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1、管道试压方案高压管道试压方案编制:审核:批准:会签质量:安全:xxxxx建设有限公司二0一一年七月管道试压方案目录1.工程概况2.编制依据3.管道试压4.管道吹扫5.安全技术保证措施6.施工机具和技术措施7.施工人员组织一览表8.管道试压过程中紧急事故应急预案9.管道试压一览表10.试压流程图管道试压方案高压管道试压方案1、工程概况xx工程按照设计院提供的管道特性表参数进行水压试验,根据GB50235-97中7.5.3.6条的规定,当管道试验大于设备试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经业主同意及监理同意,可按照
2、设备的试验压力进行试验。高压管线采用连同设备,整体进行水压试验,试验压力为设备的设计压力。高压管道水压试验采用脱盐水,水源由建设单位提供。管线采用脱盐水试压,试压完后低点进行排放,水排不尽的管线用空气进行吹干。高压试压分三段进行试压:第一段:由K1401压缩机出口FV4020——E1304——(P1201出口-)E1302——F1201旁路——R1201入口排气第二段:由R1201出口——E1301——V1301——E1304——E1305——A1301入口排气第三段:A1301出口——E1306——V1303——V1402入口第一段:
3、由K1401压缩机出口FV4021——E1308——(P1202出口-)E1307——F1202旁路——R1202入口排气第二段:由R1202出口——E1307A~D——E1309——A1302入口排气第三段:A1302出口——E1310——V1305——V1403入口2、编制依据2.1、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB0235-97;2.2、《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236-98;2.3、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999;3、管道试压3.1、管道试压前应具备下列条件管道系统施工完毕,并符合
4、设计要求和规范GB50235-97的有关规定;管道系统全部按设计文件安装完毕,无损检查合格,施工单位会同建设单位、监理单位联合检查确认,复合要求后进行系统试压;焊接和无损检验工作结束,并经全部检验合格,焊缝和其他应检查的部位未经涂漆、保温、保冷;试压管道仪表一次部件接口焊接、安装完毕,管道支吊架的形式、静电接地材质安装位置正确,数量齐全,坚固程度、焊接质量合格;施工机具、材料准备齐全,试验水采用脱盐水。试验用压力表已经校验,精度不低于1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的1.5~2倍,压力表不少于两块;临时盲板加置正确,标记明显,记录完
5、整,高排低放点设置完毕且正确。试压方案一经批准,并经过了技术交底由于现场排水设施贯通,试压用水源和排水处由业主指定,增加费用由业主承担。⑩压力管道试压必须向当地技术监督局报检。管道试压方案3.2、管道试压前的准备工作管道系统试验前应将安全阀前加设盲板,调节阀组不参与打压,将两端阀门关闭水由副线绕过。管线试压要编制试压流程图,并在图中注明注水点、压力表点、临时盲板点位置,做好记录,防止忘记拆除。(详见试压流程图)3.3、液压试验的技术要求试验液体应使用脱盐水,水中氯离子含量不得超过25PPm。要保证试压泵(盛水槽,泵腔,活塞)清洁。试压注
6、水时,应排尽管道内的空气。试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,稳压10min,再将压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏、无变形为合格。当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理,应卸压后按原工艺修复。消除缺陷后,应重新进行试验。氧气管道试验压力为13.5MPa,而与高压氮气相连通部分的氧气管线设计压力为14.52MPa,此段管道连通高压氮气管线一起做水压试验。氧气管线分两段试验:一段为氧气缓冲罐到气化炉烧嘴,为本次试压的对
7、象,另一段为外线至氧气缓冲罐入口,此部分试压方案待定。(注:由于烘炉影响,与工艺烧嘴相连的一段氧气管道未安装完毕,试压时在阀前断开,此段管道随系统做气密性试验。)氮气管线设计压力为14.52MPa,高压氮气罐试验压力为18.4MPa,大于氮气管线设计压力的1.15倍,业主及监理要求氮气管线连同氮气储罐按照18.4MPa一块做水压试验。氧气管线与氮气管线连通起来一块注水进行水压试验,先将压力升至氧气管线的试验压力13.5MPa,稳压合格后,再将氮气管线与氧气管线断开,单独对氮气管线进行升压至18.4MPa。系统试验合格后应缓慢降压及时拆除
8、所盲板,排尽积液,水排入地沟或雨水井。填写“管道强度、严密性试验记录”。排尽积液后,对氧气管线进行吹干,以业主为主体出方案进行实施,我单位配合进行。最后再由业主进行管线循环脱脂及吹干。3.4、试验结果确认试
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