溴素生产操作规程(荐).

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1、安全操作规程编辑审核签发山东新远盐化有限公司30目录一、生产工艺流程概况及设备:31.工艺流程简述:32.安全操作范围:43.主要设备情况4二.开停车操作规程:51.开车操作规程:52.停车操作规程:53.突然停电操作规程:5三、蒸馏岗位操作规程6四、氯气岗位操作规程7六、化验工操作规程8七、行车操作规程8八、锅炉岗位操作规程9九电焊安全操作规程12十气焊安全操作规程13十一电工安全操作规程15十二硫酸卸车操作规程15十三液氯卸车安全操作规程16十四溴素装车安全操作规程17十五、硫磺卸车操作规程17十六、主要原材物理化学性质及化学事故处理:18十七化验操作法及试剂的配制2230溴素生产操

2、作规程一、生产工艺流程概况及设备:本艺采用目前最先进的酸性空气吹出法制溴工艺:工程流程图及工艺概况:工艺流程图:成品精制分离蒸汽氯气空气蒸馏废酸吹出塔卤水氯气混合吸收水氧化2氧化11.工艺流程简述:卤水由泵加压输送,把稀酸和氯气加入泵出口管道中,经氧化塔,卤水酸化后氧化。进入吹出塔上部喷淋而下,与塔底风机鼓入,与向上流动的空气逆向接触。当空气与卤水在塔内接触时,因卤水表面上溴分压大于空气中溴分压,使卤水中游离溴被解吸吹出。脱溴后吹出废液从塔下部排出。由吹出塔顶部排出的含溴空气在顶部风道中加入二氧化硫气体、淡水喷雾进行混合吸收,含氢溴酸的小液滴经吸收塔、吸收器富集,凝成小液滴,汇入初级酸贮

3、槽。净化后的空气经风机鼓动。,在塔内循环使用。初级酸液从蒸馏塔顶部加入,水蒸汽与氯气从塔底部通入。初级酸液自上而下沿填料表面流动时,与自下而上的氯气、水蒸汽接触,不断氧化、蒸馏,溴从蒸馏塔顶排出到冷却器冷却,经溴水分离瓶分离后到溴贮罐得溴素。从塔底排出的废酸用于酸化卤水,循环利用。302.安全操作范围:序号岗位控制点操作范围备注1氯气汽化器水温不超过45℃2蒸馏塔温度65—75℃3锅炉压力0.4—0.5mpa二.开停车操作规程:1.开车操作规程:30接开车通知后,各操作工检查各压力表、阀门、设备等运行情况,看螺丝有无松动,垫子是否泄漏等,检查完毕并做好开车以前的所有准备工作,这时班长安排

4、电工开风机,原卤泵送电,班长带领化验工到大卤泵区开启大卤泵,缓慢打开阀门(上水),以免开启阀门过快,损坏管道和大卤泵一时负荷过大造成电机烧毁,这时化验工立即到控制室通知开阀门送氯气、酸、淡水等,班长开氯气,开泵子等,硫磺工留守一段时间,看大卤泵运行情况,并及时开启硫磺炉送二氧化硫,等各转子稳定后,化验工立即取样化验氧化液,氯率控制在115-130%PH值3.0-3.5之间,硫磺工根据废液颜色控制硫磺加入量。生产稳定后,硫磺工及时查看废液颜色,化验工准时取样化验,班长及时循回检查设备运行情况,物料供应情况,人员在岗情况,早发现问题早解决。2.停车操作规程:停车通知后,先关氯气瓶,等气化器内

5、氯气用完后关蒸汽及管道泵,控制室把各原料阀门关闭后,停止水泵,酸泵后关闭大卤泵,关大卤泵前先关闭大卤泵阀门,再关大卤泵,并打开负压罐排空阀门。硫磺炉先停止加料,鼓风风机运行4-5分钟后再关鼓风机,以上工作干完后再关闭大风机。锅炉停止向蒸馏供蒸汽,蒸馏操作室关闭蒸汽阀门,关闭氯气阀门;停止向蒸馏塔供蒸汽及氯气。将蒸馏废液改入完成液池中。10分钟后当蒸馏塔冷却后,关闭完成液泵及流量计阀门,停止蒸馏塔操作。最后关闭冷却水泵。3.突然停电操作规程:如遇突然停电,班长立即关闭氯气瓶,关闭气化器预热管道泵。蒸汽阀门蒸汽阀门关闭一半,迅速关闭大卤泵控制阀门,并打开负压罐阀门,把主管道阀门关闭,等转子落

6、下后,再关闭阀门,硫磺工立即把炉体排空打开以免过热气体进入水洗罐,损坏炉体。并用水洗进料管,以免过热,造成失火。蒸馏立即关闭蒸汽,氯气阀门微开,放掉气化器内多余氯气,氯气放完后,关闭阀门。注意:正常停车时,先停止原料加入2-3分钟后再关大卤泵,防止管道内氧化卤水倒流入泵中,腐蚀泵体。三、蒸馏岗位操作规程1、操作人员进入岗位,劳动防护用具要穿戴齐全,防毒面具保证齐全有效切放在固定易取部位。302、接开车通知后,检查设备运行情况,检查合格后,把各阀门微开,防止开泵时管道压力冲击过大损坏设备。阀门注意轻开轻关,防止转子撞击玻璃管打破转子,转子稳定后根据化验数据控制转子刻度,保证物料的稳定供应.

7、在操作过程中,时刻注意转子升降情况,及压力表是否稳定,并及时向班长反映,及时准确的填写原始记录。3、开启循环水,开启完成液泵,检查设备运行正常后,把蒸汽分汽包内冷凝水排净。缓缓向塔内注入完成液并开通蒸汽预热蒸馏塔。塔顶温度预热到70度后,缓缓加入少量完成液,再加氯气,把完成液和氯气加到要求范围后,根据温度变化情况进行生产调节。4、在操作过程中如遇冷凝水突然停止,应立即关闭进塔蒸汽,完成液转子关小,通知氯气操作工关闭氯气瓶,并关闭氯气

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