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时间:2018-07-15
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1、直径300mm电渣重熔钢锭的补缩工艺邵青立FillingTechnologyforPreventingShrinkingof300mmRoundElectricSlagRemeltingIngotShaoQingli(HebeiMetallurgicalExperimentWorks,Shijiazhuang050031)1 快锻机开坯对Φ300mm钢锭补缩端的要求 河北冶金实验厂采用双极串联电渣炉生产Φ300mm电渣锭,供快锻机开坯,精锻机成材,其补缩端要求为: (1)补缩端头不得有渣沟,锻压钢锭时,渣沟处应力集
2、中,易开裂。 (2)补缩端不得有大台阶,台阶过大增大切头量。 (3)补缩端缩孔深度小于10mm,端面平滑;缩孔较深,锻压时缩孔处易开裂,导致端头开花或裂纹向里延伸,降低成材率。 (4)钢锭补缩端最好有10~15mm的光滑凸台,凸台边缘距锭身有10~15mm。端头凸台距锭身有一定距离,开锻时端面凸台较后受力,端头不易开裂(图1)。图1 锻造要求的钢锭端头形态Fig.1 RequirementoftopofESRingotforforging2 补缩工艺的研究与制订2.1 电渣重熔时冷却条件 结晶器进水温度40℃、
3、出水温度68℃,进出水管管径30.48mm,循环水压力0.35MPa。2.2 传动控制系统 重熔电流控制直流电机转速,直流电机通过齿轮与减速箱联接,减速箱带动钢丝绳使自耗电极上升或下降。直流电机可正反两个方向转动。2.3 根据锻造要求确定补缩工艺 电渣重熔进入补缩阶段时,首先降低渣温,使高温区收缩,渣皮向里延伸,钢锭凝固层变厚,钢锭周边出现10~15mm宽平台;补充钢液,使钢锭形成10~15mm厚凸台;然后保温使钢液缓慢收缩形成深度小于10mm的平滑缩孔。 可将以上补缩工艺分为3个阶段:(1)平台形成阶段,此时钢
4、锭上端面既不上涨也不下陷。(2)凸台形成期,在钢锭上端面中部隆起一个厚度为10~15mm距锭身10~15mm的凸台。(3)保温使上端面平滑。2.4 控制重熔过程满足补缩工艺2.4.1 在补缩第1阶段,降低渣温使高温区收缩,只有降低输入功率,在电压不便调整的情况下减少电流,有3种方法:①由正常重熔电流通过提升电极,减小电极在渣池中的埋入深度而减小电流。②停止电极自动下降,使埋入渣池中的电极自行熔化,随着电极埋入深度减小,电流自然下降。③通过手动调节,降低电机转速,使电极的下降速度减慢,逐渐减小电流。 以上3种降低电流的
5、方法由①到③依次减慢。降流曲线如图2所示。图2 3种降流曲线Fig.2 Threekindsofelectriccurrentdecreasingcurve 用方法①降低功率,电极熔化补缩速度呈阶梯形变化,与钢液的凝固速度不一致,补缩时形成端头渣沟或高凸台。 用方法③降低功率,手动操作电流的下降速度不均匀,并且功率下降缓慢,补缩速度大于凝固收缩速度,补缩时易形成有渣沟大台阶。 用方法②降低功率,电流随时间变化呈抛物线关系,电极熔化速度稍大于凝固速度,在电流自然降至零位后停留15s左右,能形成10~15mm宽上端面
6、平滑的凝固层。若停留时间短高温区收缩不够,平台宽度不足;若停留时间过长,高温区收缩过度,熔池温度过低,在补缩第2阶段会形成周边不规则的凸台。2.4.2 补缩第2阶段凸台形成期,电极熔化速度大于钢液凝固收缩速度。重熔电流控制在1000~2000A,停留时间3~5min得到理想效果。电流过高,则高温区扩大,凸台直径增大,凸台根部形成渣沟。电流过低,熔池温度低,凸台周边不规则。停留时间过长,则形成大台阶;停留时间短,补缩量不够。2.4.3 凸台形成后进入补缩第3阶段。在不供给钢水的情况下,钢液温降越缓慢,形成的缩孔就越平滑。
7、由图3可知,要使熔池温度缓慢降低有几种方法:①通过提高进水温度或减小冷却水流量的方法减少冷却水带走的热量。②减少渣面辐射热的损失,防止渣面快速降温。图3 重熔时热量分布示意图1-熔化电极吸收热量;2-辐射热量;3-冷却水带走热量;4-钢锭传给结晶器壁的热量;5-钢锭的储热;6-底水箱带走的热量Fig.3 Schematicofheatdistributionduringelectricslagremelting1-Absorbedheatofelectrodes;2-Radiationheat;3-Heatlosswi
8、thcoolingwater;4-Heattransferringtowallofcrystallizer;5-Reservedheatiningot;6-Heatlosswithbottomwaterbox 方法①在实际生产中不便操作,而方法②较易做到,效果好。停电后使高温电极覆盖在渣面上,约10min后钢液凝固,此时抬升电极
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