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时间:2018-07-24
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1、我从1985年局技工学校毕业分配到局总公司机电队工作,1987年底调至煤气厂后,我一直从事电气自动化工作至今。专业工龄已二十余年,在为期间所参加的设备维修、工程改造、大系统的综合设计及安装调试,林林总总,不计其数,而大型的工程有数十项之多。八十年代参加工作后,正值二型表更新换代之际,数年后既由原来的三型表全部更新为智能数显以有数字控制,电气控制系统也逐步走向控制自动化,而控制方式也由原来的气动模拟量转变为数字式多回路负反馈。在此,把我所2009年—2010年参与主持的技术项目作一简单陈述。一、煤气锅炉过程自动化改造我厂先后四次对六台燃煤
2、锅炉改造为燃气锅炉,燃煤锅炉改造为燃气锅炉不仅是锅炉炉体结构的改造、变动,更重要的是过程控制的彻底变更与改造。控制方式由原来的机械传动与滞后人工操作相结合的控制方式,改变为数控PID滞后闭环负反馈自动控制方式。在改造任务下达后,经与相关技术人员一起分析,梳理燃气炉的运行的关键参数后,设计了该综合系统的测量、控制系统,其中包括炉膛负压检测、炉膛温度检测、省煤气前后温度检测以及煤气流量的检测、显示及报警系统。该系统审核通过后,由我负责带领电气控制相关人员一起安装、调试并实行投运。在投运后经一段时间的运行观察,厂上下一致认为综合系统稳定,过程
3、可控,效果良好。在此基础上,我厂为稳定锅炉的蒸发量,解决昼夜锅炉出力变化较大,蒸发量不一致的问题,责承电气控制人员探讨解决该问题的技术方案。为此,经查阅大量的技术资料并与相关人员讨论,确定了以汽包7液位为测控量,以比例积分微分控制器为主运算控制器,以智能数字操作器为精确驱动器,以定位器为受控输出器件,以气动调节阀为定位执行机构的技术方案,在经厂有关领导审核同意后,由我负责方案的施工及准备工作。较为关键的是液位检测系统,而且该系统为整个系统的关键所在,不仅耐高温、高压,它的精度直接影响整体系统的工作精度。为此,我引进了较为先进的德国克罗尼
4、磁翻板液位计(BM26型,量程为±175mm)作为汽包液位的信号检测,不仅可就地把汽包液位变为DC4-20mA的直流信号,远传到控制室的二次仪表上,进行远程PID运算后,运算结果即为操作器的驱动信号,该信号由操作器采样、去抖、放大后作为定位器的工作信号,驱动气动薄膜调节阀执行器工作,从而构成了一个闭环负反馈控制系统,该系统在投入运行以来,工作状态良好,可控性强,稳定度高,并逐步推广到厂内所有的锅炉上水。在改造完成后,3#锅炉房12月8日点火一小时后,水位控制打到自动位置,运行良好。此供水系统中,供水水泵处于不间断运行状态,而调节阀的开度
5、的大小则受自动上水系统的控制,为此,为了减小水泵的压阻,在供水管路中设计安装了ZMHN-16自力式压力调节阀,稳定上水压力在1MPa左右,既减小水泵阻力,又稳定供水压力,上水系统更趋于稳定。二、煤气脱压及熄火保护燃煤炉改造为燃气控制后,存在因供气系统瞬间脱压引起燃气炉熄火,而在熄火后,瞬间供气压力恢复到正常值,即实现正常供气。这对燃气炉是非常危险的,因为熄火瞬间,炉膛内温度为800多度,煤气不经燃烧直接大量聚集在800℃的炉膛内,极可能爆炸,造成事故。为此,设计了脱压掉电保护系统,该系统由压力采样管(Φ14×27无缝管)、压力变送器、二
6、次无纸记录仪、可控切断阀、UPS、继电器等组成。由采样点采样后,送到压力变送器中,由压力变送器把压力信号变为DC4-20mA的信号,送到二次表记录仪上,而记录仪的上下限为无源触点作为触发开关,经电源串入电磁阀后,下限报警时,相应的下限触点由常开转常闭,接通电磁阀回路,电磁准绳的二位五通阀在电磁阀电源接通后,由二位五通阀换向,接通压缩空气,使压缩空气进入切断阀的气缸内,推动活塞运动,驱动了阀的关闭推杆,实现了煤气在脱压时的关闭保护。在电网因故掉电后,由中间继电器接入UPS,直接驱动电磁阀,接通压缩空气,关闭切断阀,实现了掉电保护。该系统虽
7、小,但较为复杂,不仅仅由上面提到的部分构成,同时还有鼓风联锁、引风联锁等部分构成。该系统在厂3#锅炉房投运后,因完善的控制系统以及各类自动系统,该锅炉房为我局自动化程度最高,卫生最好的锅炉房。三、炭化车间控制系统的改造炭化炉为80年代伍德式炭化炉,其控制方式粗放,效能不高。煤气厂决定在炭化炉大修时对控制系统进行改造,在定初步方案时,提出了性能优越,价格相当的EJA变送器取代原来的1151变送器,以及智能数显控制仪取代价格昂贵的温度压力记录仪,其次在废热炉加装了自动给水系统,以及自动压力调节器等控制系统。该改造项目投产后,化二院自控部分设
8、计师郑乔来厂参观时,对该项目给予了很高的评价。四、第一加压站断油断水保护系统的改造7一加压站七台煤气压送机断油断水保护系统采用电接点压力表,由于压送机运行时振动大,电接点压力表指针抖动,易和压送机频率形成共
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