变速箱再制造工艺流程

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1、孚美变速箱再制造工艺流程业务登记变速箱检测拆解,清洗,零件检测,故障在分析建立产品档案,填写故障描述及流程工序卡片,箱体内部编码变扭器送至再生区(独立清洗,检测安装)小总成安装技术检测总装总装测试出厂检验合格证,出库登记,包装物流(前台出厂登记)阀体送至阀体拆解区(独立清洗,检测安装)跟踪指导(与整车的匹配性)总成拆解分析,报件,清洗壳体清洗,翻砂,整形,表面涂装真空检测,磁阀电路板检测等等一.业务流程(略)二.拆解(略)三.清洗A.清洗外壳A.在煤油中表面处理污点,锈渍,顽渍。(工具:除尘枪,橡胶手套,毛刷,(

2、2寸,5寸),钢丝球,刮板,锉刀,化油器清洗剂,自制小钩子(横面0.5MM)----------由李师傅完成B.在60度-70度的清洗池中浸泡震动45分钟。除尘枪吹净。复检表面。(工具:清洗池,清洗剂,水。)------------由李师傅完成。C.在震动蒸锅中65度震动8-15分钟。(工具:震动蒸锅,清洗剂,水)------由康师傅完成。D.喷砂(喷砂机,20分钟)E.喷涂(银白色)B.小件清洗A.密封件等不喜水的工件在油洗机里完成。B.在65度的清洗池里震动20-30分钟,气枪吹净,复检小件表面,不洁反复。(

3、工具:吊架吊篮吊钩毛刷擦布手套)-------------由付师傅和查师傅完成。*建议:将输气管道更换铁管或密封钢管。现装PVC管气传递损耗大,气枪无力,浪费能源,内孔吹不净。四.变扭器工作流程1.标记A.刻印泵轮和前盖对正记号。B.上下盖做标号记号(工单号码)。(工具:钢号)2.计量A.测量总高度B.测量底部表面积C.测量轴颈直径(外径千分尺、深度油表卡尺)C.切剖A.选用正确夹具卡盘B.正确切剖不要伤及止口。(车床、砂轮机、铁砂120、水沙360,砂轮机)D.零件检查A.检查平面轴承,单片轴承,垫片类有无磨损

4、点蚀。(目视)B.检查叶片有无松动。C.锁止离合器片及底盘磨损(用贴片机更换)A.零件清洗清洗池,煤油。B.组装A.装配加工锁止间隙0.2-0.3MMB.更换垫片,锁止摩擦片(贴片机、温度210度---230度,旧的片用车床切下)C.焊接A.系统压力为120pscB.调整转速,焊接电流。(单向单焊自动焊接机)C.上盖从底部上提0.6—0.7MM(深度油表卡尺)D.冷却后方可拆除夹具。D.测量A.轴颈端要求冷态测量在0.2MM以下。B.总高度误差在0.2MM以下。C.底座平面度在0.1MM以下。(深度油表卡尺)9密

5、封度要求无泄漏。(气密机,水)10.动平衡1000转速下平衡度要求在5克以下。(动平衡机)11.表面处理A.喷砂处理(喷砂机、纸胶带、塑胶密封盖)B.处理完清洗并烘干。12.出厂标识A.前盖刻印孚美编号主要由岳工和陈工完成。小结:1.导轮单向离合器损坏导致(起步加速无力,跑不动,油耗增加)2.锁止离合器片磨损导致(打滑、冲击、震动)3.ATF油温度过高导致损坏轴承会异响。结构由泵轮---导轮----涡轮----锁止离合器片----轴承-----前盖组成。五.阀体1.准备工作A.准备工具,资料B.核对故障现象,维修

6、要求及交货时间。2.拆检A.电磁阀位置,线束安装,重要零件位置安装。B.必要时拍照。C.零件按资料摆放。D.小零件单独放置,防止丢失。(隔断位置板,镊子)3.清洗A.阀板清洗时小心磕碰。nB.滑阀清洗时按原位摆放。C.遇煤油变质变软零件避免接触煤油。D.电子元件,橡胶类,纸制类避免作用超声波清洗。(震动机)E.阀板平稳放在超声波内,防止磕碰。4.零件检查A.电子元件目视和动态检查。(万用表)B.滑阀毛刺处理(砂纸2000)C.核对弹簧参数,疲劳和断裂的更换。5.阀板真空测试标准A.密封性非常好的油路在22英寸或更

7、高泵柱B.可用油路20—22英寸泵柱C.有磨损的在17--19英寸泵柱D.很差的在16英寸泵柱以下(阀体真空测试机)6.阀板在生A.不符合上面标准的从新打孔B.打孔后再次真空检查7.电磁阀性能测试A.外表目视B.测量阻值(万用表60—65油压阀5----5.3)C.反应灵敏度测试D.参照标准执行。8.阀体组装A.准备组装资料和工具B.吹干净阀板,防止杂物藏留C.阀板放置45度,滑阀在阀板内。D.安装滑阀是检查,避免卡滞E.注意阀板定位,确保螺丝孔对齐。9.完工确认检查A.线束,电子元件安装后测量确认B.确认阀体是

8、否紧固完整。10.阀体总成测试按标准(FM100阀体检测仪、FM200阀体检测仪)11.清理A.工具、资料归档B.清理工作台,检查有无零件遗漏。12.出厂标识刻印孚美零件编号。组装由冯工和王工完成,清洗由黄工完成,拆解由顾工完成。小结:阀体损坏导致不升档不跳档,升档延迟或频繁跳档,升档不顺。六.总成组装1.准备工作A.核对故障现象,维修要求,交货时间。B.领取更换零件C.

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