水平井托压原因分析及解决办法

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1、定向井托压问题原因分析及解决措施托压的现象及危害:托压产生在直井反扣或定向井多次反扣的定向过程中、开窗侧钻井开窗侧钻定向中、水平井定向过程中托压由于井眼轨迹以及各种阻力的原因使得钻具加压后压力很难传递到钻头从综合录井仪器及指重表看就是在钻压不断增加的前提下钻头的位置不变、没有进尺泵压不升高、不憋泵在钻压继续增加的时可能会突然憋泵。定向井托压一方面影响正常的定向施工另一方面如操作不当易产生卡钻。二、原因分析1、井眼轨迹差定向中的托压与施工的井眼轨迹有很大的关系在实际施工中其中有一部分直井或定向井都会因为地层或施工的原因造成井眼轨迹偏离设计这时就要进行导向反扣钻进,而另一部分井会因为某

2、种原因进行反扣几次从而造成井眼轨迹不好。在井眼轨迹不好的前提下改变钻具结构进行反扣定向时由于钻具刚性的问题在加压时钻具的某一点会支撑在井壁上此时往往会出现托压现象。由于井眼轨迹差造成的托压在加压后上提的过程中上提的附加拉力不会很大即和平时的附加拉力相差不多一般不会超过下压的压力。定向井的井眼轨迹与造斜率有一定的关系,造斜率越小井眼轨迹就越平滑,施工中产生托压的现象就少。在水平井的施工中,长半径的水平井较中半径、短半径水平井产生托压的几率要小的多。2、井眼不干净有岩屑床的存在:造成定向井定向过程中、直井反扣过程中托压的另一个原因是井眼不干净,下井壁有岩屑床的存在。造成井眼不干净的原因

3、主要有以下几点1、泥浆的本身流变性能不好不能满足携带岩屑的需求2、泥浆泵排量不能满足要求使得钻井液在井眼中的上返速度达不到要求3、在钻进的过程中长时间或长的井段不进行短起下作业及时挂拉井壁这些都是造成井壁不干净岩屑不能及时被清除的原因4、指地面的净化设备差即地面净化设备对被泥浆携带的有害固相、岩屑等清除的能力差使得有害固相又重新进入井内。就大井斜定向井及水平井来说,45-90度本身存在一个岩屑携带困难。在定向的过程中,钻具与井壁是滑动摩擦,岩屑床的存在使得其间的滑动摩擦力增大从而造成定向过程中托压。岩屑床的存在一般是明化镇以下的地层岩性较硬对定向钻进影响较大。对大井斜定向井及水平井

4、来说在明化镇中施工很少有托压产生而在沙河街、孔店中施工岩屑床的存在易造成托压。3、泥饼虚厚、泥浆的摩阻系数大在定向井的施工中接单根、起钻时的上提拉力的大小除了与井眼净化等有关系以外与泥浆的摩擦阻力系数有很大的关系,摩阻系数越小钻具下滑的阻力也就越小,反之越大即易产生托压现象。泥浆由于固相含量等原因造成泥饼虚厚时也易产生定向过程中托压。泥饼越虚厚与钻具的接触面积越大易造成粘卡,泥饼虚厚造成的钻具托压的现象与井眼轨迹不好造成的现象有所不同,由于泥饼虚厚造成的托压在加大的钻压后如30吨钻压有时会突然憋泵,在上提的过程中上提附加拉力会大于下放的钻压。很多定向井在定向中由于托压后加压不当造成

5、粘卡。例如2001年施工的小9-7井在过了石膏层以后由于井斜方位偏离设计进行反扣在反扣中由于托压工程施工不当把90吨钻具全部加上造成卡钻泡解卡剂后解卡。三、解决措施1、加强井眼轨迹的控制、改变钻具结构井眼轨迹差造成的托压解决措施主要是工程加强井眼轨迹的控制,在大井斜大位移定向井中全井跟导向控制井眼轨迹避免井斜方位等偏离设计进行反扣,另外针对井眼轨迹不好的情况产生的托压现象最有效的解决措施是简化钻具结构,减少钻挺的数量,增加加重钻杆的数量从而降低钻具的刚性减少钻具与泥饼的接触面积防止托压和粘卡。所以水平井井中产生的托压主要从井眼净化、润滑、司钻操作等方面采取措施。2、加强净化加强净化

6、包括井眼的净化和地面泥浆通过地面固控设备的净化。1加强泥浆的携砂性能在近年来施工的定向井基本都采用PDC加导向马达技术进尺相对较快、岩屑被研磨的较细这给井眼净化都带来一定的难度。不同的井眼钻进时排量的要求是对于ф311井段排量须高于3.4m3/min,ф216井段则要高于1.1m3/min,另外根据井下返砂情况调整泥浆的流变参数对于低固相聚合物钻井液来说泥浆的动塑比要求控制在0.42-0.50之间对岩屑的携带效果较好,在泥浆粘切方面大井斜定向井粘度控制在48s以上高的粘切有利于防止钻屑的垂直沉降,在港H1施工中50-60度时由于加入有机正电胶后泥浆的粘度降低42s左右井下返砂效果不

7、好同时出现定向过程中托压提高泥浆粘度到50s以后井下正常,另外在女MH4、西H1、扣3-1等井同样粘度控制在50s以上返砂效果较好。2加强固控设备的使用泥浆中有害固相、劣质般土等含量过高易造成泥饼需厚在定向钻进中易造成粘卡。所以使用好离心机、震动筛加强有害固相的清除是加强泥浆净化的关键,泥浆本身的携带岩屑的效果再好如果地面设备利用效果差被携带上的有害固相同样又进入井下对井眼的净化造成破坏。3加强短起下作业破坏井壁岩屑床在施工中我们主要是控制好泥浆的流型以外要定期150

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