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时间:2018-08-06
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1、脱硫GGH净化风机设计缺陷分析及改造方案我厂#6、#7脱硫GGH分别配备一台净化风机,其主要作用为抽取脱硫处理后的净烟气输送至GGH下部扇形密封板径向密封槽道以及GGH侧面扇形板轴向密封槽道处形成风帘,防止未处理的原烟气泄漏至净烟道内,提高脱硫效率。#6、#7炉两台GGH净化风机自投产以来故障率极高,大修后风机连续运行时间一般不超过三个月,主要表现为风机承力侧轴承(靠近叶轮端)运行温度高,滚柱磨损,该轴承为径向及轴向振动大而被迫停运。通过长期跟踪观察以及查阅各种规范,确认该风机设计方面存在缺陷,现分析如下:一、总述:该净化风机型号为SBBD20,悬臂式单级离心风机
2、,支撑方式为枕式、润滑脂轴承箱,叶片为后弯式,风机进、出口安装有翻板式电动隔断门。生产厂家为上海风力嘉有限公司。风机检修前关闭进、出口门,再拆除风机上半部壳体,吊离风机转子,进行轴承更换。二、该风机设计方面缺陷分析:1、轴承润滑方式设计不合理:按《润滑脂的选择与使用》规定,轴承润滑方式的选择按dn值判断,d为所使用轴承内径,单位mm,n值为设备工作转速,单位r/min;对于深沟球轴承、调心球轴承和角接触球轴承,采用油脂润滑方式的上限值为160000,圆柱滚子轴承为120000,圆锥滚子轴承为100000,调心滚子轴承为80000,推力球轴承为40000。我厂三期脱
3、硫GGH净化风机所使用轴承型号为22224EK/W33,属球面滚子轴承(即调心球轴承),轴承内径120mm,设备转速为1480r/min。dn=120×1480=177600,超过上限值,润滑方式不能选用油脂润滑,必须采用油浴润滑方式。2、主轴直径及长度设计不合理:按照离心风机制造行业标准,叶轮的重量与主轴的直径及长度必须相匹配。如主轴太短太细,重量较轻,会出现头重脚轻的现象,承力轴承在运行中必然承受额外的作用力,导致运行温度高,轴承寿命短。我厂BBD20型风机的主轴长度为1.3米左右,主轴直径110mm,叶轮重量850kg,承力轴承至对轮间距0.85m,承力轴承
4、至叶轮侧轴头端面距离0.45m,φ110mm轴重量为74.6kg/m。按L1×G叶轮+L1×G轴1=L2×G轴2计算其中L1—承力轴承至叶轮侧轴头端面距离L2—承力轴承至对轮侧轴头断面距离G叶轮—叶轮重量G轴1—承力轴承至叶轮侧轴头端面轴重量G轴2—承力轴承至对轮侧轴头断面轴重量A1=0.45×850+0.45×(74.6×0.45)=397.58A2=0.85×(74.6×0.85)+对轮及推力轴承重量(估算60kg)=54+60=114按离心风机制造行业标准,A1与A2比值应接近1,但计算结果却为3.49,远超标准。3、主轴与叶轮配合设计不合理:净化风机叶轮材
5、质为316L双相钢,大轴材质为40Cr,在风机运行中不可避免与烟气中的SO2等腐蚀性介质长期接触,造成40Cr大轴叶轮位腐蚀。在净化风机叶轮拆卸检修过程中,大轴叶轮位表面腐蚀,有成块腐蚀金属脱落,叶轮与大轴配合超标,需更换或修复主轴。综上所述:该风机存在较多设计上的缺陷;另外从其风机型号来看,与离心风机通用型号不同,基本可以判断该风机为非标产品。如:y4-73-11NO29.5D为我厂二期引风机型号,制造厂家为沈阳鼓风机厂,其型号含义为:Y——引风机4——最高效率点的全压系数73——最高效率点的比转数1——第一次设计(设计序号)1——风机进口为单吸入29.5——叶
6、轮直径2.95mD——传动方式为对轮方式三、改造方案1、更改轴承及轴承润滑方式,由原润滑脂方式更改为稀油润滑方式,并加装配套冷却水装置,确保轴承箱达到良好的冷却效果,从而延长轴承使用寿命。2、按离心风机制造行业标准重新设计风机主轴及轴承箱间距尺寸。3、叶轮与主轴配合部位加装316L不锈钢轴套,防止腐蚀性烟气对主轴的腐蚀,确保叶轮与主轴的配合间隙。4、为了维修方便可将风机主轴设计成大小头形式,使主轴上的推力及承力轴承都可从联轴器端拆出,不需拆卸叶轮进行轴承更换。建议:净化风机改造选择专业风机厂家设计制造。除尘脱硫部:刘雄波2014.07.04
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