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1、连续油管作业井资料重庆气矿工艺所2009.8.18目录七里45井3七里28井16池26井30云和2井41板东4井47双1井59七里45井1地质选井论证1.1修井目的解除井筒堵塞及近井地带污染,恢复正常生产,并增加其产能。1.2气井总体情况1、气田概况双家坝气田位于重庆市梁平县境内,区域构造位置属于四川盆地川东断褶带七里峡高陡构造断裂东翼,为七③断层下盘的次级潜伏构造。双家坝构造的地震勘探工作始于1978年,1980~1986年通过地震详查进一步证实为一完整的潜伏构造。1986年4月在构造近高点钻探的第一口预探井—七里4井在石炭系测试获气33.4×104m3/
2、d。至2008年底,气田石炭系共完钻井12口,获气井10口,水井2口。石炭系气藏1989年首次上报Ⅱ类探明地质储量101.7×108m3,2006年储量套改复核储量65.22×108m3,技术可采储量47.64×108m3。1989年9月15日石炭系气藏正式投入试采,初期规模为40.0×104m3/d;1992年编制《双家坝石炭系气藏开发方案设计论证》,设计以9口生产井90.0×104m3/d规模稳产至2006年,稳产13年。但在实际开发中发现气藏边水比方案预测活跃,水侵严重以及探明容积法储量减少等因素,导致气藏实际开发规模无法达到设计要求。1994年、19
3、97年七里43井、七里7井相继出地层水并关井。2000年以后气藏产量开始下降。2001年10月编制《双家坝石炭系气藏开发调整方案》,推荐生产井7口,气藏生产规模50.0×104m3/d。2004年6月、2005年5月双家坝一期、二期增压工程相继完工并投入运行,气藏现有6口生产井均已投入增压开采。2008年完成双家坝石炭系开发调整方案,推荐气藏生产规模24.0×104m3/d。至2009年6月,双家坝气田现有生产气井5口,平均日产气10.6×104m3/d,平均日产水5.39m3,历年累产气37.55×108m3,采出程度57.57%;气藏历年累计产水6.11
4、×104m3。图12-1双家坝潜伏构造阳底构造图2、气井基本情况七里45井地处梁平县波漩乡水口村6组,位于七里峡构造双家坝潜伏高点,是双家坝气田石炭系气藏一口开发井。该井1992年8月22日完钻,完钻井深4930.31m,裸眼完井。产层:石炭系,产层井段:4867.0~4883.8m、4885.2~4889.2m、4895.5~4904.5m。油管结构(3″+21/2″)×4856.68m,筛管位置4851.75~4856.54m。1992年9月23日完井后测试产气53.21×104m3,30日酸化后在套压27.784MPa,油压9.155MPa,上压5.4
5、0MPa,测试产气290.92×104m3。H2S含量5.054g/m3,CO2含量42.818g/m3。3、完井酸化及测试情况1992年9月25日,在套压30.265MPa,油压24.5MPa,上压3.4MPa条件下,测试产气53.21×104m3/d。1992年9月25日,对石炭系井段4861~4930.31m进行解堵酸化,挤入地层酸量17.7%×56.8m3,施工压力:0.9~47.8MPa,平均26.1MPa,排量:5.0~30.0L/S,平均16.1L/S,吸指0.43~19.26L/S·MPa,一般5.20L/S·MPa。1992年9月30日酸后
6、在套压27.784MPa,油压9.155MPa,上压5.40MPa条件下,测试产气290.92×104m3/d,增产效果显著。地层压力45.903MPa。4、历年修井作业情况2006年7月13~30日实施有机解堵作业。作业期间累计从套管、油管加注解堵剂6000kg,其中UT3-2有机解堵剂5200kg,UT3-3无机解堵剂500kg。解堵期间先后放空4次,累计放空4.8×104m3,排液11.2m3。解堵结束后,于7月30日倒入正常生产,初期产气量7.8~8.2×104m3/d,水量0~1.7m3/d,生产不稳定,8月16日至22日,产气量逐步上升(8.2~
7、8.3×104m3/d),产水量0.7~2.7m3/d。鉴于生产波动大,带液不稳定,于8月22~23日从套管再次加注UT3-2型解堵剂700kg,放空排液时仍排出黑色粘稠物质,后来生产期间排出液体表面仍飘浮有黑色悬浮物,排污后期出现黑色半流动状态物质,表明井下还残留一定脏物未返排。该井解堵前6月份生产平均套压3.91MPa,油压2.37MPa,油套压差1.54MPa,日产气8.32×104m3;有机解堵后,9月份平均套压3.77MPa,油压2.19MPa,油套压差1.58MPa,日产气7.82×104m3,解堵前后生产曲线见图12-2。从图中可知,解堵前后油
8、、套压差基本无变化,且解堵后产气量无增加,带液不稳定
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