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时间:2018-07-19
《tpm-酸轧闪光焊机维护小组总结》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、TPM-酸轧闪光焊机维护小组工作总结组长:彭湘建组员:邓革平、吴松、向益超、王卫平从2005年8月焊机调试开始至今我们对闪光焊机的维护工作1年多,在这1年里我们付出了艰辛的努力和无数的心血,确保了焊机在酸轧线上的稳顺运行,取得了--点成绩,也存在--些不足,现就这年所做的工作做—个总结。在调试期间,我们对焊机的配线和传感器位置作了全面的检查和调整,对焊机电气参数及各种电源的电压,电流值及相位,变压器抽头档位进行了测试和调整,对控制盘内的P.C.B基板,各位置传感器包括PX、PH、PM、ABS等的电压及参数进行了测量。各种调试测量数据都作了详细记录,记载在焊
2、机调试手册中,以便在维护中使用。由于焊机传感器很多,其中包括接近开关PX近90个,光电管PH15个,电位计PM8个,绝对值编码器ABS9个,还有压力及温度传感器,任何—个传感器信号不到位,都会引起焊机故障,使焊接不能完成,这些给我们的维护带来了很大困难,我们加强了点检力度,使传感器检测信号力求准确,对--些传感器位置不合理的地方做了改进,比如光整刀的焊渣刮刀接近开关PX310,由于接近体是迎面靠近限位,当气缸压力发生波动,变小则距离限位太远不能感应到,压力变大则撞到限位,使限位经常要进行调整和更换,我们调整了限位的方向,让接近体从侧面靠近限位,解决了这个问
3、题。在月芽剪及冲孔调试中,检测板带边缘的光电管出现闪烁现象,信号极不稳定,最后烧坏光电管,经查月芽剪端子箱TB13的电源线与1#张力辊电源变频器输出回路电缆同在一个线槽,而焊机所有传感器及远程I/O模块电源都是24V,为了消除干扰,要求一冶电装人员重新布线后消除了故障隐患。在生产初期,由于操作人员还不太熟练,特别是对光整刀的调整没有掌握,在轧薄板时常将带钢刮断,光整刀将带钢掀翻损坏了设备,我们从电气控制的角度,跟操作人员讲解--些控制原理,共同学习操作技巧,现在已基本杜绝了人为的操作事故。焊机的维护不仅仅是维护好设备,更重要的是调整和优化各项参数,提高焊接
4、质量,减少断带次数。因调试时没有6.0mm钢板,所以没有试焊,在生产时焊接6.0mm厚钢板高压侧开关出现过流跳闸,而高压开关的整定值需经高试才能调整,我们修改了焊接参数:将变压器抽头档位由8档改为7档,顶锻长度由6.5mm改为6.0mm,成功的进行了焊接,保证了生产顺利进行。带钢越薄对焊接的要求越高,焊接1.5mm超薄板是对我们最大的考验,2006年4月底,在焊接1.5mm薄板时频繁断带,--个班平均断带2—3次,最多时断带4次,针对这—情况,我们专门成立了QC攻关小组,跟踪采集各种数据,进行取样试验、终于找到了断带的主要原因来自电极的磨损,而应对电极磨损
5、/的办法就是对光整刀和电极高度的在线调整,通过对各种焊接参数的不断试验,筛选出了—套我们认为最适合焊接1.5mm薄板的数据,从5月上旬到现在,还没出现过焊缝断带的故障,包括焊接1.5mm薄板。通过9月5日的焊机过流故障,我们学到了更多的知识,对焊机的了解也更加深刻。焊机日方调试人员荒田再次来到冷轧,对我们的工作给予了充分肯定,解答了我们遇到的困难和问题,并提出了宝贵意见,改进和完善了我们的一些焊接方案,使我们对今后的维护工作更充满信心。酸轧闪光焊机维护小组2006-11-21附1:光整刀的校零及调整各位操作员:焊机在更换完电极或光整刀刮断带钢的情况下必须检
6、查光整刀及时校零或调整修正值。光整刀校零:先将出口电极压下,夹住带钢,移动光整刀至带钢DS侧边缘,手动上下光整刀至APC位置(即光整位),如果上下最后一块刀片与带钢的上下表面在同一水平面,则不必调整,如果相差太远必须调零,将光整刀打开移至带钢表面,手动上下光整刀使最后一块刀片分别与带钢上下表面在同一水平面,在PWM操作台上分别按下上下光整刀的ZERO按钮,然后手动作一次APC.修正值调整:在焊接过程或校零完成后,如果光整效果不太好,可在PWA操作台上调整修正值,范围(-0.30mm——+0。30mm),修正值越大光整刀越往带钢表面移动,即上刀片往下移,下刀
7、片往上移,刮得越薄越深,反之修正值改小则光整刀打开,刮得越厚。附2:焊机故障报告九月五日上午8时30分,酸轧线试车准备时焊机出现故障不能焊接,故障显示为电极高度DS侧与WS侧相差超过0.4mm,我们对电极高度进行了校水平测量及校零,完成后DS侧数据检测显示极不稳定,频繁跳动,有时从0直接跳到最小值-2.68mm,但实际位置并没改变,我们对线路进行了检查,排除了干扰的可能性,然后更换了DS侧的线性电位计PM-WDR-301,情况仍没有好转,最后将电位计与PLC之间的转换控制板更换,下午18时左右试焊正常,更换下的控制板电路元件上有明显的锈斑。到晚上22时焊机
8、又出现问题,显示“Buttmg”故障即过流跳闸,我们调节了焊机档位
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