延迟焦化装置的清洁生产2

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1、延迟焦化装置的清洁生产2003年颁布实施的《清洁生产促进法》中指出,所称清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用资率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。齐鲁分公司胜利炼油厂1.40Mt/a延迟焦化装置自2004年3月建投产以为,积极推行清洁生产。根据延迟焦化装置的生产特点、生产工艺的特殊性,加强管理和加大技术改造力度,坚持从源头削减污染,生产全过程控制污染,在治理装置自身产生“三废”的同时,积极处理炼厂产生的“三

2、废”,装置的生产运行水平得到了提高,达到了减污、降耗、节能的目的,实现了延迟焦化装置的清洁生产。1装置区“三废”的治理1.1技术革新,回炼塔底油减少污油外送1.1.1回炼焦炭塔预热油延迟焦化装置焦炭塔属间歇式操作,集炭塔生焦完毕,切换、除焦后,需要将新塔从800C预热至3300C以上,这不可避免地产生部分预热油,如何减少预热油量并实现回炼,是延迟焦化装置清洁生产的重要内容。(1)焦炭塔的油气预热。焦炭塔除焦完毕后,回装塔顶底盖,然后赶空气、蒸汽预热、试压。试压完毕后,泄压至20kPa左右,准备引油气预热。首先将甩油罐顶去接触冷却塔手阀稍开,再打开塔底抽出阀、放油

3、阀,最后打开新塔油气出口阀10%左右,缓慢预热新塔。接触冷却塔入口油气温度达150℃后,关闭甩油罐顶去接触冷却塔手阀,待新塔与生产塔压力平衡后,打开甩油罐顶去分馏塔手阀,再分四次逐渐打开新塔油气出口阀。这样,在保证焦炭塔预热均匀的情况下,既降低了焦炭塔泄漏率,又减少了产生的预热油量。(2)焦炭塔预热油回炼。焦炭塔预热油量初回炼至分馏塔,受回炼影响,分馏塔蒸发段温度、塔底温度波动较大,并考虑到焦粉易造成分馏塔下段塔盘、塔底结焦,于是将焦炭塔预热油改至焦炭塔作急冷油回炼。焦炭塔预热产生的预热油进甩油罐,液位达到30%时开始作急冷油回炼,用回炼量控制焦炭塔顶温≯420

4、0C。为保证焦炭塔预热油正常回炼,防止回炼油泵被焦粉堵死,车间加强了管理:a)保证焦炭塔除焦彻底,防止塔壁挂焦,避免预热时焦粉携带至甩油罐;b)焦炭塔塔底盖要清焦彻底,避免预热时碎焦、焦粉携带至甩油罐;c)预热油回炼停止时,保证甩油罐液面,防止液面过低焦粉抽至回炼油泵过滤器。通过对焦炭塔预热油回炼操作的细化管理,焦炭塔热油实现了全部回炼,三年来基本未甩污油。按每天预热油量80t计算,每减少污油外送量80×365=29200t1.1.2回炼接触冷却塔塔底油接触冷却塔塔底油是焦炭塔在冷焦过程中,部分高温油气被携带至接触冷却塔,被接触冷却塔回流油吸收形成。这部分塔底油

5、油质差,粘度高、比重大,焦粉含量高,处理困难,回炼至分馏塔同样会影响分馏塔的正常操作。为处理这部分塔底油,车间通过优化工艺流程,利用焦炭塔预热油回炼至分馏塔管线,成功实现了接触冷却塔塔底油作为急冷油回炼至焦炭搭。按每天回炼塔油量10t计算,每年减少污油外送量10×365=3650t。1.2优化工艺操作,减少装置含硫污水量1.1.1降低焦炭塔冷焦蒸汽量焦炭塔的蒸汽冷焦操作是根据设计值制定的。2006年3月,车间经过研究论证,将小吹汽蒸汽用量由6t/h降至3t/h,小吹时间1.5h;大吹汽蒸汽用量由20t/h降至13t/h,大吹汽时间由3h降至2h。2007年初,小

6、吹汽蒸汽用量降至2.5t/h,小吹汽时间降至1h;大吹汽蒸汽用量降至11t/h,大吹汽时间降至1.5h。焦炭塔冷焦蒸汽用量降低后,冷焦操作未受影响,生产正常。这样每天可以节约蒸汽50t,即每天可减少含硫污水量50t1.2.2降低加热炉炉管注汽量为提高介质在炉管内的流速,减缓结焦速度,同时尽可能的减少全炉的压降,本炉采用了先进的多点注汽技术,三个注汽点的位置分别为:对流入口、辐射入口、辐射管出口倒数第6根炉管。为防止加热炉管结焦,焦化装置按设计负荷运行时采用注汽量为处理量的1.3%,处理量提高时不再调整注汽量,只在处理量低于设计值时进一步提高注汽量。为使加热炉注汽

7、量科学合理,车间对注汽量重新进行了核算优化,确定为装置设计负荷时注汽量为1.0%,装置负荷为67%~100%时注汽量为1.9%~1.0%,装置负荷为100%~110%时注汽量为1.0%~0.7%。这样,加热炉三点注汽量随加热炉进料量的变化而变化,既防止了加热炉管结焦,又降低了3.5MPa蒸汽消耗,减少了装置外排含硫污水量。1.1.3停用焦炭塔防焦蒸汽在调查论证的基础上,大胆停用了焦炭塔11m、48m平台消泡剂注入点防焦蒸汽和18m平台油气线安全阀前防焦蒸汽。这6处防焦蒸汽停用后,每天减少蒸汽气消耗60t,即每天可减少含硫污水量60t。1.2.4优化接触冷却塔操作

8、,防止塔顶空冷器堵塞接触

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