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时间:2018-07-16
《缠绕式提升机减速运行电气保护的改进方案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、缠绕式提升机减速、停车保护的改进方案XX矿风井区回风井提升系统接管半年多时间。在提升机减速运行阶段,原有的电气保护,根本起不到很好的保护作用,给矿井安全生产带来诸多的隐患。对照《煤矿安全规程》,结合XX矿风井区回风井提升系统的实际情况,我们对提升机减速运行阶段、停车保护等电气保护作了一些改进方案。1、提升系统及减速保护存在的问题XX矿风井区回风井提升系统的电控设备,采用的是河南洛矿的低压八级带动力制动的双滚筒提升机电控系统。提升机的全速高达5.3m/s,井深480m减速行程为30m左右。提升机的凸轮板减速曲线,因速度快、行程短、相应的控制元件反映跟不上实际运行情况,使原设计的减速阶段
2、过速保护,因给定速度不稳,而无法实现闭环控制,形同虚设。另外,罐笼在上井口停车,完全依靠上井口信号工打点,有时忽高忽低,矿车进出困难,对罐调整消耗了较多的时间,而且信号工劳动强度也大,给生产造成安全隐患。因此,为防止因意外而使过卷高度过高造成恶性事故,保证罐笼在井口位置停车的准确性,减轻信号工的疲劳强度,保证安全生产,我们在井口监控区增设了2m/s限速保护以及上井口的罐笼限位停车装置。2、改进方案2.1、2m/s限速保护情况下的改进设计(1)、在提升机深度指示器上,增设上井口检测开关正向ZXK和反向FXK,从而设定井口监控区;增加一个中间继电器ZJ和一个直流限速继电器XS。控制原理见
3、图1.(2)、如图1(A),当罐笼由全速进入井口监控区时,通过ZXK和FXK的瞬间吸合,使ZJ线圈得电而自保。串接在其线圈回路中的一次信号继电器XCJ的常闭触电,一是为了保证2m/s限速保护只有进入减速区后才能投入;二是线圈断电复位从而实现循环控制。(3)、如图1(B),ZJ线圈得电后,串接在直流限速继电器XS线圈回路中的ZJ常开触点闭合,从而使XS线圈吸合成为可能。XS线圈回路中的可调电阻R,用于调整XS线圈的吸合电压(当罐笼的速度为2m/s时,整定值为大约85V)。这样,当罐笼实际运行速度≥2m/s时,接于提升机测速回路中的XS线圈吸合,反之不吸合。(4)、如图1(C),当XS线
4、圈的吸合后,串在二级制动继电器AJ线圈回路中的XS常闭触点断开,从而使AJ线圈失电;AJ又断开AC,使安全回路断电实现安全制动,从而实现2m/s限速保护。2.2、上井口罐笼限位装置的改进(1)在上井口套架增设限位开关---正向ZWA及反向FWA,它们对应着主副罐笼正常井口停车位置;在打点室增设中间继电器---正向ZWJ及反向FWJ,以及一个检修刀闸HK2。控制原理图见图2。(2)如图2(A),ZWJ线圈回路串正向提人及提物信号继电器4ZJ、2ZJ的常开触点,保证一是只有在正向提升时,ZWJ才有吸合的可能。二是由信号控制着ZWJ线圈的失电复位。ZWJ线圈的得电吸合,受井口限位开关ZWA
5、的控制,FWJ线圈的工作原理,亦是如此。(3)如图2(B),在提升机信号系统开车继电器KCJ线圈回路中,串接ZWJ及FWJ的常闭触点。提升机正常运行时,KCJ线圈得电吸合。当罐笼正向提升至井口停车位置时,触及限位开关ZWA使其瞬间闭合,ZWJ线圈得电而自保;串在KCJ线圈回路中的常闭触点ZWJ断开,KCJ线圈失电,从而使提升机停止运行,达到控制目的。反向提升亦是如此。3、改进效果由于改进前后,只是线路的增敷设、电器元件的增加及变更,而上下井口信号工的操作没有丝毫变化,这样就不存在可操作性的问题,改进后的使用证明,减速运行正常,安全可靠;罐笼自动停车准确,可靠。减轻了信号工的劳动强度,
6、提高了提升机运行的效率和提升机的安全系数。提矸量从原来的160多车提升到现在的400多车。实践证明,我们的改进时成功的.
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