场的分析来看,第二条是主要原因。3.2为何汽包输出带水的蒸汽1、转炉汽化冷却的特点13转炉汽化冷却与其它场合的汽化冷却(如加热炉等)是具有明显的不同。其中最大的特点就是,它随着在冶炼周期的不同阶段,其吸收热能的幅度有极大的变化。以一台120T的转炉生产为例,转炉一次的炼钢周期为35分钟左右,吹氧时间段在炼钢周期的中期,用时大约在1

5、5分钟左右,在吹氧期间,进入余热锅炉的炉气量可达76000Nm3/h,温度高达1650℃。从转炉兑铁水开始到吹氧强度达到工作值,炉气量和炉气温度迅速增加。余热锅炉的热负荷将从极低值升到极高值,热负荷呈陡然上升趋势,锅炉的产气量也迅速增加,瞬时最大产气量可达100t/h。当转炉停止吹氧后,余热锅炉的热负荷迅速下降至最低,直到下一个吹炼周期开始热负荷再次增加,这个期间大约在20分钟左右。显然,炼钢工序中受吹氧时间和吹氧强度的变化影响,转炉余热锅炉的热负荷是不稳定的,周期性的。这使得转炉余热锅炉运行工况是复杂的、多变的,并直接反应在汽包水位的变化上。2:冶炼周期内汽包水位的

6、变化情况转炉吹炼周期内水位变化趋势图13上图是一个典型的转炉余热锅炉汽包水位变化的趋势图(冶炼周期以某炉钢水吹氧至下一炉钢水吹氧)。我们根据转炉冶炼的工艺特点,结合余热锅炉的运行和汽包水位的变化情况,将冶炼汽包的水位变化分为五个阶段:1)冶炼前期;2)吹炼中期补水前;3)吹炼中期补水后;4)冶炼结束期;5)补吹期;从图中我们可以看到:1)冶炼前期的水位变化(0-200S)从第二张图可以看到,吹炼开始前200S,汽包的水位增幅很大,水位增速可达1mm/s,水位增加了210mm左右。同时,蒸汽流量增幅也很大,可达40t/h。2)冶炼中期补水前的水位变化(200-300S)

7、汽包水位在冶炼前达到高水位后,锅炉尚未开始补水前,汽包水位有明显的回落,但回落幅度不大,约为50mm,水位下降速度比前一阶段上升速度要小,约为0.5mm/s,此时蒸汽产量继续上升至大于40t/h。3)冶炼中期补水后的水位变化(300-850S)当锅炉开始补水后,补水量约为50t/h,汽包水位回落势头减缓,水位稳定在130mm左右,但在稳定一段时间后(约200S)有逐渐回升现象,此时蒸汽产量稳定于40t/h一段时间后,在后半期有大幅提高,达到50t/h。4)冶炼后期的水位变化(850-1000S)当冶炼停止吹氧后,汽包水位下降幅度明显,约为200mm,

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